ISE-27-25-51556

一、描述:西捷航空(WestJet)在MAX机队的所有飞行阶段中,报告升降舵感觉差压灯亮的情况有所增加。

背景:<<服务历史、条件的技术影响、问题是如何发现的、根本原因等>>

在过去12个月中,我们收到了9架不同MAX尾号飞机的26份报告,其中80%发生在冬季月份,导致11次延误和5次取消。大多数情况下,执行FIM 27-31-00-810-803初始评估后结果为NFF,但问题会重复出现,直到执行升降舵皮托管静压冲洗或更换感觉计算机。

MAX机队:

  • 共有6次升降舵感觉计算机的移除,平均TSN为12,900小时,PN:CB70500-001
  • 收到的6份车间报告中有4份具有相似的发现:
    HYD FLUID IN STATIC CAVITIES,DIAPHRAGMS SWOLLEN,TEST FAILURES ARE PITOT LEAKAGE,LEAK FROM WEEP HOLE,SYS A SOLENOID INOP

MOOG的反馈表明,泄漏与PDS(压力差感应)孔密封圈/ O型环有关,这是产品生命周期中磨损/使用的自然结果。

车间表示,这是一种在所有客户和所有EFC型号中都普遍发生的故障。

NG机队:

  • 有2份关于升降舵感觉差压的报告,其中只有一份导致更换感觉计算机,PN:162700-100
  • 有5次其他移除是因为泄漏/未通过计划的单授权测试
  • 共有6次移除,平均TSI为52,700小时

西捷航空针对MAX机队正在询问以下问题:

  • 其他运营商是否也报告了类似的增加的升降舵感觉差压灯光亮情况,并且升降舵感觉计算机的移除时间更短?
  • 您是否在MPD 27-080-00 –01 – 检查升降舵皮托管-静压系统(排水和泄漏检查)之外,进行主动的升降舵皮托管静压冲洗?该任务仅在必要时要求执行冲洗?

部件信息:升降舵感觉计算机 PN:CB70500-100
供应商信息:MOOG

MOOG工程反馈:MOOG已经意识到这些从机队中移除的情况。我们可以确认这些移除是由于正常使用中的自然磨损。正如之前所述,EFC始终处于运动状态,这意味着PDS孔也一直在运行,因为它平衡两个系统之间的压力。随着EFC累积飞行小时和飞行循环,密封圈/ O型环会逐渐变形,导致技术人员在SFR中发现的泄漏。我们理解您的关切,但这些故障与产品生命周期中的正常磨损相关。

如果密封圈/ O型环膨胀导致泄漏而引发感觉计算机移除,我认为平均在翼时间12,900小时对于这些单元来说非常低,考虑到NG EFC表现出更好的性能。

波音公司是否已与MOOG就这些单元的密封改进进行过调查?

二、马来西亚BATIK AIR – MLO跟帖

遇到相同的问题。

数据

时间段:最近3年

737-8机队 = 17

EFC累计工时 = 229000

移除数量 = 14

安装以来时间范围:4400至13000(来自9个单元的数据)

延误 = 5

EFC故障模式

隔膜肿胀 = 6

电磁阀不工作 = 2

液压污染 = 1
NFF = 1

系统冲洗,目前MLO不执行MPD以外的系统冲洗。以往的实施数据显示,此资源密集型任务并未造成污染。

如果处理EFC故障模式,预计会有更好的效果。

观察结果,令人惊讶的是,737-8的EFC故障远比737-800的EFC更为普遍。

三、联合航空(UAL)也遇到了相同的问题。

常见维修报告发现:静态腔体内有油,膜片膨胀或破裂。

维修测试失败:皮托管泄漏,从排水孔泄漏,配平超出规格。

莫格的评论指出:膜片破裂可能是客户造成的损坏。

在5年期间,UAL经历了22次拆卸,17次“俯仰感觉差压灯”亮起。

故障模式:
10个电磁阀(系统A和B)
6个膜片
3个凸轮跟随器
2个NFF

四、阿罗麦克斯航空在长时间内发现其737 MAX机队中的多架飞机出现类似的问题。作为纠正措施的一部分,实施了清洁节流阀和改善液压油分析的方案。

尽管采取了这些措施,仍有多起“感觉压差”的报告记录。这些事件最终通过更换发动机驱动泵(EDP)得以解决,从而消除了受影响飞机上的问题。

遵循了波音公司的建议,并购置了专用工具来测量压差。然而,无论是建议还是工具都无法识别问题的根本原因。只有在更换该部件后,才确认了最终的解决方案。

五、flydubai 在飞行的各个阶段(包括滑行、空中和着陆后)均遇到了升降舵感觉压差指示问题。

过去两年间共发生 26 起压差灯指示事件,其中 54% 为间歇性系统缺陷,已通过 IFIM 程序、冲洗升降舵皮托管系统以及排放升降舵控制系统得以排除。

其余 34% 涉及升降舵感觉计算机(件号 CB70500-001)故障。

在 13 次拆换中,2 件报告为 NFF(未发现故障),8 件确认为故障件,故障原因如下,与上述其他运营商的观察结果一致:

a. 电磁阀/连接器损坏
b. 调节超出规范
c. 膜片膨胀
d. O 形圈/密封件/垫片老化
e. 内部泄漏/静腔进油

此外,在日常检查中还有 4 起在升降舵感觉计算机上检测到液压油泄漏的情况。

拆换件的平均使用寿命(TBI)为 7,900 FH。

诚邀所有受影响运营商就该问题发表意见并分享经验和统计数据,以共同努力推动问题尽快解决。

请求波音公司加快对此问题的审查和解决进度,并提供升降舵感觉计算机(件号 CB70500-001)的任何产品改进计划详情。

此外,考虑到该问题因 AOG/延误造成的重大运营和经济影响,flydubai 希望了解在役维护方面的最佳实践,以帮助缓解或防止此问题再次发生。

flydubai 发现,在年轻的 737MAX 机队中,有多家运营商报告了该系统上的类似问题,但未能在本 FIX 论坛或相关已发表文章(FTD/SL/MT)中找到波音的任何回应。flydubai 建议波音考虑在下次与 737 运营商安排的月度机队团队电话会议中讨论此议题。

作者 zeng6350