油箱增压的影响

2023年4月,机组绕机检查时,发现位于右主轮舱壁上的空气压力表指示为0。机场机务检查液压油箱气压指示器指示为0,过站打开引气后指示正常,关闭引气后,又指示为0,航后检查为四通接头有漏气,更换后测试正常。

737NG飞机液压系统增压是由油箱增压系统来完成的,油箱增压系统由油箱增压组件、定量孔组件、油箱释压活门、空气压力表、释压活门、限流器、通气装置等组成。

液压油箱的增压空气可以来自发动机引气、APU引气或外部气源。增压空气经过气滤,过滤杂质后进入液压油箱增压。通常情况下,引气系统或外部气源给液压A、B系统邮箱增压至45-50PSI,当引气系统释压时,液压油箱仍能保持增压状态。

在增压组件与液压油箱之间有一个充/放气活门,维护中可以通过这个活门将液压油箱中的空气压力释放掉。空气压力表,用于指示油箱压力。

在A、B液压油箱顶部附近,各装有释压活门,当油箱压力到60-65PSI时,释压活门打开并通过APU燃油管排放桅杆排出过量的增压空气。

开孔堵头起到调压和排水气的功能保证液压油箱正常增压,正常会有少量气排出。

油箱增压的目的是提供液压系统的有效回油压力,减少气体的混入,保障液压系统的正常循环。

表头压力手册允许的范围为12-65PSI,表头压力与驾驶舱引气压力表差值不超过10PSI。 航前只用APU引气,此表不在绿区是正常的。短停或航后,由于空中有发动机引气压力能到50PSI左右,所以飞机落地后正常都应该在绿区附近。

如检查情况所述,该机在打开引气的情况下是正常的,满足绿区的要求。对于在正常构型下建立液压油箱压力是没有问题的,也能保障液压系统的正常工作。缺陷是系统的四通接头存在漏气,在关闭气源的情况下,油箱压力无法保持,经更换后正常。

油箱增压受不同气源的影响,可能出现压力的波动,正常情况下,与引气系统压力的差值在10PSI范围内。当提供引气的情况下,满足压力要求,对系统正常工作是不会产生影响的。

当有箱增压在提供气源的情况下,仍然过低。可能导致回油收到影响,混入较多的气泡。引气液压部件如滑阀等产生工作异常,包括啸叫、装机声等,都是发生过的。

A系统EMDP消音器软管漏油

2023年4月,有飞机反应左轮舱漏液压油,机上A/B系统油液压量分别为66/96,进一步检查发现A系统EMDP消音器软管AS116-08-0260与A系统回油滤滤杯相磨破损漏油。查询发料记录,该事件在机队中并不多见,2020年以来发料两根,并且不是因为漏油,而是检查磨损。在对机队做了20架抽样,为发现磨损和卡箍豁口的情况。表明现有控制措施和检查手段,是还可以识别和发现的。只要在日常接近检查中注意检查管路间隙和固定卡箍的磨损。

对比可以看出,该管路的间隙主要依靠固定卡箍来调节,受液压压力波动,和维修中更换油滤定期工作接近都有可能产生管路的拉扯,从而影响固定卡箍的拉紧效果,尤其是当卡箍磨出豁口后是无法有效固定,就会影响到之间的间隙。

计划对定期工卡73N-29-SYS-003 详细检查主轮舱和前轮舱区域的液压部件和液压管路的安装是否牢固(执行周期4800FH),有无磨损和渗漏。加入图例和相关提醒。

案例补充:

有外部航司反映空中下降阶段放襟翼时,B系统EMDP、EDP低压灯亮。地面检查B系统EMDP 消音器的压力软管(件号:AS116-08-0294)有损伤,B液压系统油量低,检查破损的消音器压力管无安装应力、扭曲等异常情况。该液压管破损漏油为首次发生。故障件使用时间为43188FH。

配平单向活门故障导致组件关闭时PACK灯亮

外部案例+自有案例HNA-HNA-25-0983-02B

有航司反应发现地面用APU引气,单开左空调的时候,右组件PACK灯亮。经过一系列的排故后,最终发现右空调热配平空气单向活门故障,更换后故障彻底排除。

地面用APU引气,单开左空调,右空调关闭的时候,此时左FCSOV打开,右FCSOV关闭,隔离活门打开。此时造成右PACK过热跳开的情况只有两种:

(1)右FCSOV活门内漏,热空气混入到右空调管道中;

