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标题前门区域热空气软管凹陷情况
编号737-SL-21-134-A
章节21
适用性737MAX
日期2021年3月
机队影响ALL
概述在前区域门加热系统和多个线束之间的软管接头
有潜在的凹陷情况。如果发现需进行纠正。
背景在737MAX飞机上报告过前勤务舱门加热软管接头
和主电子舱的线束之间有几例凹陷的情况。
调查显示在这几个737MAX飞机上的STA295,
WL185和RBL40的主电子舱中的线束和前勤务门
加热软管之间有凹陷。
这个凹陷是由于没有按照图纸要求去安装软管。
虽然不会立即造成线束损坏,但是从长远来看,
组件高温可能会造成绝缘层失效和系统故障(取决于线束)。
厂家措施已经执行了生产线检查和发现一些飞机出现了不一致情况。
不正确安装的软管会重新安装以符合图纸要求。
厂家建议为了确保没有凹陷情况,
波音建议在方便维修时机下时采取措施进行检查。
点评N/A

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标题襟翼系统由于感应到不对称而旁通
编号737NG-FTD-27-17002
章节27
适用性737NG
日期2021年3月
机队影响ALL
是否关闭
背景机队中常发后缘襟翼旁通故障,是由于左右襟翼位置不一致导致。
并产生相关的代码27-52259 or 27-52260, and occasionally 27-52261。
改进状态波音做了很多调查研究,对实际改善不强。
临时措施对于襟翼不对称旁通事件,波音建议首先通过FIM进行排故,
如未能确定故障,可考虑同时更换后缘襟翼传感器和指示器。
另外波音建议根据 737-SL-24-207检查并清洁插头
最终方案波音修订了FIM 27-51Task 813/820,
以便在襟翼不对称关闭事件后提供更好的故障排除建议。
波音公司启动了737NG-SRP-27-0300,
以修改襟翼位置指示器的设计
截至2020年4月,重新设计的襟翼位置指示器的可用日期尚未完全确定。
点评可参考监控效果分析和指示器导致旁通的说明。

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标题尾锥防撞和后部位置灯不工作
Tailcone Anti-Collision and Aft Position Light Inoperative
编号737MAX-FTD-33-20002
章节33
适用性37MAX
日期2021年2月
机队影响ALL
是否关闭
背景波音收到件号为84091-1的尾锥防碰撞和后位置灯失效报告,
尾锥左右两侧分别装有一个防撞和位置灯,
内部由12个白色LED的公共阵列提供防碰撞和位置灯功能。
改进状态分析评估灯不工作的主要根本原因是白色LED,
受紫外线辐射导致寿命终止(EOL)室变黄,
黄色腔室减少从工作LED接收的光,
并模拟严重的LED强度退化。
这种情况会使灯光认为其使用寿命已接近尾声,
因此会过早关闭灯光。供应商(Astronics LSI)正在进行实验,
以验证根本原因。供应商还对各种可能的问题解决方案进行了测试。
供应商(Astronics LSI)进行的根本原因评估得出结论,
LED EOL材料的退化是由于微量金属污染
以及LED光谱特性的不利影响。工程分析表明,
储存/非运行条件是导致退化的原因。测试表明,
随着灯工作时间的推移,将漂白LED的紫外线特性,
腔室变黄将褪色清除。
Astronics将测试3种不同的腔室涂层选项,
以减轻金属污染的影响。
临时措施参考相应FIM进行排故,优先尝试更换灯泡,
如未解决再更换灯组件。
将拆下件送至供应商 (Astronics LSI) 进行原因分析,
对于长时间停放的飞机,
我们建议定期检查尾锥位置/防撞灯的功能,
以便在恢复使用前主动检查不工作的灯。
最终方案待定
点评N/A

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标题S44短梁搭接带检查不充分
编号737NG-FTD-53-21001
章节53
适用性737NG,737MAX
日期2021年2月
机队影响ALL
是否关闭
背景在STA 559至STA 639 短梁安装至BL45龙骨地板梁的过程中,
安装短梁搭接带和龙骨地板梁下缘条之间的垫片过程
未按图纸要求去除喷胶,可能会降低结构的疲劳寿命。
现有的维护计划文件(MPD)检查不足以检测短梁
搭接带的潜在开裂。737MAX机队同样受影响,
在AWL增加相关检查要求进行缓解。
改进状态波音公司启动了安全服务相关问题(SRP)737NG-SRP-53-0631,
以调查受影响的737NG飞机的这一问题。
并采取了纠正措施,以确保在未来飞机装配过程中去除喷胶。
临时措施N/A
最终方案波音计划在2022年12月发布新的ASB 737-53A1404 提供相应的检查要求
点评N/A

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标题后缘外侧襟翼下部下蒙皮内侧脱胶/剥离
Outboard Aft Flap Delamination/Disbond Damage
at Inboard Edge
编号737NG-FTD-57-18002
章节57
适用性737MAX
日期2021年2月
机队影响ALL
是否关闭
背景早期飞机在4300FH小时左右出现了脱胶,
2003年波音启动了SRP 737NG-57-0178来解决,
开始厂家认为是受发动机尾流影响,
250F沾合剂不足以耐高温导致,
后在线号1782后使用350F的粘合剂,但是该问题持续出现。
2013年12月,波音启动(SRP)737NG-57-0267,
从收集的案例部件分析,波音认为运行环境(热、振动和湿度)
导致铝皮与铝蜂窝材料继续剥离。
在某些情况下,陡峭的着陆剖面和频繁/长时间使用“襟翼40”设置
也可能导致剥离。
波音继续推出737NG-SRP-57-0339来解决这个问题。
改进状态波音发布SB 737-57-1341 以提供拆下和更换现有后缘外侧襟翼的说明,
CSB 113A3700-57-01提供了改变左右翼后缘外侧襟翼的说明,
方法是用肋骨、翼梁和加强筋替换铝芯结构的内侧部分。
临时措施N/A
最终方案波音已发布SB 737-57-1341 和 CSB 113A3700-57-01;
波音建议该区域的检查纳入定期维护中。
建议在每个C检中对此进行超声波检查。
点评机队发生过一起修理后盖板丢失。

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