船型整流罩拉杆松脱

外部案例

2025年2月,有航司737-800飞机反映6号船型整流罩无法收上,检查发现驱动杆113A9306-4的连接处松脱。

驱动杆和杆端的轴承连接处有防止相对转动的垫片,图纸中有安装力矩要求。如果安装不到位,可能会导致在高震动的环境下损坏螺纹,最终无法承受襟翼收放时的力,导致轴承从连杆中滑出松脱。

定检项目中,建议增加的检查要点为:

  1. 57-802-01-01和57-872-02-01(120天间隔),增加对驱动杆和杆端轴承之间是否松动的检查提醒,可通过手轻微的晃动或者转动进行检查。

  2. 57-838-01-01和57-908-02-01(1C检),增加对驱动杆和杆端轴承连接处的详细检查提醒,包括垫片是否正确嵌入豁口和豁口处是否有损伤。确保连接可靠。

储压器隔离活门本体堵盖漏油

外部案例

2025年01月,有航司737-800飞机空中反馈B系统液压油量指示为0,备降。排故检查发现储压器隔离活门本体漏油。

1、漏油点判断为储压器隔离活门本体的堵盖,漏油点堵盖的保险在位,将堵盖拆下后,对封圈进行检查,封圈未发现目视可见损伤,堵盖本体未发现有目视可见损伤。检查B系统EMDP、EDP壳体回油滤,B系统回油滤正常无碎屑;更换蓄压器隔离活门、B系统EDP与B系统EMDP。

2、依据故障现象及排故判断漏油点为储压器隔离活门本体的堵盖。

3、查询机队近两年故障4起。

4、MP要求每三个月检查储压器保持时间,步骤中涉及整个储压器系统的渗漏检查。

点评:

1、机队历史上发生过储压器隔离活门漏油的案例。但更换案例相对很少,差不多一年一个。多是为排除刹车压力无法保持更换。从机队开展全面漏油的检查以来,差不多一季度有5个报告挂油的事件。

2、工作原理

在正常情况下,液压压力分别施加到 ALT(PRESS A)和 NORM(PRESS B)端口,而 BRAKE 端口与 RET(回流)端口相连。当 NORM 端口的液压压力降至 1300 psi 时,由于 NORM 端口和 ALT 端口之间的压力差,活塞和滑块会移动。这将 ALT 端口连接到 BRAKE 端口,用于备用系统操作。SWITCH 端口向指示系统发送信号,显示备用系统正在运行。

3、因为封圈不受压降和频繁波动的影响,是否存在老龄化特征存疑。

关于737NG飞机测试时AACU自检有A/B CNTL信息

自有案例+网络公众号

2025年3月,有飞机执行 AMM32-42-00-720-801 Antiskid/Autobrake Control Unit Operational Test不通过,有A/B CNTL信息, 驾驶舱将自动刹车选择1/2/3/MAX/RTO, 自动刹车不预位灯均不亮, 自检AACU完成控制测试也有A/B CNTL信息, 完成Autobrake Pressure Control Module Functional Test结果正常(未连接压力表读取刹车压力)。对穿面板和AACU无果。依据AMM32-42-00完成Autobrake Pressure Control Module Functional Test,测试正常。后依据AMM 32-42-81更换自动刹车压力控制组件正常。

一、“A/B CNTL”从FIM上来看,这个信息表示:“自动刹车控制活门组件上的电磁活门压力电门探测到了高压信号,控制活门也接收到了控制信号,但控制活门压力电门探测到了低压信号,从而导致AACU自检出现“A/B CNTL”信息”。

二、基本原理

从自动刹车压力控制组件示意图分析:当AACU在自检时,会分别发送信号给电磁活门和控制活门,来控制两个活门的第一级打开(FIRST STAGE)。根据SDS介绍,控制活门是一个精确的计量活门,其活门开度受AACU的指令控制。通过SSM,我们可以发现,AACU通过控制控制活门的伺服活门的开度,来调节二级(SECOND STAGE)活门的开度,从而达到控制输出压力的目的。

其中AACU的输入电流大小,通过计算满足函数Y=450X-600。根据737NG-FTD-32-17004中描述,AACU的BITE中的控制测试部分,其关键步骤是:AACU提供一个可以产生大约1000PSI的控制信号给自动刹车活门组件的控制活门(经过计算,该电流大约为3.56mA),理想情况下(没有误差的情况),控制活门的输出就应该为1000PSI,控制活门压力电门(或者AB伺服活门压力电门)感受到1000PSI就会作动,一旦该压力电门作动,AACU就认为控制活门工作是正常的。

同时,FTD中也解释了(上图红框部分):由于伺服活门的作动存在一定的误差(精确度降低)和伺服活门压力电门作动时也存在误差(本来既定的门槛值为1000PSI,但实际可能1100PSI才能闭合),导致输入既定的3.59mA时(FTD标注的电流为3.59mA,为什么是3.59mA,猜想设计师已经考虑到误差了,但是没想到考虑的误差还不够),实际的输出压力达不到1000PSI,伺服活门压力电门(1000PSI)没有闭合,AACU认为自动刹车控制活门故障。

