2026年5月有737MAX飞机,APU段出现烟雾的情况。(线号7228)

检查发现为APU尾段积水所致。

水的来源为从两侧的洞进来。

积水位置。

经核查,针对该问题,波音有SB 737-53-1419

一、问题根源(Reason)

1 故障现象

波音收到多份报告,反映尾锥整流罩(tailcone fairing)内存在液体积聚

2 根本原因

  • 现有排水孔位于STA 1156隔框后部,被泥土、碎屑和昆虫堵塞
  • 除冰液(特别是II型除冰液)在高温下会凝结成凝胶状物质,与水和APU尾喷管排出的高温共同作用,导致排水孔完全堵塞
  • 寒冷天气运行、大量使用除冰液的飞机风险更高(II型除冰液比其他类型更易凝结)

3 不执行的后果

  • 液体积聚导致电气系统故障(nuisance electrical issues)
  • 结构腐蚀
  • 不必要的飞机重量增加

二、解决方案(Description)

一)核心措施

在现有排水孔左右两侧各新增一个排水接头,确保尾锥整流罩内液体有效排出。

二) 具体工作步骤

  1. 打开尾锥接近门 317BL 和 318BR
  2. 目视检查:在现有排水接头周围20英寸半径范围内,对蒙皮进行内外部一般目视检查(GVI),确认是否存在修理
    • 如发现修理:联系波音公司,执行相应的视情处理
    • 如无修理:继续执行以下步骤
  3. 去除密封胶和整平化合物(按图2执行)
  4. 钻导向孔(按图3执行)
  5. 钻铰全尺寸孔(按图4执行)
    • 使用导向孔锯钻0.750±0.020英寸直径孔
    • 铰孔至0.164-0.167英寸直径
    • 测量边距确保≥0.2128英寸
  6. 安装新排水接头(按图5执行)
    • 使用BMS5-95密封胶进行贴合面密封
    • 安装螺栓、垫圈、卡箍等紧固件
    • 扭矩要求:30±1 in-lbs
  7. 重新标识尾锥组件:记录SB及修订号
  8. 涂漆:对新安装排水接头外部涂BMS10-72或AMS3095油漆
  9. 关闭接近门,恢复飞机可用状态

三、总结

本SB针对737MAX系列飞机尾锥整流罩排水不畅的设计缺陷,通过在现有排水孔两侧各增加一个排水接头的改装方案,解决因除冰液凝结、污物堵塞导致的液体积聚问题。该问题在寒冷天气、大量使用II型除冰液的运行环境下尤为突出。改装工作涉及钻孔、安装接头、密封、涂漆等结构修理工艺,单架飞机预计耗时约11.5小时,需专用工具及价值约$690的航材套件。该SB为建议性执行,无强制合规期限,但波音强烈建议执行以预防电气故障和结构腐蚀。

当前检查周期。

漏水背景:

如下图所示,左图NG,右图MAX。尾椎在设计上存在明显的差异。多了供升降舵控制推杆连接的口,左右各一,此前视频可见的就是经该口,沿升降舵推杆连接机构滴落水滴。

737MAX的升降舵控制推杆穿过开口的情况。

737NG则仅为经前端开口穿过蒙皮。

从机队实际结果看,虽然在设计上有滑动封严的遮挡,但实际效果并不好,因此容易导入水、雨雪、防冰液等物质。

作者 zeng6350