储压器隔离活门本体堵盖漏油

外部案例

2025年01月,有航司737-800飞机空中反馈B系统液压油量指示为0,备降。排故检查发现储压器隔离活门本体漏油。

1、漏油点判断为储压器隔离活门本体的堵盖,漏油点堵盖的保险在位,将堵盖拆下后,对封圈进行检查,封圈未发现目视可见损伤,堵盖本体未发现有目视可见损伤。检查B系统EMDP、EDP壳体回油滤,B系统回油滤正常无碎屑;更换蓄压器隔离活门、B系统EDP与B系统EMDP。

2、依据故障现象及排故判断漏油点为储压器隔离活门本体的堵盖。

3、查询机队近两年故障4起。

4、MP要求每三个月检查储压器保持时间,步骤中涉及整个储压器系统的渗漏检查。

点评:

1、机队历史上发生过储压器隔离活门漏油的案例。但更换案例相对很少,差不多一年一个。多是为排除刹车压力无法保持更换。从机队开展全面漏油的检查以来,差不多一季度有5个报告挂油的事件。

2、工作原理

在正常情况下,液压压力分别施加到 ALT(PRESS A)和 NORM(PRESS B)端口,而 BRAKE 端口与 RET(回流)端口相连。当 NORM 端口的液压压力降至 1300 psi 时,由于 NORM 端口和 ALT 端口之间的压力差,活塞和滑块会移动。这将 ALT 端口连接到 BRAKE 端口,用于备用系统操作。SWITCH 端口向指示系统发送信号,显示备用系统正在运行。

3、因为封圈不受压降和频繁波动的影响,是否存在老龄化特征存疑。

关于737NG飞机测试时AACU自检有A/B CNTL信息

自有案例+网络公众号

2025年3月,有飞机执行 AMM32-42-00-720-801 Antiskid/Autobrake Control Unit Operational Test不通过,有A/B CNTL信息, 驾驶舱将自动刹车选择1/2/3/MAX/RTO, 自动刹车不预位灯均不亮, 自检AACU完成控制测试也有A/B CNTL信息, 完成Autobrake Pressure Control Module Functional Test结果正常(未连接压力表读取刹车压力)。对穿面板和AACU无果。依据AMM32-42-00完成Autobrake Pressure Control Module Functional Test,测试正常。后依据AMM 32-42-81更换自动刹车压力控制组件正常。

一、“A/B CNTL”从FIM上来看,这个信息表示:“自动刹车控制活门组件上的电磁活门压力电门探测到了高压信号,控制活门也接收到了控制信号,但控制活门压力电门探测到了低压信号,从而导致AACU自检出现“A/B CNTL”信息”。

二、基本原理

从自动刹车压力控制组件示意图分析:当AACU在自检时,会分别发送信号给电磁活门和控制活门,来控制两个活门的第一级打开(FIRST STAGE)。根据SDS介绍,控制活门是一个精确的计量活门,其活门开度受AACU的指令控制。通过SSM,我们可以发现,AACU通过控制控制活门的伺服活门的开度,来调节二级(SECOND STAGE)活门的开度,从而达到控制输出压力的目的。

其中AACU的输入电流大小,通过计算满足函数Y=450X-600。根据737NG-FTD-32-17004中描述,AACU的BITE中的控制测试部分,其关键步骤是:AACU提供一个可以产生大约1000PSI的控制信号给自动刹车活门组件的控制活门(经过计算,该电流大约为3.56mA),理想情况下(没有误差的情况),控制活门的输出就应该为1000PSI,控制活门压力电门(或者AB伺服活门压力电门)感受到1000PSI就会作动,一旦该压力电门作动,AACU就认为控制活门工作是正常的。

同时,FTD中也解释了(上图红框部分):由于伺服活门的作动存在一定的误差(精确度降低)和伺服活门压力电门作动时也存在误差(本来既定的门槛值为1000PSI,但实际可能1100PSI才能闭合),导致输入既定的3.59mA时(FTD标注的电流为3.59mA,为什么是3.59mA,猜想设计师已经考虑到误差了,但是没想到考虑的误差还不够),实际的输出压力达不到1000PSI,伺服活门压力电门(1000PSI)没有闭合,AACU认为自动刹车控制活门故障。