(2)右配平单向活门(3202444-1)内漏,该活门作用是防止配平管路中的热气反流至FCSOV出口,内漏后热空气将混入到右空调管道中。

以上两种情况都是少量高温低压气体进入右空调系统,因为气体压力低,不足以转动ACM,ACM没有对外做功制冷,所以整个空调系统内形成了一个理论上的等温体,管路内温度都和漏气处的温度相同。当触发任意一个pack discharge overheat switch(250F)或ACM turbine inlet overheat switch(210F)或ACM compressor overheat switch(390F), PACK灯就会点亮。

2025年4月,自有案例补充

B-1*98飞机右组件保留后,右组件PACK灯主动点亮,无法复位,锁FCSOV活门故障依旧。脱开右侧组件管路,检查发现右组件电门关闭情况下存在热气渗漏,关闭左组件后热气基本消失。拆下热配平单向活门,检查发现轴保护套有损伤,更换热配平单向活门,解除FCSOV的M项。 开左右组件,运行50分钟,组件工作正常。

在针对单向活门失效的情况下,组件灯常亮可否放行的问题上,与波音做了沟通。波音表示:

R1. 波音尚未收到类似的报告,但认为这种场景是有可能的。

R2. 唯一可行的MEL缓解措施是根据DDG 21-01-01-06同时停用左右空调组件,或者执行DDG 21-39-01“配平空气单向活门”

737MAX出现PM维护信息的处置

SR 3-5619607716

机队中多架飞机均出现36-21020 MANIFOLD DUCT PRESSURE SENSOR 1 SIGNAL IS OUT OF RANGE信息,通常完成功能测试后均可清除信息。由于在相关公开资料未对该普遍性问题进行说明,就此与波音做了沟通。

从AHM监控到的维护信息36-21020的出现节点,发现它均为在发动机启动或通电阶段,如下图:

波音认为该维护信息的出现,符合IFIM手册36-21-00-810-803 A(2)中描述的触发条件。这是一个与歧管压力传感器1(PM1传感器)零压力故障逻辑相关的已知虚假信息。在这种情况下,波音公司不建议更换PM1传感器。可以通过执行电气LRU更换测试来清除故障,因此无需采取进一步的维护措施。

For airplanes that have an integrated air system controller with part number 51090322-002, this message can show when all of these conditions are true:

(a)The APU is supplying electrical power.

(b)The APU bleed valve is off.

(c)The ground cart is not connected.

(d)Both engines have been off for at least 5 minutes.

(e)The pneumatic manifold has low pressure, but >6 psig, usually caused by permitted leakage through the APU bleed valve.

波音同时提出,为了更清晰的说明这类虚假信息,将在下一版更新IFIM 36-21-00-810-803/36-21-00-810-804步骤A(2)中的描述。明确说明该情况是一个假信息,如果在执行LRU更换测试后故障清除,则不需要更换PM1传感器。

同时PM1传感器零压力故障逻辑会在下一个IASC软件版本中进行修订,以防止出现这种假信息的出现。有关IASC的软件更新进展,请参阅737MAX-FTD-36-19001。

提示:

1、从逻辑理解,基本上就是在APU停止供气,发动机还没有启动前的这段时间,如果APU引气活门有少量漏气,就被认为PM感受存在漂移。因此如果某个信息频繁在发动机启动或者电源转换阶段发生,建议先更换APU引气活门。

2、此类虚假故障的触发时机一般发生在Power-On或Engine Start阶段,不能通过对串IASC来判断故障。因为锁存的故障信息会存储在IASC的储存器内,并随串件而转移,从而会让我们误以为故障源是IASC。

AMM 79-21-03 更换润滑组件注意事项补充

        737MAX AMM 79-21-03  Lubrication Unit remove/installation 更换润滑组件的步骤中,其中的CAUTION提示了AGB SHAFT SLEEVE注意事项。

评估该部件有漏装和空停风险,原因为:

  • AMM工卡无此部件的配图,工作者(尤其首次工作)仅通过文字理解可能会和实物对应不上,导致识别不出AGB SHAFT SLEEVE是否在位。
  • 查询机型手册、AMM等技术文件,均没有找到上述AGB SHAFT SLEEVE相关信息,不利于人员学习掌握。
  • AMM更换Lubrication Unit步骤中无确认此部件在位的步骤。

因LEAP-1A相关配图较多且很直观,且两者差异不大,故暂时借用LEAP-1A相关配图做以图示以便提醒,在拆装润滑组件时可作为参考,后续将联系厂家优化相关手册。

注:此图为LEAP-1A,仅供参考
注:此图为LEAP-1A,仅供参考
注:此图为LEAP-1A,仅供参考
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