737MAX进近阶段飞行指引消失和自动驾驶脱开

ISE-34-24-47015

卡塔尔航空公司观察到其波音737-8飞机机队多次发生飞行指引仪Bars消失和自动驾驶仪断开连接的事件。卡塔尔航空机队中的所有737-8飞机都经历过这种现象。当飞机正在进场且高度在2500英尺左右时,总是会观察到这一事件。

卡塔尔航空公司对这些事件的理解是,它们是由LRRA触发的(Collins LRA-900 LRRAs),因为LRRA的无线电范围为2500英尺。此外,波音737MAX-FTD-34-17005提供了有关此问题的信息。

背景

波音公司已联系以获取更多信息和故障排除建议。波音公司还提到了737MAX-FTD-34-17005,并建议按照B737-8 AMM 34-3300-700-802执行LRRA健康检查。

卡塔尔航空公司工程部发现上述任务的工作流程存在一些差异,并与波音公司合作进行了改进。之后,卡塔尔航空公司对其737-8 MAX飞机机队进行了LRRA健康检查。所有飞机均未发现异常。反复出现的故障似乎已经修复。然而,一段时间后,飞机上又开始出现同样的故障。

卡塔尔航空公司运营的所有737-8 MAX飞机都是新的,飞行时间和循环时间都很短,但所有飞机都多次报告了这个问题,机组人员提交了大量的航空安全报告。

值得注意的是,LRRA健康检查要求操作员对整个LRRA系统进行检查,包括接线互连,这要求检查LRRA 1和2的所有同轴电缆连接器,即从LRRA收发器到天线。这是一项耗时的任务,需要广泛的接地,这会影响操作。此外,检查收发器托盘后部的LRRA 2连接器是不切实际的,因为与其他易于接近的LRRA 1不同,由于安装了其他设备,该连接器无法接近(参见附图)。

LEFT LRRA

Right LRRA

在上述所有事件中,波音公司始终建议执行LRRA健康检查以修复故障。然而,卡塔尔航空公司认为,LRRA健康检查不是解决这一问题的可行方案,因为首先执行起来很耗时,其次在健康检查期间没有观察到异常,最后故障再次发生。

  AIR CANADA跟贴

ACA也运营着一支年轻的机队,到目前为止还没有看到过这样的LRRA问题!。由于没有其他LRRA FDE效应,看起来像是与FCC的间歇连接。事实上,如果安装和拧紧不当,这些D型连接器可能会成为问题的根源。由于长时间间歇性的皮托管发热问题,我们的一台空调停机了好几天。发现是由于D连接器未正确固定在受影响的PIN一侧而导致的1次松散接触。仅供参考,ACA正在运营HON LRRAs。

Float Switch Float Material Improvement

737NG-FTD-28-23001 737MAX-FTD-28-24001

一、描述:

多家737运营商报告称,在加油操作期间发生了燃油泄漏。这些泄漏是由于浮子开关故障和维护人员无意中不遵守AMM加油说明造成的。浮动开关是防止油箱加油过量的两项措施之一。当油箱中的燃油液位满时,这些开关会切断加油切断阀的电源。开关有一个位于圆柱形容器中的浮子。当油箱未满时,浮动开关会让电源流向加油切断阀电磁阀。当油箱加满时,加油开关会切断加油切断阀电磁阀的电源,从而防止燃油进入油箱。加油人员监控加油面板上的闪烁仪表是防止油箱加油过量的第二项措施。如果任何仪表开始闪烁,加油机应立即停止向飞机加油。

二、背景

燃油浮动开关用于在相应的燃油箱已满时终止燃油流入燃油箱。每架飞机都有三个浮动开关,每个油箱里都有一个。Ametek生产的零件号8TJ143TAA1浮控开关由供应商伊顿集成到浮控开关导管组件(P/N的344A2802-1、-2、-601和-602)中。
根据阿美特克供应商信息函(SIL)191,在返回进行分析的浮控开关子集上,由于关闭适用加油阀的内部浮控开关延迟终止,浮控开关出现故障。故障被隔离到浮子材料的次级供应商,该供应商的材料无法阻止燃料被浮子材料吸收。此后,浮子经历了产品改进,这需要使用不同的次级供应商来制造浮子材料。随着时间的推移,这家新的次级供应商的浮子材料表现出了更好的性能,并将解决运营商对浮子开关可靠性的担忧——内部浮子开关的延迟终止。为改进浮控开关材料而切入的浮控开关生产序列号为MD065928及以后,零件号不变。
Ametek于2014年至2023年1月制造了包含未改进材料的浮控开关。
为避免燃料泄漏,操作员应查看AMM 12-11-00“开始加油操作程序”。本节包括一条注释,指出“警告-监测P15加油面板上的指示灯是否闪烁。如果指示灯开始闪烁,则表明油箱已满并可能溢出。这可能会导致燃油溢出。如果不遵守,可能会损坏设备和人员受伤。”在此警告下,加油人员应在整个加油过程中监测燃油表是否闪烁。如果加油面板上的任何仪表闪烁,请立即停止向飞机加油。此信息作为警告注释标注在加油面板门上,在步骤四(4)中指出“警告-闪烁的上部仪表表示已超过最大油箱容量,停止在卡车上加油”。