三、临时措施

根据737NG-FTD-32-17004中的描述,波音已经有了改进方案:对AACU升级,将原来的3.59mA的测试电流值调高。但是,目前没有实施。

波音建议,当出现这个信息时,在AACU上多做几次测试,伺服活门压力电门(1000PSI)经过几次测试后可能会正常作动。或者,依据AMM32-42-00对自动刹车压力控制组件进行功能测试来取代AACU的操作测试。如果上面两种方法还不行,依据FIM进行排故。

为什么波音推荐通过对自动刹车压力控制组件进行功能测试来取代AACU的操作测试呢?因为自动刹车压力控制组在进行功能测试时,选择电门选择在1、2、3、MAX挡位时AACU产生的电流会会大于3.59mA,输出的压力也大于1000PSI,伺服活门压力电门(1000PSI)一定会作动。

那么问题来了,功能测试相对较为复杂,需要在刹车组件上连接压力表,而在实际的操作中,存在一定的困难,比如飞机在外站不在基地时,外站很少会配备这种压力表。那么,在没有压力表的情况下,我们还能不能排故呢?答案是肯定的。首先,我们在AACU上进行操作测试,如果有其他代码(A/B CNTL除外),则依据FIM进行排故;如果AACU没有其他故障信息,测试时仅有A/B CNTL信息,这很有可能是个间歇性偶发故障。如果在多次AACU测试后仍有A/B CNTL信息时,我们可以通过自动刹车压力控制组的功能测试来辅助判断,可以不用连接压力表。功能测试测试的是:选择电门选择在1、2、3、MAX挡位后,输出压力是否符合要求。而我们仅想让自动刹车活门组件的输出压力大于1000PSI,以此来判断AB伺服活门压力电门是否作动而已,功能测试输出的压力完全符合这个需求。

当我们将挡位选择在1档或者2档时,如果AACU显示BRK A/B1或者BRK A/B2时,即使我们不连接压力表确认压力,我们也能判断出伺服活门压力电门(1000PSI)是可以正常作动的。

四、小结

根本原因看,应该还是压力电门问题,或者线圈阻值漂移。

AACU上做测试时,当AACU操作测试没有其他故障信息,并且驾驶舱无故障效应,如果AACU仅有A/B CNTL信息时,我们可以多在AACU做几遍测试。若仍有A/B CNTL信息,可以通过自动刹车活门组件的功能测试(可以不连接压力表)来辅助判断伺服活门压力电门(1000PSI)是否能正常作动,如果功能测试判断压力电门可以正常作动,很有可能是间歇性偶发故障临时措施可以多做测试卡能否通过。

最终还是更换部件。

737NG起落架手柄空中无法提起

外部案例

2025年3月,有飞机反应起飞后起落架手柄不能提到UP位,伴随有起飞警告指示灯和音响警告,落地后PSEU(临近电门电子组件)灯亮,地面PSEU测试有故障代码31-51001 GSBV CL FAULT,指向飞机在空中时地面扰流板内锁活门临近传感器S1050指示活门未关闭。排故更换地面扰流板内锁活门(50165 FH原装机)

排故过程:

1、检查线路正常,地面扰流板内锁活门钢索工作正常;

2、执行起落架控制系统测试,工作正常,手柄可正常解锁并提到UP位;

3、更换地面扰流板内锁活门组件(包括内锁活门、压力电门、临近传感器S1050);

4、预防性更换PSEU并完成测试; 顶升飞机收放起落架,测试正常。

基本原理:

地面扰流板内锁活门用于限制地面扰流板仅在地面时升起,内锁活门由推拉钢索连接至右主架上扭力臂,飞机落地时右主起落架压缩、钢索拉动内锁活门的输入曲柄,内锁活门进入地面模式位置、将来自地面扰流板控制活门的A系统压力传递至地面扰流板作动筒。内锁活门包含子部件临近传感器S1050,当飞机在空中时其靶标为“近”、在地面时其靶标为“远”。传感器信号传递至PSEU用于起飞警告。

接上线路图

起落架控制手柄锁电磁线圈控制锁机构,电磁线圈的未通电解锁表明飞机在空中时地面扰流板内锁活门可能处于开位。

当以下条件均满足时PSEU控制电磁线圈通电解锁:

1、地面扰流板内锁活门关闭

2、空地系统1处于空中模式

3、空地系统1不是超控到空中模式

从原理分析,代码比较明确

Message 31-51001 is set when the Ground Spoiler Interlock Valve CLOSED Proximity Sensor, S1050, indicates that the valve is not closed and the airplane is in the air.

