Float Switch Float Material Improvement

737NG-FTD-28-23001 737MAX-FTD-28-24001

一、描述:

多家737运营商报告称,在加油操作期间发生了燃油泄漏。这些泄漏是由于浮子开关故障和维护人员无意中不遵守AMM加油说明造成的。浮动开关是防止油箱加油过量的两项措施之一。当油箱中的燃油液位满时,这些开关会切断加油切断阀的电源。开关有一个位于圆柱形容器中的浮子。当油箱未满时,浮动开关会让电源流向加油切断阀电磁阀。当油箱加满时,加油开关会切断加油切断阀电磁阀的电源,从而防止燃油进入油箱。加油人员监控加油面板上的闪烁仪表是防止油箱加油过量的第二项措施。如果任何仪表开始闪烁,加油机应立即停止向飞机加油。

二、背景

燃油浮动开关用于在相应的燃油箱已满时终止燃油流入燃油箱。每架飞机都有三个浮动开关,每个油箱里都有一个。Ametek生产的零件号8TJ143TAA1浮控开关由供应商伊顿集成到浮控开关导管组件(P/N的344A2802-1、-2、-601和-602)中。
根据阿美特克供应商信息函(SIL)191,在返回进行分析的浮控开关子集上,由于关闭适用加油阀的内部浮控开关延迟终止,浮控开关出现故障。故障被隔离到浮子材料的次级供应商,该供应商的材料无法阻止燃料被浮子材料吸收。此后,浮子经历了产品改进,这需要使用不同的次级供应商来制造浮子材料。随着时间的推移,这家新的次级供应商的浮子材料表现出了更好的性能,并将解决运营商对浮子开关可靠性的担忧——内部浮子开关的延迟终止。为改进浮控开关材料而切入的浮控开关生产序列号为MD065928及以后,零件号不变。
Ametek于2014年至2023年1月制造了包含未改进材料的浮控开关。
为避免燃料泄漏,操作员应查看AMM 12-11-00“开始加油操作程序”。本节包括一条注释,指出“警告-监测P15加油面板上的指示灯是否闪烁。如果指示灯开始闪烁,则表明油箱已满并可能溢出。这可能会导致燃油溢出。如果不遵守,可能会损坏设备和人员受伤。”在此警告下,加油人员应在整个加油过程中监测燃油表是否闪烁。如果加油面板上的任何仪表闪烁,请立即停止向飞机加油。此信息作为警告注释标注在加油面板门上,在步骤四(4)中指出“警告-闪烁的上部仪表表示已超过最大油箱容量,停止在卡车上加油”。

三、短期措施

目前没有。

预测浮动开关何时可能发生故障是无效的。平均而言,疑似漂浮物的性能确实符合预期。(平均而言,机队不经常遇到燃油表闪烁或燃油泄漏。737NG-FTD-28-15001提供了燃油泄漏的其他原因。)

操作员可以在磨损时拆卸和更换可疑的浮动开关。如果发生燃油泄漏,请遵循故障隔离手册,并将浮动开关视为可能的根本原因。

加油人员应遵守AMM 12-11-00的加油程序,以避免燃料溢出。加注过量的油箱将在加油面板上显示“指示灯闪烁”。AMM 12-11-00和加油面板门的加油说明标牌上注明了这一点。如果发生燃油泄漏,请遵循故障隔离手册,并将浮动开关视为可能的根本原因。有关避免燃油泄漏的更多指导,请参阅737NG-FTD-28-15001。

四、操作建议

为避免燃油泄漏,操作员必须遵循适用的燃油维修飞机维护手册(AMM)12-11-00程序,包括遵守所有避免燃油泄漏的预防措施。
在为飞机加油时,操作员应考虑以下建议的加油注意事项:(请注意,以下指导并不取代AMM):
1.除非存在已知的FQIS问题,并且使用其他方式(燃油测量棒)检测到燃油量,否则不要使用手动超控按钮。注意,由于早期加油阀的腐蚀,按钮卡住是一个已知的问题(见FTD 737NG-FTD-28-12004)。
2.如果加油表开始闪烁,请立即松开“安全员”开关,以防止燃油溢出。闪烁的仪表指示计算机计算出的油箱体积已满。加油阀可能无法关闭或浮动开关可能无法打开,导致油箱加注过量,最终导致燃油溢出。注意:如果存在燃油温度分层(补偿器处的冷燃油和顶部添加的热燃油),则仪表在燃油溢出之前可能不会闪烁。
在为飞机加油时,运营商应考虑以下因素:
2a。给右侧油箱加注约80%的燃油,然后等待约6至7分钟,让冷热燃油充分混合,使指示更能代表油箱中的实际燃油量。在此期间,左侧油箱可能会加油,同时等待右侧油箱中的燃油混合。在为飞机加油时,请遵循以下所述的操作员建议操作。
2b。当系统自动关闭(浮子开关激活)时,不要加满油箱。右侧可能会出现燃油温度分层,读数可能低至20公斤(44磅)。注意,右侧的加注速度略快于左侧,每个油箱在稍微不同的量下自动关闭是可以接受的。
注:当浮动开关切断加油阀的电源并且加油阀关闭时,油箱被视为已满。没有用于“满”的燃料质量数,因为燃料密度的变化会对满油箱中的指示燃料量产生重大影响。
3.如果加油过程未能终止,请根据FIM 28-21对飞机进行故障排除。

