Untitled

标题发动机启动阶段,EGT指示白色闪动
Engine Exhaust Gas Temperature (EGT) Indication
Flashing White During Engine Start
编号737MAX-FTD-77-22001
章节77
适用性737MAX
日期2022年7月
机队影响ALL
是否关闭
背景波音近期收到了多起发动机启动时EGT指示呈现白色并闪动的报告,
发动机并不会因此自动中断。当发动机启动完毕稳定在慢车位时,
闪动的指示也不会停止。
改进状态CFM与波音认为以下两个因素共同造成了此问题:
1.EEC软件允许备用通道在发动机启动时发出告示指示;
2.发动机启动时,燃油喷管单向活门渗漏导致
次级燃油喷管(PSEC)预充不足,PSEC路在起动机脱开后开始供油,
如果PSEC燃油总管预充不足,会导致EGT不上升及加速不足,
继而会被备用EEC通道识别为启动悬挂。
备用EEC通道此时会向DPC传递信号使EGT指示的
白色方框闪动直到发动机关车。
只有发动机关车或重启才能清除此指示。
临时措施如果EGT白色指示框在发动机成功启动并稳定在慢车功率时继续闪动,
波音建议在放行飞机前,关车并重启发动机以清除此指示。
最终方案CFM正评估新的EEC软件更改以防止发动机热启动/启动悬挂
导致的EGT白框闪动。CFM之前已修改过软件,
防止备用EEC设定相关的维护信息。
点评N/A

Untitled

标题同步锁保险丝缺失引起的反推未放出故障
Thrust Reverser No Deploy Events/Faults
Due Sync Lock Missing Lockwire
编号737NG-FTD-78-22002
章节78
适用性737NG
日期2022年9月
机队影响ALL
是否关闭
背景波音近期收到了多起因为同步锁电插头接触不良,
甚至从同步锁外壳上脱落导致的反推故障。
在着陆时,这会导致同步锁无法解锁。
从MRO的修理厂也收到了许多同步锁修理件上
用于连接电插头与外壳的平头螺钉遗失的报告。
波音与柯林斯调查后发现因为疏忽的缘故,
相关图纸与CMM都缺少了在平头螺钉上打保险的要求。
同步锁位于发动机吊架舱区域,
其振动水平要求最好有多种紧固连接的方式。
平头螺钉作为将同步锁插头固定在同步锁外壳上的主要方式,
还需要打保险来进一步紧固。
改进状态柯林斯正在修订相关图纸与CMM加入在平头螺钉上打保险的要求。
是否下发SL还需要进一步评估。
这个问题也将在2022年9月的WTT会议中提到。
临时措施运营人和MRO修理厂应在航线维护或正常的返厂修理时,
依据AMM20-10-44标准施工使用CRES材料
NASM20995或0.02”直径的MS20995C20为同步锁插头安装保险丝,
以避免反推故障或操作问题。
在图纸与CMM更新前,
波音与柯林斯对安装保险丝持技术上不反对的意见。
对于依据737-SL-78-080执行主动的反推系统健康检查的运营人,
加入对同步锁及其电插头,平头螺钉安装状况的检查方式的步骤是可行的。
可依据CMM78-30-40查找平头螺钉的安装力矩
最终方案柯林斯将修改相应CMM与图纸
点评N/A

国内航司737典型故障汇总

2022年3.21事件之后,局方曾牵头国内航司反馈737典型故障,包括少见的影响飞行操作的故障。当时我们反馈过三篇安全影响度高的故障总结。(可在技术问题说明区找到)

2022年9月局方AEG会议上,发布了737典型故障汇总,我们的均被收录。相关材料参见附件

启封后飞机出现前缘监控报文

SR 3-5430967702

2022年9月,近期有两架飞机均发生在启封后首段飞行发生前缘监控报文,L.E. PROX SNSR FAULT CODES。进一步统计历史还发生过相同报文,相关读取的FSEU信息如下:

27-81216 F1 PROX RETRACT

27-81218 F2 PROX RETRACT

27-81220 F3 PROX RETRACT

27-81217 F1 PROX EXTEND

27-81222 F4 PROX RETRACT

波音表示在飞机停场后收到了类似的报告,原因是在液压系统开启前,飞机通电期间记录了FSEU前缘故障。在这些情况下,故障不是ACTIVE故障,可以在液压系统B加压后清除。波音认为前缘襟翼下垂,故障是内部泄漏的迹象。在没有液压的情况下,前缘襟翼可能会因泄漏而下垂。波音公司建议发生报文后,验证这些故障是否在飞机停放期间记录,并在液压系统应用后清除。如果是,可以将这些报文视为假报文。

R2. The FSEU fault messages will be set following aircraft power up when a slat state mis-compares with the flap lever and other sensor states

R3. Yes, a FSEU fault message found in the attached list will set the LE PROX SNSR FAULT WD 1 or 2 even if the fault clears following hydraulics turn on.

Untitled

标题EOS/TCMA测试跳过故障(维护信息80-4400X
EOS/TCMA Test Skipped Fault (MM 80-4400X)
编号737MAX-FTD-80-22001
章节80
适用性737MAX
日期2022年8月
机队影响ALL
是否关闭
背景EOS/TCMA即Engine Overspeed Thrust Control Malfunction Accommodation。
波音与CFM近期收到了多起因EOS/TCMA测试跳过故障TEST SKIPPED FAULTS
(维护信息为 80-44000 与 80-44005)与发动机控制灯亮引发的多起延误与
航班取消。
分析表明发动机启动时燃油总管预充不足(这往往代表燃油总管内部存在气体)
导致了维护信息80-4400X设定。
当启动手柄移到IDLE位时,EEC命令FMV使用增压燃油预充燃油总管来
帮助点火;在总管压力足够时,EEC测试FMU内的EOS/TCMA活门
在接收到指令时能否关断FF。如果总管压力不够高导致测试通不过,
第一个EEC通道会跳过这个测试,第二个EEC通道会尝试这个测试并继续启动。
如这个测试被一个EEC通道跳过,EEC C2 SMT信息会被设定(长时放行信息);
如果被两个EEC通道都跳过,发动机控制灯会点亮(不可放行)。
燃油总管压力不足可能由发动机长期不运转,空气进入燃油总管引起,
会引起双通道故障信息(80-44000/80-44005)
改进状态CFM为维护信息80-44000/80-44005提供下列推荐举措:
1.使用远程诊断数据来检查燃油喷嘴活门是否粘滞。
2.如果发动机24h内没有启动过,在恢复运行前执行试慢车或湿冷转。
3.执行部分功率渗漏测试检查包皮下方有无渗漏。
4.更换整套燃油喷嘴。
然而由于此类故障数量有限,CFM将上述措施由预防性执行更改为视情执行。
临时措施对之前在对燃油系统执行工作后出现维护信息80-44000/80-44005的发动机,
当前的推荐举措是在恢复运行前48h根据AMM Task 71-00-00-910-802-G00
启动发动机或Task 71-00-00-910-809-G00执行湿冷转。
最终方案评估中
点评N/A
[ Back To Top ]