国内某航司近期发生了一起因进气道调节板滑块脱出导致PACK灯亮的事件,在此做一下简述:
事件背景:
2022年4月21日海拉尔过站机组反馈:下降阶段按压六灯组件,左组件PACK灯亮,按压master caution可熄灭。海拉尔过站完成左PZTC BITE,指向左组件冲压进气作动器失效。过站完成左PZTC自检并清除代码,正常放行。
2022年4月21日深圳航后完成左冲压进气作动器更换,依据AMM完成校装,测试正常。
2022年4月24日深圳航后机组再次反馈:执行再现操作时,左组件PACK灯亮。深圳航后执行左PZTC BITE,代码仍指向左冲压进气作动器失效。依据FIM完成线路检查,相关线路导通及绝缘均正常。
2022年4月25日深圳停场再次更换左组件冲压进气作动筒,发现拆下件杆端卡死。在后续执行校装时,又发现始终无法将进气折流门与连杆间隙校装至手册要求。现场用手可按压可改变冲压进气道开度,最终发现左组件冲压进气道后端调节板滑块由滑轨内脱出。
2022年4月26日深圳停场完成左组件冲压进气道后端调节板重装,完成左组件冲压进气门作动筒校装,测试正常,后续航班均执行正常,故障排除。
故障分析:
波音将PZTC ACT故障灯逻辑设计为下:
– Open circuit
– Short circuit
– Actuator can not hit a closed limit switch when driven closed at 100% duty cycle
– Actuator can not bit an open limit switch when driven open at 100% duty cycle
对于本次故障而言,由于后冲压进气道调节板滑块由滑轨内脱出,造成整套稳固的机械结构末端止动点缺失。而末端止动点缺失的后果,则是冲压进气道的前后调节板,即整个冲压进气道会在迎面气流的压力的作用下,开度及前后位置发生变化。
当整套系统正常工作时,冲压进气作动筒为唯一输入源。作动筒通过伸长或收回,驱动连杆及转轴组件作动折流门及冲压进气道。
但当发生后进气道调节板滑块由滑轨内脱出的情况后,整套系统等于同时存在了2个输入源。当飞机在空中飞行时,迎面气流的气动力将会通过冲压进气道——>转轴及连杆组件——>反向作用于冲压进气道作动筒。并且由于冲压进气道处于自由状态,将造成冲压进气道的反向拉伸或压缩。
在经历了多天的飞行后,这种持续反复的作用力最终导致冲压进气作动筒彻底卡滞,触发PZTC关于ACT故障灯燃亮的条件3及条件4。
摘自微信公众号——能吃五碗饭(作者你的A王)