译码看起落架保持在DN位,手柄由于离开DN位,指令与实际位置不一致、红色指示灯亮。机组执行QRH动作,收上襟翼、前推油门超过53,伴随襟翼完全收上、起飞警告(音响警告、TAKEOFF CONFIG灯亮)为真,说明内锁活门传感器未给出活门关闭信号、手柄电磁线圈未通电解锁无法提至UP位。

临近传感器S1050间歇性故障、起落架手柄组件不能解锁,导致手柄无法收上。

传感器为1-899-29,和门、前缘、起落架空地都是一样。可以单独更换。

该航司拟开展临近传感器执行健康测试(AMM TASK 32-09-12-700-801)。

点评:

1、从机队历史看如果同时出现多信息,比如31-51001 GSBV CL FAULT、52-71004 AFT SER DR OPEN、52-71003 AFT ENTR DR OPEN、32-61002 L UP LKD A FAULT和32-61106 R UP LKD A FAULT,通常是PSEU故障所致。

2、如果发生钢索断裂或者卡滞,一定概率会触发31-51001 的信息。

3、因传感器导致的31-51001信息,历史上有一次。在地面因PSEU触发,未发生过手柄收不起来的事件。

这个是存在较低可能性的案例,可防范的手段相对有限。

主轮胎面损伤

ISO-32-25-48916

近年来,西南航空(Southwest Airlines)((goodyear胎皮+honeywell&collins轮毂))注意到多起轮胎故障事件,导致运营中断并产生高昂维修成本。损坏现象同时出现在翻新轮胎和新轮胎上,使得问题日益复杂。请参阅附件中关于轮胎事件次数及显著差异的简要数据。西南航空持续研究并实施新策略以避免轮胎事故,因此希望与其他航空公司运营商分享经验。

为此,西南航空将采用以下格式进行问题与数据沟通,并希望其他感兴趣的运营商能在一周内以相似格式反馈信息。西南航空将请求波音公司(Boeing)在大约两周后主办一场由航空公司运营商主导的研讨会,并邀请波音服务工程团队提供必要的技术支持。会议目标是通过运营商主导的对话,结合波音的技术咨询,共同探讨解决方案。

ASA(阿拉斯加航空)跟帖轮胎故障情况报告(goodyear胎皮+honeywell&collins轮毂)

自运营波音737 Max以来,ASA共发生了3起Max轮胎故障事件。所有故障均为胎面脱落,导致机翼和机身受损。然而,轮胎胎体仍保持充气状态。目前,固特异(Goodyear)正在调查故障原因。Max机型使用的均为全新轮胎,未授权使用翻新轮胎。

在过去两年中,我们的NG(Next Generation)机型发生了5起主起落架轮胎故障。除1起事件外,固特异初步认定其他故障原因很可能是过度变形(胎压不足)。轮胎磨损等级(R级别)从1级到4级不等。

在过去两年中,我们还发生了3起前轮轮胎故障(其中2起为R1级别)。一起发生在Max 9机型上,另一起发生在-900机型上,第三起发生在900ER机型上。这3起故障均表现为胎面分离(程度不一),但轮胎仍保持充气状态。所有故障均发生在不到20个飞行循环内。固特异对这3起故障的结论是过度变形/过载。

ASA认为刹车/轮毂卡滞问题是一个独立问题。我们的大部分事件涉及碳刹车盘,其因氧化(由长时间暴露在高温下引起)而损坏。

针对西南航空(Southwest Airlines)此前发布的关于阀芯漏气问题的帖子,ASA在此重申:

ASA的Max-9机型(使用3-1709轮型)也遇到了类似问题。我们在每3天的胎压检查中增加了一个步骤,即使用肥皂水检查阀芯是否漏气(观察是否产生气泡)。如果发现气泡,地勤人员会尝试拧紧阀芯直至漏气停止。如果无法解决,则更换轮毂。

JWC跟帖

在过去两年中,JWC 遇到了两起 737NG 主轮轮胎故障事件。这两起事件的根本原因被确定为防滞活门故障。 这些防滞活门的信息如下:

案例 1:件号:39-353;序列号:54182;18360FH/10281FC

案例 2:件号:39-353;序列号:54705;17859FH/9904FC

上述信息已向波音公司报告。JWC 正在研究这两起事件之间是否存在关联。JWC 还怀疑,由于这两个阀门的序列号如此接近,在生产过程中可能引入了生产质量问题。

失效图例

思维导图可以供参考

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