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标题LEAP-1B 供油管磨损
LEAP-1B Fuel Tube Failure
编号737MAX-FTD-73-18003
章节73
适用性737MAX
日期2020年10月
机队影响卡箍已经下发EO升级,支架也下发EO升级
是否关闭
背景主燃油泵MFP和主燃滑热交换器MHX之间的
燃油管PN: 364-111-003-0磨损漏油,
支架PN: 364-204-502-0也显示出磨损的迹象,
还有报告,称当与损坏的支架接触时,
导致邻近的滑油管PN: 364-123-302-0和
燃油管软管PN: 364-110-903-0受损
改进状态3个SB
CFM SB73-0017:为了提供检查和重复检的指导,
每300 FH或125CY重复检。
CFM SB73-0020:找到根源,引入新卡箍PN: 649-412-867-0
替换卡箍:MS122919和衬套,以防止损坏燃料管和支架。
新卡箍可以减少对管的磨损,延长燃油管的使用寿命,
放宽了重复检的时间间隔。
CFM SB72-0254:支架PN: 364-204-502-0断裂是由于
燃油泵振动引起的发动机振动现象。
新的支架PN:364-204-503-0,增加支架厚度,
改善支架与相关卡箍之间的连接。
SB73-00-0020之前的每300 FH或125CY重复检
SB73-00-0020(新卡箍)之后的每3000FH重复检查
SB73-00-0020和72-00-0254(新支架)之后的无需检查
临时措施n/a
最终方案CFM发布了SB 73-0020,引入了新卡箍,
以限制摩擦,防止燃油管失效。
注:执行后,重复检频率将根据SB 73-0017扩展,从300FH 125CY 扩展到3000FH。
CFM SB 72-0254,引入了一种新的支架,以提高可靠性,解决了支架断裂
点评n/a

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标题FSDP传感器
Fuel Strainer Delta Pressure Sensor (FSDPS)
编号737MAX-FTD-73-18002
章节73
适用性737MAX
日期2018年8月
机队影响受影响,调料注意,另外建议IPC增加备注
是否关闭
背景FMU上的燃油滤压差电门FSDPS经常故障,
Fuel Strainer Delta Pressure Sensor (FSDPS),
调查发现是燃油压力波动破坏了传感器。
3个代码
73-4230X: FSDP SENSOR CHANNEL-A AND
CHANNEL-B SIGNALS DO NOT AGREE
73-4231Y: FSDP SENSOR IS OUT OF RANGE
73-4232X: FSDP SENSOR IS OUT OF RANGE EXTERNAL TO THE EEC
Where X = 1:5, Y = 1:4 当发动机处于启动加速N2 36-40%状态时,
压力峰值出现,几乎在瞬间FSDPS损坏。
CFM建议在该位置换回之前的P02传感器。
与P03传感器相比,P02传感器在压力端口有缓冲器,允许更大的压力波动。
CFM发布SB 73-0005进行了改进,
在FSDPS位置使P02和P03的具有双向互换性,
使可以选择将P03替换为P02传感器。
改进状态CFM对SB 73-0005进行了修改,
使P02传感器可以完全与P03传感器互换。
建议P02传感器代替P03传感器。
临时措施N/A
最终方案2018年6月,CFM再次推出P02传感器,
以取代FMU油滤位置的P03传感器FSDPS.
一共三个燃油滤旁通电门FMU(FSDPS) MHX 和MFF.
两个SB 73-0005和73-00027.
GE 两个件号2492M60P02/P03,P03
不能承受高压波动,P02带缓冲器能承受更高压力波动
P02有两个供应商Kulite的APT482A125060D(3个位置都能装)和Druck的300A110M5103-2(只能装在FMU和MHX,不能装在MFF),
P03只有1个供应商Kulite的APT482B125060D(不建议装在FMU,容易坏)
点评N/A

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标题EEC软件5.2
EEC Software 5.2 Overview & Content
编号737MAX-FTD-73-17001
章节73
适用性737MAX
日期2018年8月
机队影响我司软件已经更新6.73
是否关闭
背景EEC 5.2 改进了人工操控启动, 不再需要进special function.
允许EEC ALTN模式或者有 ENG x EEC C1 SMT信息时可以ETOPS放行
以下功能将在EEC 5.2软件版本中更新:
发动机启动:
-修改交输引气和地面气源车起动的起动活门(SAV)人工操控程序。
-提高极端冷热天启动能力和启动 EGT。
-在所有气源下启用人工SAV超控,地面只有一名机务,机上只要一名机组。
发动机配置:
-提供单MTC活门构型
发动机生成的数据:
-改进了持续运行数据(CEOD)和运行状况监控(EHM)快照内容。
故障和放行:
-将飞行员输入的OAT(“虚假TAT”)与T12传感器不一致故障的级别从短时改为经济。
-减少湿冷转产生的故障信息。
-关闭EFI (Enhanced Fault Isolation)增强排故逻辑(由于错误的隔离)。
禁止备用(非活动)EEC通道设置的虚假启动中止故障。
防止损坏的EEC NVM内存抑制故障通知。
可维护性(测试和特殊功能):
增加发动机硬件配置输入这个OMF特殊功能。
这是一个重新设计的风扇震动传感器选择特殊功能,
它允许启用/禁用一号轴承(NOB)振动传感器和未来的功能。
从所有OMF测试和特殊功能中去除250°C EGT抑制条件,
湿冷转和燃油系统preservation除外。
-反推特殊功能测试后正确显示故障。
ETOPS 放行:
修正了ALTN模式下的(HPTACC计划,以改善EGT。
改进了N2低于慢车模式,以改进飞行中在N2一个通道失效的情况下风车启动
ONS兼容性声明:
46 NFS OMF OSS软件件号BCG3F-0MFC-0001
(PDM 246A9000-300)需要与EEC软件版本5.2同时安装。
营运人应注意,EEC软件5.2版的发动机振动逻辑系统引入了虚假警报,
导致延误。它会点亮维护灯,并有锁住的非活动状态信息
“ENG X VIB MONITOR”和相关的维护信息77-4100X。
发动机振动监测逻辑在EEC软件版本6.1中得到了解决。
改进状态N/A
临时措施N/A
最终方案CFM发布了LEAP-1B-73-00-0011-01A-930A-D ,
该公告应与波音737-73-1017 同时执行。
波音服务函(SL) 737MAX-73-022也提供了关于EEC软件发布的额外细节。
在波音737 MAX机队完成EEC软件版本5.2或更高版本后,
与人工超控启动程序相关的放行偏差指南(DDG)和
飞机维护手册(AMM)程序将进行修订。
点评N/A