三、临时措施

根据737NG-FTD-32-17004中的描述,波音已经有了改进方案:对AACU升级,将原来的3.59mA的测试电流值调高。但是,目前没有实施。

波音建议,当出现这个信息时,在AACU上多做几次测试,伺服活门压力电门(1000PSI)经过几次测试后可能会正常作动。或者,依据AMM32-42-00对自动刹车压力控制组件进行功能测试来取代AACU的操作测试。如果上面两种方法还不行,依据FIM进行排故。

为什么波音推荐通过对自动刹车压力控制组件进行功能测试来取代AACU的操作测试呢?因为自动刹车压力控制组在进行功能测试时,选择电门选择在1、2、3、MAX挡位时AACU产生的电流会会大于3.59mA,输出的压力也大于1000PSI,伺服活门压力电门(1000PSI)一定会作动。

那么问题来了,功能测试相对较为复杂,需要在刹车组件上连接压力表,而在实际的操作中,存在一定的困难,比如飞机在外站不在基地时,外站很少会配备这种压力表。那么,在没有压力表的情况下,我们还能不能排故呢?答案是肯定的。首先,我们在AACU上进行操作测试,如果有其他代码(A/B CNTL除外),则依据FIM进行排故;如果AACU没有其他故障信息,测试时仅有A/B CNTL信息,这很有可能是个间歇性偶发故障。如果在多次AACU测试后仍有A/B CNTL信息时,我们可以通过自动刹车压力控制组的功能测试来辅助判断,可以不用连接压力表。功能测试测试的是:选择电门选择在1、2、3、MAX挡位后,输出压力是否符合要求。而我们仅想让自动刹车活门组件的输出压力大于1000PSI,以此来判断AB伺服活门压力电门是否作动而已,功能测试输出的压力完全符合这个需求。

当我们将挡位选择在1档或者2档时,如果AACU显示BRK A/B1或者BRK A/B2时,即使我们不连接压力表确认压力,我们也能判断出伺服活门压力电门(1000PSI)是可以正常作动的。

四、小结

根本原因看,应该还是压力电门问题,或者线圈阻值漂移。

AACU上做测试时,当AACU操作测试没有其他故障信息,并且驾驶舱无故障效应,如果AACU仅有A/B CNTL信息时,我们可以多在AACU做几遍测试。若仍有A/B CNTL信息,可以通过自动刹车活门组件的功能测试(可以不连接压力表)来辅助判断伺服活门压力电门(1000PSI)是否能正常作动,如果功能测试判断压力电门可以正常作动,很有可能是间歇性偶发故障临时措施可以多做测试卡能否通过。

最终还是更换部件。

滑油回油滤杯卡滞

来源自有案例和网络公众号

滑油回油滤无法拆下的问题,在7B发动机较为多见。从机队统计数据看航线和定检的发生比例约:10:7(定检包含部分拆包航线执行的项目)。

而通常卡滞发生在拆卸到一定位置之后。

从产生可能性来看,主要包括:

1、安装时螺纹区域杂质未清除干净。

2、螺纹部分防咬剂涂抹不当。

3、滤杯拆封圈脱槽时力大,无合适的工具,造成拆卸困难。

因此安装时需注意:

1、清洁壳体和滤杯的螺纹以及接合面:确保壳体和滤杯的螺纹以及接合面洁净,没有杂质,接合面的杂质可能造成滤杯拆下困难,并损伤接合面。在清洁时尤其要注意,除了清洁滤杯之外,组件内的螺纹和相关区域也要进行清洁。

2、安装时不得使用工具:此滤杯从设计上已经避免了安装滤杯时工具的使用,在AMM79-21-06 中也明确提出滤杯必须通过用手拧紧的方式安装,不能使用如皮带扳手等任何工具,安装过紧会造成组件的损坏。在滤杯上,也印刻有明显的 “HAND TIGHTEN ONLY” 警告。

3、必须涂抹防咬剂:滑油回油滤杯的安装程序已经明确指出,需要在滤杯的螺纹和接合面上涂抹规定的防咬剂。没有按规定涂抹防咬剂,将很可能造成滤杯无法拆下。AMM79-21-06 中给出了 3 种防咬剂,件号如下,只要使用任一种均可:
1)、Molybdenum Disulfide, Solid – Molykote G
2)、Molybdenum Disulfide, Solid – Dow Corning G-n Metal Assembly
3)、Molydisulfide Solid Film, Paste – Molykote G-n Plus

从实际运行情况看,现在清洁和涂抹防咬剂,都没有什么大的问题。主要还是在拆卸上。

滤杯拆卸的时候,最大的力点在克服封圈的力。因此厂家有建议使用大一字来助力。实际上如果杆体是圆的大一字,基本上都会打滑,不好受力。在最初解开的时候如果不平,就存在后续旋转过程中螺纹受损的情况。从材质上该滤杯为铝材料,相对会软一些。

因此使用自制工具,能一定程度上解决克服封圈力的那一下。就是用一个横杠将其下面 的凸台卡死,从而借力转动。

官网的拆装培训视频太大,借用网络的视频。

https://mp.weixin.qq.com/s/d6hEJReVm-Bh0NC-24Y4Nw

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