Hydraulic Leakage from Cracked 7075 Aluminum Fittings

737-FTD-29-05002(737NG-FTD-29-05006)

描述

有多个运营人报告说,7075-T73铝材料制成的铝制(弯头、三通和四通)配件(“W”材料代码)出现裂纹并导致液压泄漏。大多数开裂的配件都在737-700/800型飞机上发现,尽管737-300和737-400型飞机上各发现一个开裂的配件。这些配件在20世纪80年代中期被纳入生产,以解决之前的2014-T6铝(“D”材料代码)配件出现的类似开裂问题,如参考737-100至-400在役活动报告(ISAR)中所述。波音公司对运营商退回的几个有裂纹的7075-T73铝配件进行了评估,将原因归因于应力腐蚀。

背景

安装在早期型号波音飞机上的返回系统液压弯头和三通接头由2014-T6(或某些零件的可选2024-T6)铝(材料代码“D”)制成。运营商首先报告了727型飞机上由这种材料制成的液压接头弯头和三通的泄漏。泄漏是在平行于锻件“分型面”的螺纹端的细微裂纹处发现的。波音公司的分析确定,裂纹通常可归因于扭矩过大和/或应力腐蚀,如参考ISAR中所述。
因此,在20世纪80年代,波音公司对7075-T73铝材料制造的液压配件进行了生产变更。7075-T73铝材料比2014-T6材料具有更好的耐腐蚀性和扭矩应用性。
波音公司还为运营商提供了用镉板饰面的耐腐蚀钢(CRES)配件(材料代码“P”)取代2014-T6铝配件的选择。尽管CRES配件比铝制配件重得多,但希望用更坚固的零件更换铝制配件(代码“D”或代码“W”)的操作员仍可以行使此选项。
后来,运营人开始报告更换7075-T73铝制液压接头时出现类似泄漏。波音公司于2002年开始追踪这些零件的数据。泄漏归因于平行于配件锻件“分型面”的螺纹端的裂纹,最终由“过扭矩”和/或应力腐蚀引起。7075-T73铝配件的裂纹示例如附图所示。

状态:

2008年,波音公司没有收到运营商关于7075-T73铝配件出现裂纹的报告。
由于737经典型飞机上7075-T73铝配件的裂纹数量非常低,波音公司没有计划为737经典型航班提供配件更换,因此正在解决这一问题。波音公司将继续监测737 Classic飞机运营商关于铝配件裂纹的报告,如果出现趋势,将采取适当行动。
仅供参考,波音公司仍在计划更换737NG生产飞机轮舱中的六个铝制配件编号,运营商最常报告这些零件编号有裂纹。737NG的相应FTD条款中提供了计划变更的详细信息。

临时措施

没有临时措施。
运营人希望用替代零件更换7075-T73铝配件的操作员可以安装由15-5PH耐腐蚀钢(CRES)材料制成的配件,尽管这种材料的配件并不适用于7075-T7铝配件的所有配置。镉板饰面解决了对不同材料兼容性的任何担忧。请参阅参考的ISAR。

最终措施

没有最终措施。
希望用替代零件更换7075-T73铝配件的操作员可以安装由具有镉板饰面的15-5PH耐腐蚀钢(CRES)材料制成的配件,尽管这种材料的配件并不适用于7075-T7铝配件的所有配置。镉板饰面解决了对不同材料兼容性的任何担忧。请参阅参考的ISAR。

附图

新构型前缘位置传感器可靠性调查

737NG-FTD-27-18001

适用性:

737NG/MAX 传感器 PN: 80-207-01/02 (Boeing PN: 10-61226-45/47).

