液压油渗漏提升方案

SE-27-21-35509

有航司航前检查发现主轮舱内P/N 272A4453-76的液压管有个小孔漏油,原因与刀型封严保持座出现干涉,更换管路行,在事件被发现前没有异常的液压油勤务。也就是此类渗漏较难提前发现。

该航司为缓解液压油渗漏导致的延误取消事件,开展了液压系统渗漏检查和力矩检查工作,分析显示,对于老龄飞机的液压油渗漏事件有逐步增长的下降趋势,过去两年共142起,TOP问题有接头/管路松动(8),B螺帽裂纹(21),O型封圈(4),泵(28),其它(85),疫情停场后没有出现重大问题。

发动机进气道唇口腐蚀

ISE-71-21-35370

封存的737MAX机队出现大量的发动机进气道唇口腐蚀问题,根据SRM进行腐蚀清除,根据AMM封存程序对唇口进行保护,根据SL涂抹AECI3保护涂层,但在封存定期检查中,仍然能观察到点状腐蚀反复发生,封存地点位于迪拜,不算太潮湿,湿度在40%~60%之间,在同样环境封存的737NG就没有类似报告。航司认为唇口蒙皮材料的设计和规格上有差异,MAX采用的是2219-T42铝合金板材单片结构,NG采用的是三段式2219-O铝板,热处理至T62,所用材料热处理等级不同,航司已经投入大量资源来处理唇口反复腐蚀问题。

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标题主起落架过热探测系统-检查
在敏感元件和液压管之间潜在的凹陷情况
编号737-SL-26-076
章节26
适用性737MAX
日期2021年2月
机队影响ALL
概述此服务信函通知营运人,
主轮舱区域内的过热敏感元件P/N 04-90010-110D
和液压线路P/N 272A4451-1195
和272A4451-1196之间的可能凹陷情况或者间隙不足。
这种情况会造成错误指示,需要进行纠正。
背景在生产线检查期间,波音公司发现过热传感元件
P/N 04-90010-110D与相邻的液压管
P/N 272A4451-1195和272A4451-1196接触,
过热感测元件的弯曲半径小于1.00英寸。
按图纸的要求,过热元件和液压管应至少有0.5英寸的间隙,
传感器元件弯曲半径至少为1英寸,若如满足标准,
可能导致和结构接触或造成传感器损坏,触发错误指示。
厂家措施波音进行了生产线检查,发现几架飞机出现了上述情况。
在交付之前,对所有工厂和现场储存的飞机进行了返工。
波音公司发布服务函,通知客户轮舱过热检测系统的这一潜在问题,
并采取缓解措施(如果发现)。
厂家建议波音公司建议运营商按照参考图纸要求,
检查传感元件(P/N 04-90010-110D)的安装,
以确定快速释放夹附近的最小弯曲半径和布线。
确保传感器与周围结构或其他系统部件没有接触。
点评N/A

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标题关于不正确安装主轮舱内管道组件的提示
编号737-SL-29-161-B
章节29
适用性737MAX
日期2021年3月
机队影响ALL
概述部分飞机发现左主轮舱内管道组件的垫片的安装顺序错误。
此信函用于提供检查,如果需要的话,
拆除和以正确顺序重新安装。
背景不正确安装导致的生产缺陷。
波音已经纠正了重做生产中的飞机的行为
和在本文中提供了信息以协助观察和重做。
如果需要,保持液压管路有足够的间隙。
厂家措施当方便维修时,应当对不符合要求的组件检查和重装。
厂家建议当方便维修时,应当对不符合要求的组件检查和重装。
点评N/A
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