标题 | 高寿皮托管可靠性提升 High-Cycle Pitot-static Probe Reliability Improvement |
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编号 | 737NG-FTD-34-15006 |
章节 | 34 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL NG和MAX |
是否关闭 | 否 |
背景 | 由于加热器故障,高寿皮托管更换率很高, 对运行造成了影响,导致延误或返航。 波音启动了SRP,并已确定根本原因: 皮托管加热器护套易受腐蚀,导致护套破裂, 湿气和污染进入,降低加热器导线绝缘性能, 最终导致加热器故障,腐蚀, 高工作温度和高循环是导致故障的原因。 解决方案: 增强型皮托管探头: 在加热器护套上增加完整的高温钎焊覆盖, 具有更好的耐腐蚀性。 |
改进状态 | 在腐蚀测试期间,新的皮托管出现了多次故障, 不是由于腐蚀导致,是由于加热器设计和 减小的探头入口直径引起的, 供应商进行了故障分析,开发了多种加热器,以做比较, 通过试验来选择最终设计方案,目前试验还在进行中, 将在2021年3季度完成。 |
临时措施 | 作为缓解计划,一些客户启动了软时间更换, 时间大概在9000到18000FH, 操作循环是影响寿命的一个因素, 可以考虑用循环来进行软时限更换。 |
最终方案 | 后续波音将发布SL告知客户新型皮托管的相关信息。 |
点评 | 参见工程调查和机型间对比分析。 |
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日期: 2020 年 12 月 28 日
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标题 | 增强型尾喷管铆钉松动,损坏或丢失 737NG PIP Exhaust Nozzle Loose, Damaged, or Missing Rivets |
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编号 | 737NG-FTD-78-20002 |
章节 | 78 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 安装增强型尾喷管的NG飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 有客户报告了增强型尾喷管后端铆钉松动 ,损伤,丢失的情况,最早失效的在3019CY/8643FH, 这种情况通常在维护检查中发现, 但由于无备件寻求紧急支援。该情况不是一个安全问题, 报告的机队不到1%,目前的措施是更换铆钉, 客户可能会由于无备件收到影响, 波音公司建议采取主动措施来识别潜在的问题。 |
改进状态 | 目前波音正在监控这个问题,以获得更更多信息, 若客户遇到此类问题可向波音提供损伤报告以供评估。 |
临时措施 | 若发现损伤,需提供详细的损伤信息, 在日常维护中,建议主动进行目视检查, 将发现的问题提交SR给波音,并增加紧固件备件。 并对损伤的铆钉进行更换。 |
最终方案 | 暂无 |
点评 | N/A |
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标题 | EDP卡箍失效 Parker (Abex) Engine-Driven Pump (EDP) V-Band Clamp Band Loop Failures |
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编号 | 737MAX-FTD-29-17003 737NG-FTD-29-17001 |
章节 | 29 |
适用性 | 737NG,MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 安装有PAKER液压泵的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音收到大量关于EDP卡子断裂的报告, 大部分发生在在PAKEREDP上, 卡子在T型套附近出现疲劳断裂, 使用时间从几百到一万个飞行小时, 根据这些报告,波音启动了SRP以制定适当 的纠正措施来解决此问题。 为了更好的了解报告的故障, 波音对失效的卡子进行了调查结论如下: 1)卡子在缠绕T形套管的带子上断裂。 2)断裂是由疲劳引起并扩展到最后分离。 3)T形套筒内部有螺栓螺纹接触的迹象。 4)螺栓与T形套筒的干涉可能会影响扭矩测量。 所需的安装扭矩印在带子上,“将螺母拧紧至:70-80lbs-in.” 5)织带材料的化学成分、硬度和显微组织 与3011/4H冷加工不锈钢一致。 如上所述,冶金调查未发现任何与 夹具材料工程要求的重大偏差。 此外,我们不认为存在与批次相关的问题, 因为我们收到了来自大量夹具制造批次的故障报告, 与生产日期或质量偏差没有关联。 |
改进状态 | 目前波音正在制定零部件和服务文件, 2018年paker公司在T型套中加入了一个衬套, 并完成了共振测试正常, 2019年9月已完成测试并向波音提交了报告, 预计2021年1季度发布SL。 |
临时措施 | 目前,波音公司不建议在全机队范围内对 EDPV带夹进行检查,因为在役经验表明, 单个EDPV带夹带环的故障不属于安全或 操作上的影响问题。尽管我们收到了许多关于 EDPV带夹带环断裂的报告,但这些报告均 未表明夹钳故障导致EDP性能下降(即压力损失)、 液压油泄漏或泵与发动机齿轮箱分离。 最后,向波音公司报告的每一个夹具故障都 是由于机械师在发动机整流罩打开的例行维护 过程中注意到断带回路(即,报告的所有故障 都不是飞行中或运行相关故障事件的结果)。 因此,波音公司不反对运营商根据其在役经 验对EDPV带夹进行全机队检查; 但是,目前不会实施波音公司建议的检查。 如果在飞机上发现卡箍断裂, 我们建议在安装新卡箍时执行以下步骤: -用新的V形带夹连接EDP: 1)安装卡箍并确保其远离发动机漏油口。 2)将夹紧螺母拧紧至卡箍带上规定的值。 a、用非金属锤轻敲V形带夹的外周。 注意:这将导致V形带夹固定在泵齿轮箱法兰上, 螺母可能会松动。 b、再次将螺母拧紧至建议的扭矩值。 c、再次执行这些步骤,直到将螺母拧紧至建议的 扭矩值而不发生任何移动。 最后,运营商可以选择从帕克公司购买新的V带钳 。新的QAD套件P/N66087AK1, 其中包括新的V形带夹P/N27763。 现有QAD套件P/N60827可与P/N66087AK1双向互换。 此外,现有的V带联轴器P/N24765-01与P/N27763可双向互换。 |