描述:

由于前缘襟缝翼故障指示,运营人曾经历过返航和中断起飞的时间。对于一些运营人来说,前缘不一致指示系统被认为是机队中断起飞的前十大因素之一。其中一些事件发生在新飞机交付后的前2年,大约4800 FH/3800 FC。
因此,2018年6月,对拆下的传感器PN:80-207-02启动了前缘襟缝翼临近传感器可靠性调查,发现了两种故障机制:
1) 磁芯组
2) 温度补偿(TC)电阻器故障
受磁芯组故障条件影响的接近传感器是指已被磁化并达到饱和点的传感器,从而导致传感器间隙驱动性能下降。在该接近传感器上观察到的影响是较差的目标NEAR性能,并且将继续降低,直到问题得到识别和解决。
受TC电阻器故障条件影响的接近传感器是指从接地端子(飞机侧)进入湿气并渗入传感器接地电缆(黄色导线)的传感器。随着时间的推移,这种湿气会导致内部部件腐蚀,从而形成导电路径。在该传感器上观察到的影响是R1连接上的电阻测量值降低(黄色到蓝色)。

背景:

波音公司和CAE正在合作,为以下故障机制提供解决方案:
磁芯组
故障模式:前缘襟翼/襟翼系统的重复或间歇性系统级指示
根本原因:磁化的接近传感器达到饱和,导致传感器的驱动间隙性能降低。
磁芯磁性设置的可能原因包括:
1) 目标传感器接触(可能导致磁性设置)
2) 将传感器和可能的接线暴露在强电磁场中
3) 将磁性螺丝刀放在感应表面上
4) 故障排除时,将金属靶放置在零间隙的传感表面上
5) 将感应表面暴露在电动工具下
6) 侧面金属效应(暴露于磁化安装支架、螺栓和螺钉)
TC电阻器故障
故障模式:前缘襟翼/襟翼安装的重复或间歇性系统级指示
根本原因:湿气从接地端子进入传感器(黄色导线)
TC电阻器故障的可能原因包括:
1) 接地端子连接未使用保护密封剂密封
2) 湿气进入会导致内部部件腐蚀
3) 腐蚀的TC电阻器形成一条导电路径,并导致(黄色到蓝色)连接上的低电阻测量值

状态:

磁芯组
建议的解决方案:
1) 引入趋势监测程序,通过带或不带片状薄片电子单元(FSEU)接线盒的LCR仪表进行主动电感和电阻测量。2019年5月(完整)
a) CAE完成了数据记录过程的自动化,以获得电感和电阻测量值。2019年3月(完整)
2) CAE完成了翼上消磁试验设备的评估和样机设计。2019年3月(完整)
TC电阻器故障
建议的解决方案:
1) 引入趋势监测程序,通过带或不带FSEU接线盒的LCR表进行主动电感和电阻测量。2019年11月(目标)(完整)
a) CAE完成了自动化数据记录过程,以获得电感和电阻测量值。2019年3月(完整)
2) 波音公司的接地端子接线保护项目:取消,因为CAE的传感器接线保护项目被确定为足够的NOV-2023
波音公司正在评估机翼前缘暴露在湿气中的电线接地端子的密封方法。
a) 密封LE襟翼/板条位置内所有暴露在环境中的接地连接
3) CAE传感器接线保护项目:MAR-2022(完成)
a) 使用(HumSeal 1B73)材料在特定的内部传感器组件上添加保形涂层
b) 在要使用材料压接的电线上使用低粘性材料进行芯线

临时方式

机队支持解决方案:
1) 研究所趋势监测计划(12-14个月)
2) 将737-SL-24-207下的接地端子密封实践纳入操作员维护计划
3) 将737-SL-32-196下的接近传感器最佳实践纳入操作员维护计划

737MAX-FTD-29-24001

737 MAX Hydraulic Quick Disconnect

一、适用性:

737MAX

二、描述

波音公司已收到反馈,因为防火套管和挂架整流罩遮挡了快卸接头的套筒和锁片,导致在安装供压管快卸接头的时候很难有效确认。此外,维护人员可能会认为QD已经完全拧紧,但可能过度旋转QD轴环,超过锁片。这种情况必须得到维护人员的认可,因为过度旋转的情况需要松开软管套环,以及然后重新拧紧以匹配锁片。为了实现正确安装,需要将锁片固定到锁槽。

三、背景:

