EDP供压管渗漏导致备降

【行业不安全事件】

2023年11月21日,某航B737-800飞机执行航班,巡航阶段机务监测液压A系统油量低,卫星电话联系机组,证实液压A系统油量低且持续下降。AOC综合评估后决策飞机备降XX,机组报告管制,后在XX安全着陆,落地剩余燃油5.4吨。飞机正常滑行至机位,A系统液压油量54,B系统液压油量98,后续调整其他飞机执行航班。机务航后检查发现左发EDP压力油管漏油,更换左发EDP压力油管,测试正常。

该机机龄11.9年,在附件车间里测试,3000压力,如果平直起来测试,一点儿不漏,弯曲起来就开始漏,分解以后发现一个封圈已经是芝麻点损伤。

背景知识:

参考737-SL-29-128-D

件号为155012-12-21(Boeing Specification S332A210-21)的 EDP 压力软管于 2000 年 9 月在线号 667开始 投入使用,以解决EDP的QD 锁紧夹具振动引起的磨损报告。在随后的几年中,波音公司开始收到该件号155012-12-21压力软管 QD 组件过早泄漏的报告,通常是在该部件累计服役 5,000 至 7,000 飞行小时之后。为了纠正上述泄漏,波音公司发布了SB,它重新配置了将 EDP 压力软管固定在风扇外壳上的支架,以减少软管 QD 组件上的侧向负载。事实证明,这种 SB 在减轻液压油泄漏方面无效。然而,波音公司仍然建议采用参考 e) SB,因为它有效地减少了其他 QD 组件内部组件的磨损。

2011 年底,波音公司启动了 SRP,以调查并进一步解决件号为155012-12-21的 EDP 压力软管的液压油泄漏问题。广泛的测试表明,内部O形圈被压力脉动蚕食。进一步的分析确定,O形圈承受的内应力高于预期,因为压力脉冲迫使O形圈压在相邻支撑环中的倒角上。为了解决这个问题,从支撑环上取下了倒角,有效地将O形圈应力降低了三分之二。2012 年 8 月,更新后的支撑环设计被纳入-21件号的 EDP 压力软管中,序列号 (S/N) 为 60000 或更高。

波音公司于2015年11月交付的737NG飞机生产线位置5675中采用了改进的EDP压力软管,件号为155012-12-2014 (Boeing Specification S332A210-21)。

机队中155012-12-2014表现较好,对于155012-12-21是采用每7500FH定期拆下更换封圈的方式。

机队工程政策

1)EO-73N-29-2020-010 每1200FH检查和清洁B737机体液压部件。其中针对EDP需检查相关各管路接头无漏油,确认接头正常锁定。

2)EO-73N-29-2020-003/012 每7500FH更换73N飞机左发/右发EDP供压管(旧构型)。

3)实时监控液压油量低并进行预警,通过空地支援协助机组进行处置。

4)管路升级(评估中)

参考波音737-SL-29-128, 针对旧构型155012-12-21供压管漏油,调查分析是由于液压压力脉冲作用下,O型封圈会紧靠相邻的PEEK硬塑料支撑环的倒角,造成O型封圈内应力过高出现损伤,导致漏油。厂家通过去除PEEK支撑环倒角以减少O型封圈应力,可靠性无明显提升。后续发布SB对管路进行了升级,在O型封圈和PEEK支撑环之间加入四氟乙烯支承圈,比PEEK支撑环更软,可以减少脉冲压力影响,提高可靠性。

5)空地协调会,航司同意按新增处置单实施。

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