| 标题 | 发动机和大翼防冰假警告 737 MAX Engine and Wing Anti-Ice Nuisance Indication of COWL VALVE Light and L/R VALVE Light  | 
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-30-18001 | 
| 章节 | 30 | 
| 适用性 | 737MAX | 
| 日期 | 2020年5月 | 
| 机队影响 | ALL | 
| 是否关闭 | open | 
| 背景 | 飞行测试高度低于FL230时, 使用发动机/大翼防冰会导致 琥珀色发动机防冰整流罩活门/大翼防冰活门灯异常点亮  | 
| 改进状态 | 7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门, 从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333, 7335, 7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397, 7399 至 7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461的飞机 移除了发动机防冰系统的工作压力电门, 其余飞机移除机翼防冰系统的压力电门和 发动机防冰系统中的压力电门。 7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、 SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。  | 
| 临时措施 | 如果整流罩活门灯/左或右活门灯与系统信号器面板上的 主警告灯和琥珀色防冰灯在高度低于FL230时亮起, 在主警告灯亮后等20秒,若整流罩活门灯熄灭, 认为是虚假故障,继续正常操作即可。  | 
| 最终方案 | 7000号之后的飞机旁通了压力电门。 7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门, 从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333, 7335, 7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397, 7399 至 7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461 的飞机移除发动机防冰系统的工作压力电门。 7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、 SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。  | 
| 点评 | 由于引气压力波动所致。设计失败。 | 
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分类: FTD摘要
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| 标题 | 着陆、滑行、跑道综合照明灯 Landing, Taxi and Runway Turn Off Lights (LTRTL) Degradation Overview  | 
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-33-17001 737NG-FTD-33-16001  | 
| 章节 | 33 | 
| 适用性 | 737MAX、737NG | 
| 日期 | 2017年5月 | 
| 机队影响 | ALL | 
| 是否关闭 | 是 | 
| 背景 | 着陆、滑行和转弯灯(LTRTL)是为737NG生产 而引入的一种新的外部照明系统。 该LTRTL系统采用发光二极管(LED)作为光源, 取代了现有的卤素灯。 该系统将五个装置合并为两个, 同时提高系统可靠性, 降低航空公司的运营和维护成本。 对于737MAX的LTRTL系统是不变的, 并且与737NG上使用的系统相同。 此FTD介绍了LTRTL系统 (每个主阵列最多可以有18个随机LED故障,此时无需维护操作。 一旦阵列电压降至预定设置(标称阵列电压的50%), LTRTL电源内的内置健康监测电路将自动停用阵列。 如果发现超过18个LED不工作,则主LED阵列在此情况下不可用, 需要更换。)  | 
| 改进状态 | 在737NG线号5555后的飞机引入了LTRTL系统。 737MAX的LTRTL系统未更改,与737NG上使用的系统相同。  | 
| 临时措施 | NONE | 
| 最终方案 | NONE | 
| 点评 | n/a | 
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| 标题 | 刹车液压保险复位手柄螺栓断裂导致的漏油 Hydraulic Leaks Due to Fracture of Brake Fuse Reset Lever Screws  | 
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-32-17026 737NG-FTD-32-13003  | 
| 章节 | 32 | 
| 适用性 | 737MAX、737NG | 
| 日期 | 2017年6月 | 
| 机队影响 | ALL | 
| 是否关闭 | close | 
| 背景 | 波音收到多次737NG液压渗漏的报告, 这是由于件号为10-62204-17的液压保险 复位手柄固定螺钉(PN: NSA1352-06H4P) 在运行了8500~21000FH或4500~21000CY之后, 因疲劳发生了断裂。  | 
| 改进状态 | N/A | 
| 临时措施 | 无 | 
| 最终方案 | 波音暂无设计解决改变。 | 
| 点评 | 绝大多是运营商反映通常在10000CY 后发生螺钉疲劳断裂, 因此波音建议在大约为MPD限制间隔一半的时间内更换螺钉。  | 



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| 标题 | 风挡过热故障 Window Heat Faults  | 
|---|---|
| 编号 | 737NG-FTD-30-20001 737MAX-FTD-30-20001  | 
| 章节 | 30 | 
| 适用性 | 737NG,MAX | 
| 日期 | 2020年12月 | 
| 机队影响 | ALL | 
| 是否关闭 | 否 | 
| 背景 | 客户反映8300-27904的WHCU引起风挡过热灯亮, 导致延误和WHCU拆换。WHCU从01改进到04, 增加了功能和重量改进并解决以下异常问题: 1.启动异常: 每次加温启动WHCU都有一个初始化过程, 可能被误认为故障指示。 2.电源转换:电源转换时导致过热灯亮,有LRU信息。 3.WHCU继电器故障:内部继电器故障导致过热灯亮。 尽管04的WHCU有所改善,但仍有客户反映过热灯亮的问题。  | 
| 改进状态 | 初始分析和返回部件的故障记录表明有两种故障类型: 1.温度传感器故障 2.无加温指令 温度传感器故障是由于传感器退化或者故障,根本原因尚在调查中 返回的WHCU大多数是因为过热灯亮拆下, 在NVM中包含了无加温指令故障,均发现是NFF, 这些部件可通过重置加温电门恢复来减少部件拆换。 波音正在调查一个计时和噪音问题,可能在WHCU内部触发无加温指令, 目前正在制定解决方案,可能包含软件升级, 以便在故障前获取更多可读取的参数。  | 
| 临时措施 | FCOM/QRH提供了重置加温电门的说明, 并修订了FIM,若重置后过热灯灭,无需换件,SL也有说明。  | 
| 最终方案 | 待定 | 
| 点评 | TOP类影响,发生时机在电源转换。延时可能可以解决。 | 
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| 标题 | 加法机构轴承移位导致前轮转弯困难 | 
|---|---|
| 编号 | 737MAX-FTD-32-18005 | 
| 章节 | 32 | 
| 适用性 | 737MAX | 
| 日期 | 2020年12月 | 
| 机队影响 | 集团内仅适用于 B-1100/B1387/B-1388/B-1389/B-1390  | 
| 是否关闭 | 否 | 
| 背景 | 有三个客户反映滑行时前轮转向迟缓, 紧接着快速转向,且转向没有自动定中, 方向舵脚蹬输入无效。 检查轴承从加法机构组件上移出导致出现卡滞。 在MAX的装配中还发现了四份卡滞的报告。 波音启动了一项调查,发现抽成尺寸和壳体孔径符合图纸要求, 但是型锻深度不够, 导致没有足够的保持能力来承载转向钢索晒架的载荷。 在RCCA调查之后,波音和部件制造商进行了变更, 确保加工尺寸满足要求。这些变化将从吸纳好7143的MAX开始。 通过在支架表面上做数字标记,以便和可以的机构区分开 。另外波音还发布了一种新的机构,计划从线号7510开始, 波音在2020年3月发布了SB,根据检查结果, 进行机构的在翼更换。可使用带标记的或新构型机构。  | 
| 改进状态 | 波音正在对SB进行修订, 提供从旧构型转换为新构型的说明, 并提供标记要求以便客户更好的控制部件构型。  | 
| 临时措施 | 建议在方便的时机执行SB | 
| 最终方案 | 从线号7510开始纳入新加法机构,并下发SB进行改装 | 
| 点评 | N/A | 



