737MAX-FTD-53-22005

Blockage of Tailcone Fluid Drainage / 尾锥液体排放路径堵塞

一、适用性:737MAX:737-8/8200/9

二、描述:

一家737 MAX运营人报告称,机长侧六灯组件出现间歇性过热信号灯指示。

在首次故障时,工程师发现隔舱过热和探测组件(CODM/Compartment Overheat and Detection Module)中记录了一条内部故障信息,此后更换了CODM之后,没有发现其它明显的故障,且飞机恢复正常运营。

随后的飞行在着陆后表现出与前一次飞行相同的驾驶舱故障现象,由此展开了更深入的调查。在故障排除过程中,工程师发现辅助动力装置(APU)尾锥排水管堵塞,APU过热探测器被沉浸在水中,APU排气隔热毯也被沉浸在水中;此外除冰液和积水还混合在一起,形成一种混合液体。

请参阅标题为“排水孔堵塞”、“尾锥排水管”和“积水示意图”的插图(图1-3)。

三、背景:

多名航司在MAX机型的尾锥中发现积水。研究发现液体是通过升降舵控制连杆的开口区域进入尾锥。当液体排出时,发现排水孔被凝结的除冰液堵塞。随着时间的推移,液体的积聚是由于除冰液、水、污垢、碎屑、昆虫或进入尾锥的废弃物质的组合堵塞了排水孔。由于APU尾管排气尾锥中的热量,混合物可能产生凝胶型物质。

进入尾锥的液体可能会损坏APU排气隔热毯,但不会进入APU或APU防火区,因此不会影响APU的运行。现有的MPD检查项目用于检查隔热毯是否损坏。此外,现有的排气封严检查需要拆除排气管,此时也有机会发现排气隔热毯的任何明显损坏。

由于排水管堵塞导致与液压油接触的持续点火源不存在,故不会发生飞机着火的风险。经评估,此故障也不存在导致升降舵卡阻的风险。到达后升降舵控制组件下部的液体所产生的助力,可以用低到中度的驾驶员操纵力来超控。尾锥液体的流体计算动力学(CFD)分析表明,在各种标称飞行条件下,尾锥流体无法到达升降舵功率控制单元(PCU)输入臂。另外由于液体的积聚导致的重心(CG)的变化,对操纵特性、可控性和整体持续安全飞行和着陆的影响可以忽略不计。

四、状态:

波音公司发起的服务相关问题(SRP)737MAX-SRP-53-0669,以确定运营商缓解该问题所需的必要服务措施。

五、最终措施:

波音公司将发布MAX机型标准服务通告(SB),通过每侧增加两个新的排水孔(左右各一个),并向营运人提供执行检查附加排水孔的相关施工步骤和改装器材包。对于生产线上的飞机,将扩大现有排水孔的直径。

图1:排水孔堵塞

图2:尾锥排水管

图3:积水示意图

BLD CTRL CARD L/R 疑似在吹除PS3水分后的干扰信息

SR HNA-HNA-23-2494

737MAX机队恢复运行以来,整个73M机队出现了7起关联 MMSG 36-10170/36-10171 (IASC-L (BLEED) HAS NO ENGINE-1 PS3 AND T3 DATA ON MDS-DPC GP 2 BUS / IASC-R (BLEED) HAS NO ENGINE-2 PS3 AND T3 DATA ON MDS-DPC GP 2 BUS) 的BLD CTRL CARD L/R 状态信息,涉及了机队5架飞机。在9月的时候,席位发现此信息多发生在吹除PS3水汽的工作之后的第一段。

考虑到相关的MMSG与PS3有关,怀疑此信息是执行PS3管吹除工作后产生的干扰信息,遂就此疑问向波音发了SR问询。波音在SR中表示正与CFM研究此问题,相关的信息会在后续回复。下面是当前的信息:

全球其他运营商也有报告BLD CTRL CARD L/R 状态信息关联MMSG 36-10170/36-10171的问题。但是他们没有提到进行了PS3管的水汽吹除工作,而是在执行了”Test No. 32 – Engine Idle System Test (AMM TASK G71-00-00-700-808-G00)”工作后。波音提示在执行地面测试后,要将地面Test电门置为原位。如果此电门在TEST位,NFS会给IASC发送测试信号,导致IASC接收不到PS3/T3数据,从而造成此类干扰信息。

波音建议后续遇到此类案例时,依据AMM TASK 46-13-02-970-802下载ADR:ALL data,并通过波音网Message Courier发往”raysa.guerrero@boeing.com” and “anthony.t.hartman@boeing.com“,来帮助波音研究此问题的原因,注意在发送前确认标题里注明相应的SR号。

波音关于此问题的最新进展会在本文持续更新

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