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标题选择270度真实航向的跑道时六个DU显示暂时空白
Temporary Blanking of All 6 Displays
at Select Runways with 270 True Heading
编号737NG-FTD-31-19001
章节31
适用性737NG
日期2020年11月
机队影响DEU安装CDS BP15软件并且FMC安装U12.0以上软件的飞机
是否关闭
背景当飞机飞往部分特定机场跑道时
CDS BP15软件会导致6个DU空白,
在显示空白期间备用仪表不受影响,HUD可用,
但数字气压高度显示29.92不能更改,
波音认为这是一个安全问题。
改进状态波音和EG,honey展开调查,
确定CDS BP15编码中存在错误,
导致编码错误的原意就是跑道的真实航向为270度。
波音和霍尼合作在当前DEU BP15A开发计划中
加入该问题的解决方案,目前DEU1,DEU-II的SB均已发布,
目前波音正和CAAC确定在CAAC注册的飞机上
实施前是否需要进一步的文件或审查。
临时措施对于受影响的飞机,
波音建议不要选择FMC中这些特定的飞机跑道。
最终方案更新CDS BP 15A软件,我司已下发EO。
点评N/A

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标题737MAX飞机OMF显示无效数据
编号737MAX-FTD-46-20002
章节46
适用性737MAX
日期2020年11月
机队影响OMF装载OS7.1的飞机
是否关闭
背景MDS或ONS上显示的未来时间,
可能会影响OMF地面测试,
并指示不正确的当前故障状态,
导致地面测试时错误的给出ACTIVE故障。
改进状态波音已在下个版本的OS9.1系统中更新了软件,
解决这一问题,对于现在安装OS7.1的系统,
AMM程序有更新来确认DPC中输入了正确的时间,
如果检测到异常,可通过OMF删除历史故障,清除所有的维护信息。
临时措施
最终方案ONS OS9.1版本发布,预计2021年12月。
点评BUG。

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标题增强型尾喷管六点钟位置内表面出现裂纹和剥离
737NG Performance Improvement Package
(PIP) nozzles 6 O clock cracking and disbonding
编号737NG-FTD-78-19001
章节78
适用性737NG
日期2020年11月
机队影响ALL
是否关闭
背景波音报告多个增强型尾喷管在6点钟位置的内表面
出现裂纹和脱胶,有些在背面也出现有凸起和脱胶,
少于6000CY的飞机未发现此问题,
PIP安装在线号3762以后的飞机上,
对于314A2630-101到104件号的尾喷管均有发现这种损伤。
改进状态波音公司完成了一项调查来确定问题的根本原因和解决方案,
并认为裂纹或脱落不属于飞行安全问题,
针对裂纹波音提供了焊接修复,并制定了检查间隔,
飞行限制在SRM54-40-02-1A-4中体现。
目前部件的最终设计已经完成,
波音正在与航空公司合作通过执行检查来对设计和安装的方案进行确认。
临时措施出现裂纹或脱胶时需反馈给波音
最终方案波音认为根本原因是冷空气进入反推
在6点钟位置产生了一个很大的温度梯度导致出现裂纹和脱落,
2020年10月波音发布了SB,
在反推下部安装隔热板和封严来防止裂纹和脱落产生,
波音公司建议客户发现封严损伤或丢失的情况反馈给波音,
帮助波音后续增加对这些封严的允许损伤限制,减少停场。
我司评估不执行该SB。
点评观察改装效果。

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标题APU排气管过热探测原件钎焊腐蚀
Auxiliary Power Unit (APU) Tailpipe
Overheat Detector Element Braze Corrosion
编号737MAX-FTD-26-19001
737NG-FTD-26-19001
章节26
适用性737MAX,737NG
日期2020年11月
机队影响ALL
是否关闭
背景有客户反映APU火警探测器钎焊腐蚀,
导致探测器接线端断裂或钎焊失效,
潮气进入导致探测器压力电门腐蚀和失效,
从而导致探测器不工作。
当拆卸有钎焊腐蚀的组件时,有时会出现钎焊失效,
导致接线端等从组件脱开,厂家对探测器分析认为是氟污染导致,
但生产过程未使用氟和氟化物。
波音公司咨询除冰液制造商,这些液体中也未使用此类化合物,
但这些化合物通常添加到当地供水中。
改进状态波音正在和厂家合作,制定说明书并修改生产图纸,
在钎焊区域图上一层保护涂层,防滞污染和产生腐蚀。
目前还在讨论加入保护涂层的计划。
临时措施AMM26-15-01中提到在安装线路和探测元件后,
用密封剂涂抹探测元件的螺栓,但这并不能保护探测器的钎焊区域。
最终方案在生产过程中在探测器钎焊区域涂上一层保护图层,
线号将在2020年11月确定,此外将制定在翼飞机使用涂层的说明。
点评N/A

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标题内侧襟翼船型整流罩外侧封严损坏
Fairing Seal Damage on Inboard Flap, Outboard Track
编号737NG-FTD-57-19012
章节57
适用性737NG
日期2020年11月
机队影响ALL
是否关闭
背景有客户反映内侧襟翼船型整流罩外侧封严损坏或丢失,
导致航班延误。有时发现封严紧固件被拉出,
紧固件孔变大且需要修理。
封严主要是在襟翼收放的过程中和襟翼机构接触,
对封严产生撬动作用,使紧固件产生应力并磨损紧固件孔,
另外还因靠近发动机,受到高振动的影响,
在线号4953之后的飞机采用新型紧固件后
有助于减少兼顾建从整流罩上拉出的问题,
但是封严撕裂仍是一个持续性的问题。
改进状态737MAX重新设计了封严,从使用情况看,
封严的耐用性有所提高,波音计划发布SB,
在NG上安装此类封严。
临时措施主动检查早期发现封严或紧固件损坏,提前进行修理或更换。
最终方案预计2021年5月发布SB
点评损伤后通常向波音临时申请NTO可以得到批复。

设计差异如下

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