2024年以来EMDP失效导致的长延故障明显增加,从调查看集中在-10的PARKER的EMDP上,表现出过热和低压两种特征,进一步深入分析修理报告看金属屑和补偿器故障是最突出的两类特征。针对应的对应升级-11改为合金轴承,以及补偿器重新设计。受机龄结构的特点,预计未来3年存量将进入高发期。因此可靠性决策通过在4年内完成主动升级-11,返厂升级补偿器和定价修理改工时加换件的修理策略。
伺服燃油加热器可靠性调查
2025 年至今,股份73N 机队由伺服燃油加热器失效引发的不正常事件共 4 起;较前两年(2024 年 2 起;2023 年 2 起)明显增加,不正常事件率呈现上升。另外该故障模式导致本月不正常事件监控结果超限。调查发现伺服燃油加热器燃油进出口盖和壳体之间的封圈(M25988/4-235)老化变硬,被挤压变形导致密封功能失效。经过可靠性调查数据分析,对于原装发动机这批次的部件采取25000FH主动送修的措施。修后发动机按送发周期被动修理。
关于PS3信号监控
对于NG飞机来,由于PS3信号管堵塞导致启动不成功或者起飞中断的案例偶有发生。从监控角度看有无实现的可能。
PS3会触发的信息:
1,73-X079Y, PS3 Signals Disagree,当AB通道间的PS3绝对差值大于等于4.8psi,且持续时间4.8秒以上,触发此代码。

2,73-X077Y, PS3 Signal is out of Range分不同高度,有不同的逻辑,整体意思,就是认为不存在这种压力反馈条件,认为存在只是偏差。

从DAR的数据看,PS3为两秒一帧,P0为4秒一帧。从监控可行性看,最能表现出特诊的的确是,发动机建立PS3初始压力之前的一个时段。燃油流量、加速度、起飞加速等都看不出典型的早期失效特征。因而重点看低功率状态下,围绕PS3压力无法建立或者建立慢来开展了监控的设立。应该只能解决一部分问题。
从PS3双通道的角度,实时监控则可以获取一定的监控可能性。因为双套感觉传感器,如果在结冰特性上,有差异就可以得到一定的效果,类似于厂家建立的不一致的信息,只不过更加低的门槛。应该也能解决一部分问题。
关于发动机控制灯亮后能否放行的沟通
HNA-HNA-25-0349
2025年2月,近期发动机控制灯亮的故障反映较多,主要是TBV信息,也有VSV和FMV的信息。有些飞机经过试车验证继续执行了航班,在控制灯亮后能否正常放行的问题上,与波音做了沟通。
波音表示:
1、在针对出现控制级信息,如果通过试车验证或作动器测试后正常,可否放行。
波音公司认为,对于导致“发动机控制”灯点亮的单通道或双通道故障,如果在地面怠速运行和作动器测试后,EEC BITE(发动机电子控制器内置测试设备)未显示任何导致“发动机控制”灯点亮的故障信息,则故障已清除,飞机可以正常放行。对于间歇性故障,则必须根据您的判断、航空公司政策以及可能的原因列表来决定是否尝试AOG处置故障。
2、在针对如果只有单通道的FMV/VSV/TBV等信息,考虑到EEC会通道切换,是不是可以直接放行。
波音表示不行,如果“发动机控制”灯故障处于激活状态,飞机在相应问题解决之前不可放行。还需注意,如果EEC(发动机电子控制器)在双通道模式或单通道模式下运行,任何可能导致飞行中“发动机控制”灯点亮的故障,在着陆后“发动机控制”灯仍会亮起。
737MAX引气压力和N1参数摆动
HNA-HNA-25-0328
2025年2月,有MAX飞机反映右发N1转速在巡航阶段有跳动,在1%以内。持续大概20秒。 N1转速跳动持续时,引气压力也有大幅变化。
译码数据显示

将数据发波音后,波音给出如下答复:
此问题为影响737MAX的已知问题。波音公司建议参考737MAX-FTD-36-18001和737MAX-FTD-36-19001以获取更多背景信息。针对引气压力波动问题,波音公司已发布服务信函(SL)737-SL-36-039和操作手册公告(OMB)TBC-10 R1,通知737 MAX运营商在飞行中可能出现的引气系统管道压力波动情况,并表示目前正在制定解决方案。服务信函建议运营商在收到飞行员关于引气压力波动的报告时,不要采取维护行动。操作手册公告指出,如果观察到引气压力波动,机组人员无需采取任何行动。
背景知识:
737MAX-FTD-36-18001/737MAX-FTD-36-19001
对于引气压力摆动,波音发布了737-SL-36-039和TBC-10 R1,如果机组观察到引气压力摆动,无需采取任何行动。IFIM task36-10-00-810-832建议无需维护,除非触发了维护消息。波音计划更新IASC软件来解决此问题。
737-SL-36-039
737-8 飞机出现了引气系统管道压力波动的现象。这些波动在起飞或爬升推力设置下被观察到,无论发动机或机翼防冰系统是开启还是关闭状态。此外,在发动机防冰系统开启且机翼防冰系统关闭的较低推力设置下,也观察到了这种波动现象。在波动期间,位于前顶板上的双管道压力指示器上的左右指针会以大约 +/- 10 psi 的幅度相互异相波动。这种波动现象是由发动机引气阀门与电子控制的流量控制阀(eFCV)之间未预料到的相互作用引起的。
点评:从系统工作角度来说,波音为降低油耗,将引气控制和增压需求纳为一体化考量。从而在增压满足的情况下,减少引气的无效供给,但实际上从引气-空调-增压的整个链条过长,这个链条上的任一个主控参数的波动都可能带来整个链条上的部件的响应。当某种特定的情况下,刚好进入到周期性的共频振荡的时候,从直接可见表象上就表现为引气压力和N1的摆动。实际上组件活门,包括外流活门应该都会有波动。只有打破这一循环才能改出,或者是被动,或者是主动。应该主动重开组件或者重开引气,应该就可以改出。如果短期再次发生,建议更换部件。