标题 | 地面时显示TAT DISAGREE状态信息 TAT DISAGREE STATUS MESSAGE POSTED ON GROUND |
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编号 | 737MAX-FTD-34-18004 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | 线号小于7735的MAX |
是否关闭 | 否 |
背景 | 有客户反映地面时显示TAT DISAGREE状态信息, 按FMC的设计要求,此信息不应在地面显示。 飞行中若出现TAT DISAGREE,落地30秒后MAINT灯会点亮。 |
改进状态 | 分析地面的天气条件可能会导致此情况,将通过更新软件进行修复。 |
临时措施 | 在软件修复前,该信息将会是一条干扰信息,但无需处理 |
最终方案 | 对于未配备HGS-6000HUD系统的飞机, 安装FMCS升级14.0操作软件。 对于配备HGS-6000HUD系统的飞机, 安装FMCS升级14.1操作软件。 |
点评 | N/A |
Blog
日期: 2020 年 11 月 29 日
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标题 | 扰流板控制通道故障 |
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编号 | 737MAX-FTD-27-19001 |
章节 | 27 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | all |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音收到多份报告, 在上电时出现27-01000扰流板控制通道信息,“Spoiler Control Channel” 部分客户反映执行SCE系统测试无法通过。 |
改进状态 | 波音和BAE公司对SCE下载的数据进行分析, 确定了两个原因,将在MAX10开发的-0104的软件中解决。 1.电瓶启动期间,SCE的输入电压低于16V,导致控制通道出现故障。 2.在Auto-Speedbrake 28V直流跳开关未闭合的情况下进行SCE系统测试时出现驱动器故障。 |
临时措施 | 出现状态信息是,可参考AMM手册执行SCE测试和其他FIM相关的测试。 27-61-45-730-801 SCE System test 27-61-45-730-802 Speedbrake Lever Transducer Test 27-61-45-730-803 First Officer’s Wheel Transducer Test 27-61-45-730-804 Ground Spoiler Control Module Replacement Test 27-61-45-730-805 Flight Spoiler Test |
最终方案 | 发布0104版本的SCE软件纠正这两个问题。 Service Bulletin Release: November 2023 (737-27-1328) |
点评 | N/A |
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标题 | 内侧襟翼船型整流罩外侧封严损坏 Fairing Seal Damage on Inboard Flap, Outboard Track |
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编号 | 737NG-FTD-57-19012 |
章节 | 57 |
适用性 | 线号1-8592的NG |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | NG 线号1-8592 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 有客户反映内侧襟翼船型整流罩外侧封严损坏或丢失, 导致航班延误。有时发现封严紧固件被拉出, 紧固件孔变大且需要修理。 封严主要是在襟翼收放的过程中和襟翼机构接触, 对封严产生撬动作用,使紧固件产生应力并磨损紧固件孔, 另外还因靠近发动机,受到高振动的影响, 在线号4953之后的飞机采用新型紧固件后有助于减少 紧固件从整流罩上拉出的问题, 但是封严撕裂仍是一个持续性的问题。 |
临时改进状态 | 737MAX重新设计了封严,从使用情况看, 封严的耐用性有所提高。 波音计划发布在2021年12月发布SB,在NG上安装此类封严。 |
临时措施 | 主动检查早期发现封严或紧固件损坏,提前进行修理或更换。 |
最终方案 | 预计2021年1季度发布SB。 |
点评 | N/A |
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标题 | STA727处S-18A内弦垫片错误或丢失 Missing and Incorrect Shims at STA 727 Inner Chord at S-18A |
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编号 | 737MAX-FTD-53-20002 737NG-FTD-53-20004 |
章节 | 53 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年12月(12月28日更新) |
机队影响 | 737MAX 737NG ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音发现STA727处有带柄紧固件,紧固件头部间隙, 孔尺寸不正确,垫片错误或丢失, 这些问题可能存在于线号1-8592。 这些有可能导致接头夹紧不够,降低内弦杆到S-18A接头的疲劳质量, 出现早期开裂。导致主要结构原件无法承受极限载荷, 间隙的根本原因是未按图纸要求进行填隙。 机身安装图146A0062规定, 如果紧固件安装前存在0.006英寸或更大的间隙, 则在STA727隔板内弦杆和S-18A腹板之间安装垫片。 如果配合零件之间的间隙小于0.006英寸,则安装时不需要垫片。 未按要求在该位置填隙可导致间隙,这可能会降低疲劳寿命, 并在疲劳临界基线结构中产生早期疲劳裂纹。 737NGAWL检查项目#53-40-16-3(轮舱后舱壁和压力腹板STA727) 适用于受影响区域,在AWL检查中规定的50000次飞行循环(FC) 的现有补充检查阈值不足以检测裂纹。 如果发现任何填隙或未填隙,则需要拆除垫片并正确安装垫片, 然后重复进行高频涡流(HFEC)检查。 |
改进状态 | 采取纠正措施确保,确保后续生产的飞机不会出现次问题, 并发起SRP,调查受影响的737NG飞机的这一问题。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | MAX: 波音将发布适航限制AWLs,对受影响的飞机降低检查的门槛值; NG: 发布新的SB 737-53A1402取代SB737-53A1385,预计2021年7月23日。 |
点评 | N/A |
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标题 | 风扇叶片失效导致发动机尾喷管分离 Possible Long Primary Exhaust Nozzle Separation Due to Fan Blade Failure |
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编号 | 737NG-FTD-78-20001 |
章节 | 78 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | 737NG ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 两架700飞机飞行中发生叶片失效, 导致发动机尾喷损伤,吊架部件脱落。 |
改进状态 | 波音分析尾喷分离的原因和风扇叶片失效有关, 由于叶片失效后发动机减速, 由于发动机不平衡造成的反复的静态过载导致尾喷弯曲和破裂。 并在发动机减速过程中不断扩展,在以后的风扇叶片脱落实践中, 尾喷损坏后可能从飞机上脱离。 波音也正在积极确定尾喷的设计改进。 |
临时措施 | 临时措施根据调查情况而定, 目前运营商需继续遵循发动机风扇叶片检查适航指令。 |
最终方案 | 待定 |
点评 | N/A |