波音公司有与QD安装不当造成的液压限制相关的在役报告。与快速断开接头相关联的故障的例子已经导致EDP故障(过热),
包括EDP发生故障,液压流体污染了附属齿轮箱,导致发动机在飞行中被命令关闭。波音公司提到,737NG和737 MAX液压快速断开接头在如何锁定QD配件。737MAX的设计不同之处在于,737MAX在液压系统上安装了一个防火套管在挂架位置快速断开接头,从而确保正确安装在发动机挂架/支柱上很难。此外,功能/操作检查可能无法识别QD限制造成的异常情况。

四、状态

波音公司目前正在评估液压快速断开设计,以帮助改善和减轻人为与确保正确安装相关的因素。

五、临时措施

波音公司建议,通过验证锁片,确保快速断开装置正确安装根据参考文献c)AMM TASK 71-00-02-410-007-G00完全接合到锁定槽中。此外,波音公司鼓励运营商将参考a)培训视频纳入定制培训机械,“液压软管快速断开接头”视频可通过myboeingfleet.com获得,网址为根据AMM 71-00-02/401“视频-MXE-02-00058”。

https://toolbox.boeing.com/appLinks/view;supplementIdentifier=VIDEO-MXE-02-00058;parentDocNumber=PRODUCT-FAMILY;location=737_MAX_Hydraulic_Hose_Quick_Disconnect_Fittings_REV001_12072023;supplementProductFormat=MP4;productFormat=VIDEO;docType=AMM

737NG-FTD-27-23002

737NG Loose Horizontal Stabilizer Trim Actuator (HSTA) Lower Gimbal Fasteners

一、适用性:

737NG

二、描述

有运行商反馈在执行水平安定面配平作动器(HSTA PN:2514510-X)润滑工作时,发现前后万向节的紧固件出现松动和丢失,故障发现时的组件修后装机大约5000FH。后续对10架飞机进行了检查,发现另外两起紧固件扭矩不足的情况,受影响的部件是由同一个MRO修理。

下部万向节组件支撑水平安定面作动器,并在安定面作动时可以转动,该组件包括两个与HSTA上的耳轴接合的架和两个与结构接合的叉架。叉架由四组三个紧固件连接到叉架上,这些紧固件是带自锁螺母的标准螺栓。所有6个螺母的丢失可能导致下万向节的断开。当下万向节发生故障时,提供了一种辅助固定装置,该装置由两条安全带组成,该安全带与HSTA下插头上的耳轴接合。主载荷路径的损失可能导致俯仰振荡,但这可能需要多次飞行才能发现。因此,主载荷路径的损失可能在许多飞行循环中未被检测到。早期维护行动可以识别下万向节的故障,包括1600 FH或1年时万向节销的润滑,或6400 FH或2年时万向接头的详细目视检查(DVI)。

松动的紧固件/缺失的螺母已被确定为安全问题,因为这种情况可能导致下万向节断开,并且在下一次检查之前,可能无法检测到或确保支撑件与二次负载路径断开。主载荷路径和副载荷路径的损失可能导致不安全的飞行路径,从而妨碍持续的安全飞行和着陆。

三、状态

波音公司已启动737NG-SRP-27-033,以解决下部万向节上发现的紧固件缺失问题。虽然没有确定确切的根本原因,但有许多促成因素被认为是可能的根本原因。发现的紧固件可能在MRO大修期间扭矩不足。MRO还报告说,他们确实重复使用了紧固螺母。CMM 27-45-12规定螺母“应该”更换,并且在拆卸后不需要丢弃。根据BAC5009,这些螺母被定义为“一次性使用”项目,但CMM可能会导致对螺母重复使用的错误解释。虽然只有一个MRO证实了螺母的重复使用假设CMM的这种错误解释可以适用于任何检修设施。

此外,对AMM 27-41-81的审查发现,在更换HSTA期间,可能存在万向节的不不要拆换。

四、临时措施

波音公司对CMM 27-45-12进行了更新,以防止螺母重复使用。AMM 27-41-81也进行了更新,仅规定了适用的HSTA安装检查,并澄清了无需拆卸万向节对可维修单元进行联合检查。在发布警报服务公告之前,发布本FTD文章以提醒操作员。

五、最终措施

波音公司将发布一份SB服务公告,说明对检修737NG HSTA机组的运营商的检查要求。波音公司发布了服务函737-SL-27-317,提醒运营商注意即将发布的服务公告,并提供了有关该问题的进一步细节。SB发布后,运营商将有20个月的合规期来完成公告中列出的检查要求。完成检查的维护机会包括现役飞机每MPD 27-102-00进行2-3次润滑循环,以及一些飞机每MPD27-110-00对万向节进行DVI检查。

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