三、短期措施

目前没有。

预测浮动开关何时可能发生故障是无效的。平均而言,疑似漂浮物的性能确实符合预期。(平均而言,机队不经常遇到燃油表闪烁或燃油泄漏。737NG-FTD-28-15001提供了燃油泄漏的其他原因。)

操作员可以在磨损时拆卸和更换可疑的浮动开关。如果发生燃油泄漏,请遵循故障隔离手册,并将浮动开关视为可能的根本原因。

加油人员应遵守AMM 12-11-00的加油程序,以避免燃料溢出。加注过量的油箱将在加油面板上显示“指示灯闪烁”。AMM 12-11-00和加油面板门的加油说明标牌上注明了这一点。如果发生燃油泄漏,请遵循故障隔离手册,并将浮动开关视为可能的根本原因。有关避免燃油泄漏的更多指导,请参阅737NG-FTD-28-15001。

四、操作建议

为避免燃油泄漏,操作员必须遵循适用的燃油维修飞机维护手册(AMM)12-11-00程序,包括遵守所有避免燃油泄漏的预防措施。
在为飞机加油时,操作员应考虑以下建议的加油注意事项:(请注意,以下指导并不取代AMM):
1.除非存在已知的FQIS问题,并且使用其他方式(燃油测量棒)检测到燃油量,否则不要使用手动超控按钮。注意,由于早期加油阀的腐蚀,按钮卡住是一个已知的问题(见FTD 737NG-FTD-28-12004)。
2.如果加油表开始闪烁,请立即松开“安全员”开关,以防止燃油溢出。闪烁的仪表指示计算机计算出的油箱体积已满。加油阀可能无法关闭或浮动开关可能无法打开,导致油箱加注过量,最终导致燃油溢出。注意:如果存在燃油温度分层(补偿器处的冷燃油和顶部添加的热燃油),则仪表在燃油溢出之前可能不会闪烁。
在为飞机加油时,运营商应考虑以下因素:
2a。给右侧油箱加注约80%的燃油,然后等待约6至7分钟,让冷热燃油充分混合,使指示更能代表油箱中的实际燃油量。在此期间,左侧油箱可能会加油,同时等待右侧油箱中的燃油混合。在为飞机加油时,请遵循以下所述的操作员建议操作。
2b。当系统自动关闭(浮子开关激活)时,不要加满油箱。右侧可能会出现燃油温度分层,读数可能低至20公斤(44磅)。注意,右侧的加注速度略快于左侧,每个油箱在稍微不同的量下自动关闭是可以接受的。
注:当浮动开关切断加油阀的电源并且加油阀关闭时,油箱被视为已满。没有用于“满”的燃料质量数,因为燃料密度的变化会对满油箱中的指示燃料量产生重大影响。
3.如果加油过程未能终止,请根据FIM 28-21对飞机进行故障排除。

Hydraulic Leakage from Cracked 7075 Aluminum Fittings

737-FTD-29-05002(737NG-FTD-29-05006)

描述

有多个运营人报告说,7075-T73铝材料制成的铝制(弯头、三通和四通)配件(“W”材料代码)出现裂纹并导致液压泄漏。大多数开裂的配件都在737-700/800型飞机上发现,尽管737-300和737-400型飞机上各发现一个开裂的配件。这些配件在20世纪80年代中期被纳入生产,以解决之前的2014-T6铝(“D”材料代码)配件出现的类似开裂问题,如参考737-100至-400在役活动报告(ISAR)中所述。波音公司对运营商退回的几个有裂纹的7075-T73铝配件进行了评估,将原因归因于应力腐蚀。

背景

安装在早期型号波音飞机上的返回系统液压弯头和三通接头由2014-T6(或某些零件的可选2024-T6)铝(材料代码“D”)制成。运营商首先报告了727型飞机上由这种材料制成的液压接头弯头和三通的泄漏。泄漏是在平行于锻件“分型面”的螺纹端的细微裂纹处发现的。波音公司的分析确定,裂纹通常可归因于扭矩过大和/或应力腐蚀,如参考ISAR中所述。
因此,在20世纪80年代,波音公司对7075-T73铝材料制造的液压配件进行了生产变更。7075-T73铝材料比2014-T6材料具有更好的耐腐蚀性和扭矩应用性。
波音公司还为运营商提供了用镉板饰面的耐腐蚀钢(CRES)配件(材料代码“P”)取代2014-T6铝配件的选择。尽管CRES配件比铝制配件重得多,但希望用更坚固的零件更换铝制配件(代码“D”或代码“W”)的操作员仍可以行使此选项。
后来,运营人开始报告更换7075-T73铝制液压接头时出现类似泄漏。波音公司于2002年开始追踪这些零件的数据。泄漏归因于平行于配件锻件“分型面”的螺纹端的裂纹,最终由“过扭矩”和/或应力腐蚀引起。7075-T73铝配件的裂纹示例如附图所示。

状态:

