机队当前开发有液压油量实时监控,在液压油量降低到50%的时候,会触发预警报文。由于当前QRH中并无对于液压油漏油的检查项目。为使监控真正产生效用,减少对机组操作和运行的影响,特编写此建议,供空地支援时参考。
Blog
月度归档: 2024 年 4 月
737MAX因滑油压力指示问题导致空停
外部案例:
2024年4月有737MAX飞机((TSN/CSN:4615/1542)反映,在起飞约1.5小时后,空中右发出现低滑油压力指示及警告(滑油量正常),机组关停右发,飞机单发安全备降。地面检查没有滑油渗漏,磁堵检查未发现碎屑,OPTS传感器量线检查不在手册范围内。经检查是由于滑油压力传感器指示问题导致的。
局方发布的信息为:B737-8/B-1XX0飞机执行(乌鲁木齐-上海虹桥),巡航阶段2发出现低滑油压力指示及警告(滑油量正常),机组关停2发,飞机备降敦煌,安全落地。排故发现有故障代码79-41833(EEC A 通道探测到发动机滑油压力传感器不在范围内),测量发现滑油压力温度传感器内部阻值异常(断路)。初步判断本次空停原因为滑油压力温度传感器故障。该发动机型号为LEAP-1B27,共使用4616小时/1543循环。该滑油压力温度传感器件号为PT9902-261-40077,共使用4616小时/1543循环。
基本原理:
滑油压力指示系统在MDS发动机指示显示屏上显示发动机滑油压力数据。组合式机油压力温度传感器(OPTS)测量附件齿轮箱(AGB)入口处的机油压力。OPTS有两个滑油压力传感器元件。每个元件通过单独的连接器与一个EEC通道相连。OPTS安装在AGB正面的适配器上。OPTS还有滑油温度传感器。OPTS的滑油压力传感器部分是一个双应变片型压力传感器。传感器中的每个元件都接收激励输入,并将输出发送到相关的EEC通道。EEC将该信号改变为ARINC 429信号并将其发送到DPC。DPC在发动机指示显示屏上显示机油压力。滑油压力显示在两个垂直指示灯和两个数字显示屏上。指针显示每个垂直指示器上的油压,单位为psi压差(psid)。
指示器有两个索引标记。琥珀色索引标记显示滑油压力琥珀色极限。红色索引标记显示滑油压力红线限制。滑油压力(低)琥珀色限值定义了发动机润滑系统的警示工作压力范围。滑油压力(低)琥珀色限值在列刻度上显示为琥珀色(黄色)勾号。如果滑油压力低于滑油压力(低)琥珀色限值但高于滑油压力(高)红线限值,MDS会将滑油压力数字读数和轮廓框的颜色更改为琥珀色。当超越不再存在时,MDS将恢复到油压数字读数和轮廓框的正常颜色指示。
滑油压力(低)红线定义了发动机润滑系统低于正常工作压力的范围。滑油压力(低)红线限制在列刻度上显示为红色勾号。如果发动机滑油压力低于滑油压力(低)红线限值,MDS会将滑油压力数字读数和轮廓框的颜色更改为红色。当超过限值时,MDS会恢复到滑油压力数字读出和轮廓框中的正常颜色指示。当滑油压力低于红线限制时,琥珀色LOW OIL PRESSURE(滑油压力低)信息将闪烁10秒钟,然后持续显示。DPC将不允许起飞和着陆的闪光模式。




红区和琥珀色区域的压力要求如下图所示。

QRH措施非常简单,直接关车。

经与厂家进一步沟通,厂家通报了另外两起事件:
25 Apr 2024, (TSN/CSN:3779/1341)在起飞后机组注意到左发低压警告,机组关车。检查发现滑油量正常,没有外漏,ODMS和回油滤没有碎屑,译码显示滑油压力存在波动,OPT传感器的B通道存在问题。HJ6A/HJ6B线束没有发现问题。
还有一起,出现了3秒钟的低压警告闪烁,后正常,地面检查有相关SMT信息,更换传感器后正常。机组未关车。
从现有信息看,传感器指示值在触发低压前存在一定的波动特征,为监控提供了可能:

且监控到了相关的信息,起因类信息为79-41824,其他类信息为 滑油指示到黄区和红区的结果类信息。
其中需要解释的是,针对滑油量传感器A、B通道的信息,EEC使用SST值来定义,一致有效为1,有效不一致为4,某通道失效后为5。如下表所示。也就是说当一致有效或判定某个通道失效的情况,滑油压力指示都会是正常的,而当不一致,又无法判定某个通道失效的时候,就会存在不能确认哪个值为准的情况,那么就会选低的值作为输出,从而带来这一隐患。

针对该情况,明确了几个管控措施的调整:
1、对压力传感器SMT信息进行收紧,包括修改手册和改版MT(已完成);

2,提高压力传感器的AHM监控等级值到90,邮件通知中加NO GO警示(已完成),遇该监控信息需立即排故;

