EDP供压管渗漏导致备降

【行业不安全事件】

2023年11月21日,某航B737-800飞机执行航班,巡航阶段机务监测液压A系统油量低,卫星电话联系机组,证实液压A系统油量低且持续下降。AOC综合评估后决策飞机备降XX,机组报告管制,后在XX安全着陆,落地剩余燃油5.4吨。飞机正常滑行至机位,A系统液压油量54,B系统液压油量98,后续调整其他飞机执行航班。机务航后检查发现左发EDP压力油管漏油,更换左发EDP压力油管,测试正常。

该机机龄11.9年,在附件车间里测试,3000压力,如果平直起来测试,一点儿不漏,弯曲起来就开始漏,分解以后发现一个封圈已经是芝麻点损伤。

背景知识:

参考737-SL-29-128-D

件号为155012-12-21(Boeing Specification S332A210-21)的 EDP 压力软管于 2000 年 9 月在线号 667开始 投入使用,以解决EDP的QD 锁紧夹具振动引起的磨损报告。在随后的几年中,波音公司开始收到该件号155012-12-21压力软管 QD 组件过早泄漏的报告,通常是在该部件累计服役 5,000 至 7,000 飞行小时之后。为了纠正上述泄漏,波音公司发布了SB,它重新配置了将 EDP 压力软管固定在风扇外壳上的支架,以减少软管 QD 组件上的侧向负载。事实证明,这种 SB 在减轻液压油泄漏方面无效。然而,波音公司仍然建议采用参考 e) SB,因为它有效地减少了其他 QD 组件内部组件的磨损。

2011 年底,波音公司启动了 SRP,以调查并进一步解决件号为155012-12-21的 EDP 压力软管的液压油泄漏问题。广泛的测试表明,内部O形圈被压力脉动蚕食。进一步的分析确定,O形圈承受的内应力高于预期,因为压力脉冲迫使O形圈压在相邻支撑环中的倒角上。为了解决这个问题,从支撑环上取下了倒角,有效地将O形圈应力降低了三分之二。2012 年 8 月,更新后的支撑环设计被纳入-21件号的 EDP 压力软管中,序列号 (S/N) 为 60000 或更高。

波音公司于2015年11月交付的737NG飞机生产线位置5675中采用了改进的EDP压力软管,件号为155012-12-2014 (Boeing Specification S332A210-21)。

机队中155012-12-2014表现较好,对于155012-12-21是采用每7500FH定期拆下更换封圈的方式。

机队工程政策

1)EO-73N-29-2020-010 每1200FH检查和清洁B737机体液压部件。其中针对EDP需检查相关各管路接头无漏油,确认接头正常锁定。

2)EO-73N-29-2020-003/012 每7500FH更换73N飞机左发/右发EDP供压管(旧构型)。

3)实时监控液压油量低并进行预警,通过空地支援协助机组进行处置。

4)管路升级(评估中)

参考波音737-SL-29-128, 针对旧构型155012-12-21供压管漏油,调查分析是由于液压压力脉冲作用下,O型封圈会紧靠相邻的PEEK硬塑料支撑环的倒角,造成O型封圈内应力过高出现损伤,导致漏油。厂家通过去除PEEK支撑环倒角以减少O型封圈应力,可靠性无明显提升。后续发布SB对管路进行了升级,在O型封圈和PEEK支撑环之间加入四氟乙烯支承圈,比PEEK支撑环更软,可以减少脉冲压力影响,提高可靠性。

5)空地协调会,航司同意按新增处置单实施。

后缘襟翼流量限制器内筒断裂导致B系统漏油

行业不安全事件

2023年11月23日,某航B737-800飞机执行航班,落地脱离跑道后机组发现后顶板PSEU灯亮,滑行过程中液压B系统EDP和EMDP低压灯亮,查看B系统液压油量为0,机组申请拖车将飞机拖至停机位。机务检查发现主轮舱内飞控系统后缘襟翼流量限制器漏液压油,拆开限制器后发现限制器内部结构有断裂,导致液压B系统漏液压油,停场排故。查询QAR数据,飞机在着陆接地的瞬时液压油量开始下降,并于24秒内油量降为0,判断为飞机襟翼流量限制器突发故障,内筒断裂,导致液压B系统漏液压油。
原因分析:后缘襟翼流量限制器部件长期使用(超过34000FH),内筒疲劳断裂导致突发性机械故障,B系统液压油泄漏。

波音曾对一起部件案例做了调查,相关说明如下。

查询机队历史,近三年仅发生一起渗漏,并未造成事件。

2022年2月6日,北京航前检查主轮舱后缘襟翼限流器痛液压油,每行程一滴到两滴,重新磅紧力矩检查不漏,航后更换限流器,测试正常。

反推单侧滑套无法收上的处理案例

历史案例。有飞机反映反推处于半开位,且解锁手柄与靶标贴合,无法作动解锁手柄。自检EAU有832、833、836信息,尝试复位EAU,无法完成复位。因解锁手柄无法作动,初步怀疑为上锁作动筒内液压锁定,而后完成飞机释压,断开上锁作动筒的液压管路,并将内部液压油放空,再次尝试作动解锁手柄未果,断开上锁作动筒的同步软轴,检查软轴无异常,连接处正常,未见磨损;将上锁作动筒与反推断开,人工收放反推,可正常收放。此时故障明确为上锁作动筒故障。更换上锁作动筒后,测试正常。特做相关总结。

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