ISO-52-20-34269
下部锁控制杆65-28925-69端头断裂,导致下折叠门无法作动。
标题 | 安装BP15软件后出现DSPLY SOURCE信息 DSPLY SOURCE 1 (2) message after installation of Blockpoint 15 |
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编号 | 737NG-FTD-31-17001 |
章节 | 31 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | 安装CDS BP15的飞机, DEU安装特定软件的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | CDS BP15软件增加了一些功能, 这些功能需要减少其他功能的处理时间,在处理数据时, DEU可能会遇到软件终止,通常持续几秒钟。 当一个DEU在软件重置时,另一个DEU接管, DSPLY SOURCE信息会显示30秒到5分钟, 其他飞机系统部受影响,没有数据丢失, 当DEU重新配置显示源时,显示器可能会闪烁, 当两个DEU同时重置时,内侧DU和部分发动机参数指示空白, 30到5分钟恢复,目前还没有确定驾驶舱的操作可以恢复DEU。 所有被情况的数据都是基本数据,波音认为不是一个安全问题。 |
改进状态 | 波音收集了相关的事件数据,并进行了测试, 后续通过改进软件来减少或消除BP15日软件重置。 相关的DEU软件升级SB已发布。 |
临时措施 | 如果客户遇到DSPLY EICAS信息或内侧DU显示空白, 则该问题可能与BP15的软件重置有关, 并有EDU SOFTWARE RESET信息, 这些信息不代表硬件故障,自检通过无需更换DEU。 |
最终方案 | 更新CDS BP 15A软件,我司已下发EO。 |
点评 | N/A |
标题 | 选择270度真实航向的跑道时六个DU显示暂时空白 Temporary Blanking of All 6 Displays at Select Runways with 270 True Heading |
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编号 | 737NG-FTD-31-19001 |
章节 | 31 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | DEU安装CDS BP15软件并且FMC安装U12.0以上软件的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 当飞机飞往部分特定机场跑道时 CDS BP15软件会导致6个DU空白, 在显示空白期间备用仪表不受影响,HUD可用, 但数字气压高度显示29.92不能更改, 波音认为这是一个安全问题。 |
改进状态 | 波音和EG,honey展开调查, 确定CDS BP15编码中存在错误, 导致编码错误的原意就是跑道的真实航向为270度。 波音和霍尼合作在当前DEU BP15A开发计划中 加入该问题的解决方案,目前DEU1,DEU-II的SB均已发布, 目前波音正和CAAC确定在CAAC注册的飞机上 实施前是否需要进一步的文件或审查。 |
临时措施 | 对于受影响的飞机, 波音建议不要选择FMC中这些特定的飞机跑道。 |
最终方案 | 更新CDS BP 15A软件,我司已下发EO。 |
点评 | N/A |
标题 | 737MAX飞机OMF显示无效数据 |
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编号 | 737MAX-FTD-46-20002 |
章节 | 46 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | OMF装载OS7.1的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | MDS或ONS上显示的未来时间, 可能会影响OMF地面测试, 并指示不正确的当前故障状态, 导致地面测试时错误的给出ACTIVE故障。 |
改进状态 | 波音已在下个版本的OS9.1系统中更新了软件, 解决这一问题,对于现在安装OS7.1的系统, AMM程序有更新来确认DPC中输入了正确的时间, 如果检测到异常,可通过OMF删除历史故障,清除所有的维护信息。 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | ONS OS9.1版本发布,预计2021年12月。 |
点评 | BUG。 |
标题 | 增强型尾喷管六点钟位置内表面出现裂纹和剥离 737NG Performance Improvement Package (PIP) nozzles 6 O clock cracking and disbonding |
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编号 | 737NG-FTD-78-19001 |
章节 | 78 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年11月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音报告多个增强型尾喷管在6点钟位置的内表面 出现裂纹和脱胶,有些在背面也出现有凸起和脱胶, 少于6000CY的飞机未发现此问题, PIP安装在线号3762以后的飞机上, 对于314A2630-101到104件号的尾喷管均有发现这种损伤。 |
改进状态 | 波音公司完成了一项调查来确定问题的根本原因和解决方案, 并认为裂纹或脱落不属于飞行安全问题, 针对裂纹波音提供了焊接修复,并制定了检查间隔, 飞行限制在SRM54-40-02-1A-4中体现。 目前部件的最终设计已经完成, 波音正在与航空公司合作通过执行检查来对设计和安装的方案进行确认。 |
临时措施 | 出现裂纹或脱胶时需反馈给波音 |
最终方案 | 波音认为根本原因是冷空气进入反推 在6点钟位置产生了一个很大的温度梯度导致出现裂纹和脱落, 2020年10月波音发布了SB, 在反推下部安装隔热板和封严来防止裂纹和脱落产生, 波音公司建议客户发现封严损伤或丢失的情况反馈给波音, 帮助波音后续增加对这些封严的允许损伤限制,减少停场。 我司评估不执行该SB。 |
点评 | 观察改装效果。 |