3,开发监控,AHM和DAR进行预防性捕获,提供机上打印提醒;
4,下发要情通报,发客户飞行学习;
5,制作案例和当前管控措施材料,上班组月度培训学习。
6,跟踪厂家进一步措施。
2024年10月25日信息更新
1、厂家已完成2起空停事件的调查,发现压力传感器电路板焊接点处的1根导线断裂,导致压力指示故障。

2、厂家在2019年也对OPT传感器指示故障(非事件相关)进行过调查,当时也发现电路板焊接点处的导线断裂(与空停事件OPT调查发现相同),原因确定为OPT传感器制造时,导线剥线工艺存在问题。为消除此问题,厂家于2019年改进提升了导线制造工艺。
3、发生空停事件的OPT传感器均为工艺改进前生产的。
4、SB 79-0014只改进了OPT传感器中的温度感应元件,而压力感应元件没有改变,但由于SB是2022年之后发布的,所以POST SB 79-0014传感器都是工艺改进后生产的。

5、工艺改进后的OPT传感器仅有1次报告与压力指示问题有关联,但该传感器的X射线检查和ATP测试均无故障迹象。说明工艺改进后生产的OPT传感器压力指示的可靠性有明显提升。
6、目前仅能确定SB之前和SB之后的OPT传感器的分布,如下
集团LEAP-1B机队PRE SB 79-0014 OPT传感器的统计数据 | ||||
福航 | 股份 | 祥鹏 | 可用库 | |
改进前 | 4 | 31 | 8 | 4 |
改进后 | 1 | |||
厂家无法确定 | 1 |
7、LEAP-1A发动机滑油压力指示的取值逻辑为选取A/B通道中压力更高的值,而且1A发动机比1B多1个低滑油压力电门,1A发动机同时采集OPT传感器和低滑油压力电门数据用于低滑油压力指示,故综合评估认为,OPT传感器压力指示波动故障不会导致1A发动机低滑油压力虚假警告。
导线工艺改进后生产的OPT传感器压力指示可靠性有较大提升,能有效减少或消除压力指示波动故障。
737NG-FTD-27-23002
737NG Loose Horizontal Stabilizer Trim Actuator (HSTA) Lower Gimbal Fasteners
一、适用性:
737NG
二、描述
有运行商反馈在执行水平安定面配平作动器(HSTA PN:2514510-X)润滑工作时,发现前后万向节的紧固件出现松动和丢失,故障发现时的组件修后装机大约5000FH。后续对10架飞机进行了检查,发现另外两起紧固件扭矩不足的情况,受影响的部件是由同一个MRO修理。
下部万向节组件支撑水平安定面作动器,并在安定面作动时可以转动,该组件包括两个与HSTA上的耳轴接合的架和两个与结构接合的叉架。叉架由四组三个紧固件连接到叉架上,这些紧固件是带自锁螺母的标准螺栓。所有6个螺母的丢失可能导致下万向节的断开。当下万向节发生故障时,提供了一种辅助固定装置,该装置由两条安全带组成,该安全带与HSTA下插头上的耳轴接合。主载荷路径的损失可能导致俯仰振荡,但这可能需要多次飞行才能发现。因此,主载荷路径的损失可能在许多飞行循环中未被检测到。早期维护行动可以识别下万向节的故障,包括1600 FH或1年时万向节销的润滑,或6400 FH或2年时万向接头的详细目视检查(DVI)。
松动的紧固件/缺失的螺母已被确定为安全问题,因为这种情况可能导致下万向节断开,并且在下一次检查之前,可能无法检测到或确保支撑件与二次负载路径断开。主载荷路径和副载荷路径的损失可能导致不安全的飞行路径,从而妨碍持续的安全飞行和着陆。
三、状态
波音公司已启动737NG-SRP-27-033,以解决下部万向节上发现的紧固件缺失问题。虽然没有确定确切的根本原因,但有许多促成因素被认为是可能的根本原因。发现的紧固件可能在MRO大修期间扭矩不足。MRO还报告说,他们确实重复使用了紧固螺母。CMM 27-45-12规定螺母“应该”更换,并且在拆卸后不需要丢弃。根据BAC5009,这些螺母被定义为“一次性使用”项目,但CMM可能会导致对螺母重复使用的错误解释。虽然只有一个MRO证实了螺母的重复使用假设CMM的这种错误解释可以适用于任何检修设施。
此外,对AMM 27-41-81的审查发现,在更换HSTA期间,可能存在万向节的不不要拆换。
四、临时措施
波音公司对CMM 27-45-12进行了更新,以防止螺母重复使用。AMM 27-41-81也进行了更新,仅规定了适用的HSTA安装检查,并澄清了无需拆卸万向节对可维修单元进行联合检查。在发布警报服务公告之前,发布本FTD文章以提醒操作员。
五、最终措施
波音公司将发布一份SB服务公告,说明对检修737NG HSTA机组的运营商的检查要求。波音公司发布了服务函737-SL-27-317,提醒运营商注意即将发布的服务公告,并提供了有关该问题的进一步细节。SB发布后,运营商将有20个月的合规期来完成公告中列出的检查要求。完成检查的维护机会包括现役飞机每MPD 27-102-00进行2-3次润滑循环,以及一些飞机每MPD27-110-00对万向节进行DVI检查。