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标题TRV 余油管损伤或丢失
Turbine Rear Vane
(TRV) Drain Tubes Found Broken or Missing
编号737MAX-FTD-72-19001
737-SL-72-016
章节72
适用性737MAX
日期
机队影响集团目前有5台发动机执行过72-0075,
余油管容易断,已下发EO在翼同步改装
是否关闭
背景收到报告,发现TRV余油管P/N: 364-037-220-0
(执行过CFM SB 72-0075)损坏或丢失。
在TRV的5点和7点位置,每个发动机安装了两个余油管。
作用是在启动失败的情况下,将燃油排出,
并防止核心机暴露在易燃液体中。余油管断或丢失后,
剩余燃料可能从发动机核心进入发动机核心区的火区。
在这种情况下,发动机重启时可能发生火灾。
建议航空公司在下一个方便的维修机会执行
CFM SB 72-0241修复余油管。在修复前,
在发动机湿冷转或启动点火不成功的情况下,
波音建议接近反推内壁,擦拭所有残留燃料。
这可以通过打开反推包皮或通过位于后部底部的释压门
(也被称为接近盖板)来实现。
注意,如果空中启动不成功,
因为剩余燃料更有可能从反推包皮循环/消散,无需擦拭。
此外,由于余油管丢失的问题,波音也曾发现尾部
紧固件上的防火墙密封胶出现退化迹象。
波音建议每隔28天对反推后罩内表面区域进行一次详细的目视检查。
如果螺母或紧固件的任何部分可见,则应立即重新涂BMS 5-63密封胶。
也可以选择在下一次预期检查前(28天内)重新涂抹密封胶,
以避免延误。根据CFM的建议,这个检查应该一直持续到余油管被修复。
CFM已经确定余油管破损根本原因是卡箍的高周疲劳(HCF),
破裂的卡箍也可能导致余油接头的高周疲劳,
从而导致TRV余油管破裂。只有执行过CFM SB 72-0075
的余油管容易受到这种HCF损伤。
CFM SB 72-0241提供了更换LPT机匣上损坏的
TRV余油管或用两根新的余油管对LPT后机匣进行修复的说明。
改进状态波音发布了737-SL-72-016,提供了更多细节。
CFM SB 72-0241提供了余油管永久性的修复程序。
波音建议,如果发现任何一个TRV排余油损坏,
按照CFM SB 72-0241的规定在下一次方便的维护机会对两个排放管都进行修复。
临时措施总而言之:
1.检查TRV余油管是否有损坏或丢失
2.如果发现损伤或丢失,在下一个方便的维护机会,
执行CFM SB 72-0241,同时更换两个余油管。
3.如果发现损伤或丢失,但无法参考CFM SB 72-0241完成修复,
请联系波音和CFM。
最终方案新型TRV余油管P/N: 364-037-221-0已于2019年5月投入生产。
点评2025年自有案例,CFM提供了50CY DICA,如起动失败或者湿冷转的情况,需拖回打开反推清洁油迹。

2025年1月补充自有案例

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标题737 MAX LEAP-1B HPT EBC涂层的脱落
737 MAX LEAP-1B Engine HPT Stage 1
Shroud Environmental Barrier Coating Loss
编号737MAX-FTD-72-18001
章节72
适用性737MAX
日期2018年7月
机队影响我司发动机均受影响,1600CY孔探,软件已经更新6.73
是否关闭
背景LEAP-1B发动机使用过程中出现了EBC涂层的脱落,
并导致HPT效率损失,EGT突增,导致发动机在翼时间减少。
涂层脱落不被视为安全问题。
涂层损失的原因是粘结层界面的减弱。
由于长时间暴露在潮湿环境中导致亚表面氧化,EBC产生微裂纹。
新设计减少EBC厚度,更厚的陶瓷基复合材料(CMC),
并改进了密封性。新构型降低了CMC/涂层界面处的应变,
以延迟亚表面裂纹的出现,并减少涂层损失时EGT的恶化。
2018年5月后的发动机用了新设计。
改进状态为了延长发动机装机时间,实施了几项EGT裕度改进措施。
这些努力包括:
a. CFM SB 72-0151。
SB为特定范围的LEAP-1B发动机
(LEAP-1B使用EEC软件4.5或5.2运行)
提供了涂层丢失和低EGT裕度的LEAP-1B发动机的运行指导。
b. CFM SB 72-0169。
该SB介绍了一种新的可选择的发动机构型G05,
能够提高起飞、最大连续EGT限制和修订的N2转速限制。
c. CFM SB 73-0015。
EEC SW 6.1版本包含了几个变化,
这应该会改善EGT裕度和延长发动机装机时间。
d. CFM SB 72-0156。新设计:减少EBC涂层厚度。
临时措施n/a
最终方案新构型已经投入生产
执行服务公告以增加EGT裕度。
点评n/a
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