最终方案 | 下发相关文件,并在线号8002以后纳入生产 |
点评 | N/A |
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标题 | PSEU相关问题 737MAX PSEU Related Service Interruptions/Delays |
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编号 | 737MAX-FTD-32-18001 |
章节 | 32 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 安装285A1600-101件号PSEU的MAX |
是否关闭 | 否 |
背景 | AHM通过远程收集、监视和分析飞机数据, 以确定飞机当前和未来的状态。 对于装有AHM的飞机,波音公司能够通过这些实时数据, 帮助航空公司做出运行决策,从客户的角度来看, AHM可帮助他们提前获取故障信息以便提前准备进行检查。 2018年3月波音提出此问题后收到了多个报告(状态或维护信息), 故障导致了停场或延误,这些PSEU信息和29/31/32/52章有关, 波音公司和BAE等正在调查其中的报告, 其他的报告则按照现有的手册进行处理。 并对相关的故障信息进行了统计。 |
改进状态 | 波音针对9个PSEU相关的故障信息进行了调查和分析, 并提供了解决措施: 1)DOOR SENSOR FAULTS 临时措施和解决方案参考737MAX-FTD-52-17002 2)LRU REPLACEMENT TEST FAULTS 临时措施和解决方案参考737MAX-FTD-32-18003 3)AIR/GND SENSOR FAULTS 由于减震支柱未勤务或传感器插头上积聚的额外的电阻, 解决方案修改PSEU SW至 (1)增大可接受的空地传感器间隙 (2)固定空地传感器的物理装配间隙。 4)CARGO DOOR FAULTS 由于门校装裕度问题导致,将更改电门安装图纸。 5)PSEU NO POWER FAULTS 根本原因未知,可清除信息,无需额外措施。 6)PSEU POWER UP FAULTS- 内部故障,间隙性低压导致故障信息 7)GEAR LEVER FAULTS- 怀疑微动电门和电磁阀故障由于制造问题引起, 措施参考737MAX-FTD-32-19001 8)THROTTLE POSITION (TRA) FAULT SAT LANDING 着陆时油门杆前推,建议措施: 修改PSEU SW改变TRA故障触发条件,着陆时抑制故障信息。 9)TAKE OFF CONFIG HORN FAULTS 地面推油门进行测试,检查或收回减速板作动器导致, 是正常的驾驶员操作。 -101到-102仅更改软件。客户可参考SB进行升级。 到2020年11月,PSEU升级由于ONS上的OMF更新被推迟, 计划2021年1季度可安装新软件的PSEU。 |
临时措施 | 为了更好的了解故障原因,建议将相关信息反馈给波音。 |
最终方案 | 通过升级PSEU来解决。 |
点评 | 诸多假信息,建议MT明确。 |
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标题 | 后缘襟翼丝杠万向节衬套-连接螺栓断裂/衬套丢失 Trailing Edge Flap Ballscrew Gimbal Bushings – Fractured Attachment Bolts and/or Missing Bushings |
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编号 | 737NG-FTD-27-17001 |
章节 | 27 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 线号808-854,1022,1033以上 安装10-61899-26自润滑衬套的NG飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 有客户反映后缘襟翼万向节衬套螺栓断裂或丢失, 主要集中在3号,6号船型整流罩, 有时在整流罩内会发现丢失的部件。到 目前为止,波音还未收到任何由于螺栓断裂导致后缘襟翼锁定的报告, 波音确信衬套和螺栓脱落后,襟翼驱动系统也能正常工作。 报告均是万向节组件的下部衬套,通常会导致整流罩内侧支架损伤, 许多故障都发生在飞行周期小于5000CY的飞机上。 |
改进状态 | 厂家收到越来越多的报告,许多客户反映检查螺栓和衬套配合处有磨损, 某些情况下螺栓磨损非常严重,波音在2019年启动了调查, 但根本原因尚未确定,这项调查进一步了解根本原因, 以及是否需要更改材料和设计,是否需进行额外检查来防止故障发生。 万向节组件的失效分析表明,组件上向下的载荷会损坏下部的螺栓, 从现有的数据看,波音认为是滚珠螺母对下部衬套施加了较大的向下的力, 作用到螺栓上,损坏螺栓,但具体原因还不清楚,波音正在考虑解决方案, 包括额外的定期检查和对紧固件材料进行更换。由于波音尚未明确根本原因, 因此将使用使用性能更强的紧固件替换,紧固件由镍合金支撑, 有更大的抗剪切性能,如果客户遇到多次螺栓断裂的情况可联系波音。 目前波音正在收集是否有客户愿意参加试验,若到3月底仍无参与者, 则试验暂停,新的紧固件备件将在2021年5月前可采购。 |
临时措施 | 波音公司已于2021年1月在工程图纸中 添加了拟议的备用紧固件和轴环作为备件。 |
最终方案 | 在试验验证结束时,波音公司将对试验数据进行审查,以便将其纳入生产。 |
点评 | 机队较为普遍,每年1-2起运行中发生。有定期检查磨损量。详见案例分析。 |