关于737主油箱满油量和防溢油说明
737机队在运行中偶有发生主油箱溢油或无法加油的故障,需要通过人工超控的方式进行加油,同时确认油箱的油量没有超过油箱的容量。为了对主油箱满油量有更清晰的了解,特对相关情况做一说明。
风挡雨刷松动刮伤蒙皮的相关信息
SR HNA-HNA-24-0900-04B
近期机队中出现了雨刷松动错位,打伤机身蒙皮的事件,特对当前雨刷信息做一梳理。

1.机队风挡雨刮片OEM件号2315M20-3和XW20891-150-75,需要注意的是从2024年4月15日起,厂家从IPC中去掉了XW20891-150-75,原因是这个件号并未在NG和MAX上取证,仅适用于CL飞机。
对应的XW20891-150-75的FAA PMA件号2224-6,2315M20-3的FAA PMA件号是2315M20-3WE。由于两个PMA是是用相同图纸来制造的,因此通常标记了两个件号,也有仅标记一个件号的情况。由于2224-6是参考XW20891-150-75申请的,经与波音SR申请,厂家提供了该件号安装的NTO。

统计2010年以来两种件号的发料记录,OEM件号发料仅17次,其余均为FAA PMA件。


2.雨刷差异
1)OEM螺母件号MS21044N08,PMA螺母件号MS21083C08,两种螺母均为不锈钢材质,OEM螺帽进行了表面镀镉。两种螺母前部均为不锈钢螺纹,后部为尼龙材料,当螺帽拧紧时,通过尼龙材料和螺纹发生挤压变形产生自锁力。

2)从螺帽尺寸来看,FAA PMA螺帽的尺寸相对偏小,OEM螺帽有3-4个不锈钢螺牙,PMA螺帽有2个螺牙。

3)针对OEM的螺帽MS21044N08,有替换的钢自锁螺帽(PN: BACN10JC08CD),有4牙螺纹,通过机械变形的夹紧力实现自锁功能。针对螺母的使用,波音建议优先选用MS21044N08件号的自锁螺帽。

3.针对风挡雨刷片安装,厂家已更新AMM手册,同时我司已下发MT,并在EO工卡中增加了图示和说明,主要目的是为了确保雨刷片和雨刷臂的齿盘能啮合到位,避免安装不到位导致后续雨刷臂出现松动的情况。

4.对历史刮伤案例做了回顾,发现一般发生在执行雨刮定期更换工作后的1-2周时间。
*2023年04月18日B-54*6飞机执行HU7762航班,宁波过站机组反映右一号风挡雨刮松动,维修人员检查发现雨刮因位偏离打到蒙皮,造成蒙皮损伤的不安全事件报告。(执行定期EO更换雨刮时间2023.3.26)
*2023年04月26日B-78*6执行HU7545(海口-太原)航班,太原过站检查发现左风挡下面的蒙皮有几处划伤的不安全事件报告。(执行定期EO更换雨刮时间2023.4.24)
*2023年05月06日B-60*2飞机执行HU7398(杭州-深圳)航班,深圳过站检查机长侧雨刮片移位,且无法作动,雨刮下部蒙皮漆层有损伤。(执行定期EO更换雨刮时间2023.4.23)
*2024年4月18日,B-71*7飞机成都-天府-TFU 过站,机组反馈右侧1号风挡雨刮有故障,过站重新磅力矩后正常。检查发现蒙皮有损伤,(执行定期EO更换雨刮时间2024.4.14)
5.针对近期执行EO工卡更换的雨刷螺母力矩进行了核查,从数据来看,部分螺帽的力矩偏低,手册标准为14-18磅寸。其实简单逻辑推导就能知道是什么问题。如果是产品设计问题或者PMA/OEM制造质量问题,那么一定是随着使用时间变长,这个松会越来越严重,那么随着装机时间的增加,刮伤案例会越来越多。但机队中并没有发生过装机时间长的刮伤案例出现,那么和选用OEM还是PMA就没有关系。锁紧力从来就不是失效原因,而是失效结果。一旦初始安装啮合的时候,齿尖没有和齿槽完整咬合,只要转动后,随着咬合的完成,力矩自然就会减少。可以通过在安装测试后,重新磅紧一下自锁螺母的方式,来防范安装中存在的没有对好齿盘的施工偏差。
6.其他航司情况
咨询国内其他未使用PMA件号雨刷,只使用OEM件号的航司,同样存在雨刷松动的情况,同时也下发了雨刷安装的相关提示。
7.点评
结合PMA件号风挡雨刷在机队的使用情况来看,运行中出现了少量松动的问题,结合厂家手册,机队核查数据,当前措施和其他航司的情况来看,需重点关注风挡雨刷的安装要求,确保安装到位。