自有案例,机队有发现2号船型整流罩内 SLEEVE脱落,为挡油环,分析为受加油的油压损坏。对安全无影响。
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作者: zeng6350
IDG 滑油冷却器位置消音板缺失
自有案例:机队中有反映IDG滑油冷却器处消音板缺失的案例。
实际与消音板构型相关,由于早期构型消音板易发生断裂并导致螺杆损伤,使风扇框架裂纹。厂家发布SB72-0440拆除了消音板。而第二份SB72-0495则安装了新的保护罩。因而在两份SB之间的发动机是可能存在消音板缺失的情况的。
我司从2017年7月后发布过MEMO,同时执行SB72-0440和SB72-0495。因而装机时间在2017年8月后的发动机应该都是执行过两个改装的。具体执行情况可以和发动机工程师核实。
还有一类简单的判断,旧构型是看安装螺栓是否是紧固状态。而新构型整流罩有新扩5个孔,看孔的情况可以判断是否为丢失。

下图为改进后构型。(图片来源于网络)

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标题 | AWL项目 47-AWL-09 -NGS 氧气传感器更换 |
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编号 | 737NG-FTD-47-19003 |
章节 | 47 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年5月 |
机队影响 | 已执行SB 737-47-1015的NG飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 在新ASM(P/N 2180163-101)的认证过程中, 波音确定,带有旧ASM(P/N 2030157-102)的 NGS的可靠性较低,不符合设计要求。 因此,NGS不合规。波音将737NG飞机上安装的 NGS不符合规定的情况通知了FAA。 波音认为这种不合规行为不会影响飞机的安全运行。 |
改进状态 | 2019年6月25之后交付的飞机和执行SB 737-47-1015的飞机 需要执行47-AWL-09项目。FAA批准了修订后的 氧传感器部件维修手册(CMM),允许在18000飞行小时后 对氧传感器进行测试,如果传感器通过测试, 则重新安装在飞机上,否则需进行更换。 |
临时措施 | 波音建议将47-AWL-09的最新版本纳入 其737NG飞机的维修计划中, 这些飞机在2019年6月25日之后交付, 或已按照SB 737-47-1015安装了改进的ASM设计。 |
最终方案 | 通过AMM改版运行对氧气传感器进行在翼功能检查; 改版47-AWL-09 允许通过AMM进行在翼测试。 |
点评 | 机队中的ASM更新换代进行中,预计2021年6月开始。 |
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标题 | 件号为63292146-1的PCCV可靠性分析 |
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编号 | 737NG-FTD-36-21001 |
章节 | 36 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年5月 |
机队影响 | PCCV装机件号为63292146-1的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | PCCV P/N 63292146-1设计用于更好地承受 737NG CFM56-7发动机的振动特性, 同时保持PCCV P/Ns 3289562-5/-6/-7的类似静态和动态性能。 厂家监控尽管PCCV P/N 63292146-1的性能 优于PCCV P/Ns 3289562-5/-6/-7, 但从数据上看仍有以下问题: 1.大量PCCV在未出现驾驶舱效应情况下, 在执行健康检查时拆换。 2.因作动器隔膜泄漏或撕裂,导致阀门无法打开, 并排放过冷空气,拆换量占比30%。 3.调节器提升阀/阀座磨损,,导致控制压力(Pc)过高, 拆换量占比60% |
改进状态 | 对三类问题所做工作及后续计划进行说明 |
临时措施 | 执行霍尼SB 63292146-36-0001 可减少调节器提升阀/阀座磨损带来的影响 |
最终方案 | 发布SB解决隔膜和调节器问题,时间待定 |
点评 | 此恨绵绵无决期。 |
MBD碳刹车相关问题
ISO-32-21-35911
KM航发帖,详见下图,涉及两个主轮,主轮1一钢卡脱出两驱动键断裂,主轮2一钢卡有裂纹。主轮1是在航线磨损到标例行更换时发现,主轮2是在发现1的问题后主动普查时发现的。航司认为是与机组操作无关严重安全问题,已增加航线换轮时额外检查要求,增加主轮换下后NDT检查。
点评:钢卡断裂机队及时出现过10来起。发生在改进后的热包,由于没有间隙了,所以缺乏缓冲,驱动键断裂机队从未发生,分析为卡箍断裂后驱动键骑上了卡箍,在转动中被切削。
附图,主轮1



附图2,主轮2