2008年,波音公司没有收到运营商关于7075-T73铝配件出现裂纹的报告。
由于737经典型飞机上7075-T73铝配件的裂纹数量非常低,波音公司没有计划为737经典型航班提供配件更换,因此正在解决这一问题。波音公司将继续监测737 Classic飞机运营商关于铝配件裂纹的报告,如果出现趋势,将采取适当行动。
仅供参考,波音公司仍在计划更换737NG生产飞机轮舱中的六个铝制配件编号,运营商最常报告这些零件编号有裂纹。737NG的相应FTD条款中提供了计划变更的详细信息。

临时措施

没有临时措施。
运营人希望用替代零件更换7075-T73铝配件的操作员可以安装由15-5PH耐腐蚀钢(CRES)材料制成的配件,尽管这种材料的配件并不适用于7075-T7铝配件的所有配置。镉板饰面解决了对不同材料兼容性的任何担忧。请参阅参考的ISAR。

最终措施

没有最终措施。
希望用替代零件更换7075-T73铝配件的操作员可以安装由具有镉板饰面的15-5PH耐腐蚀钢(CRES)材料制成的配件,尽管这种材料的配件并不适用于7075-T7铝配件的所有配置。镉板饰面解决了对不同材料兼容性的任何担忧。请参阅参考的ISAR。

附图

新构型前缘位置传感器可靠性调查

737NG-FTD-27-18001

适用性:

737NG/MAX 传感器 PN: 80-207-01/02 (Boeing PN: 10-61226-45/47).

描述:

由于前缘襟缝翼故障指示,运营人曾经历过返航和中断起飞的时间。对于一些运营人来说,前缘不一致指示系统被认为是机队中断起飞的前十大因素之一。其中一些事件发生在新飞机交付后的前2年,大约4800 FH/3800 FC。
因此,2018年6月,对拆下的传感器PN:80-207-02启动了前缘襟缝翼临近传感器可靠性调查,发现了两种故障机制:
1) 磁芯组
2) 温度补偿(TC)电阻器故障
受磁芯组故障条件影响的接近传感器是指已被磁化并达到饱和点的传感器,从而导致传感器间隙驱动性能下降。在该接近传感器上观察到的影响是较差的目标NEAR性能,并且将继续降低,直到问题得到识别和解决。
受TC电阻器故障条件影响的接近传感器是指从接地端子(飞机侧)进入湿气并渗入传感器接地电缆(黄色导线)的传感器。随着时间的推移,这种湿气会导致内部部件腐蚀,从而形成导电路径。在该传感器上观察到的影响是R1连接上的电阻测量值降低(黄色到蓝色)。

背景:

波音公司和CAE正在合作,为以下故障机制提供解决方案:
磁芯组
故障模式:前缘襟翼/襟翼系统的重复或间歇性系统级指示
根本原因:磁化的接近传感器达到饱和,导致传感器的驱动间隙性能降低。
磁芯磁性设置的可能原因包括:
1) 目标传感器接触(可能导致磁性设置)
2) 将传感器和可能的接线暴露在强电磁场中
3) 将磁性螺丝刀放在感应表面上
4) 故障排除时,将金属靶放置在零间隙的传感表面上
5) 将感应表面暴露在电动工具下
6) 侧面金属效应(暴露于磁化安装支架、螺栓和螺钉)
TC电阻器故障
故障模式:前缘襟翼/襟翼安装的重复或间歇性系统级指示
根本原因:湿气从接地端子进入传感器(黄色导线)
TC电阻器故障的可能原因包括:
1) 接地端子连接未使用保护密封剂密封
2) 湿气进入会导致内部部件腐蚀
3) 腐蚀的TC电阻器形成一条导电路径,并导致(黄色到蓝色)连接上的低电阻测量值

状态:

磁芯组
建议的解决方案:
1) 引入趋势监测程序,通过带或不带片状薄片电子单元(FSEU)接线盒的LCR仪表进行主动电感和电阻测量。2019年5月(完整)
a) CAE完成了数据记录过程的自动化,以获得电感和电阻测量值。2019年3月(完整)
2) CAE完成了翼上消磁试验设备的评估和样机设计。2019年3月(完整)
TC电阻器故障
建议的解决方案:
1) 引入趋势监测程序,通过带或不带FSEU接线盒的LCR表进行主动电感和电阻测量。2019年11月(目标)(完整)
a) CAE完成了自动化数据记录过程,以获得电感和电阻测量值。2019年3月(完整)
2) 波音公司的接地端子接线保护项目:取消,因为CAE的传感器接线保护项目被确定为足够的NOV-2023
波音公司正在评估机翼前缘暴露在湿气中的电线接地端子的密封方法。
a) 密封LE襟翼/板条位置内所有暴露在环境中的接地连接
3) CAE传感器接线保护项目:MAR-2022(完成)
a) 使用(HumSeal 1B73)材料在特定的内部传感器组件上添加保形涂层
b) 在要使用材料压接的电线上使用低粘性材料进行芯线

临时方式

机队支持解决方案:
1) 研究所趋势监测计划(12-14个月)
2) 将737-SL-24-207下的接地端子密封实践纳入操作员维护计划
3) 将737-SL-32-196下的接近传感器最佳实践纳入操作员维护计划

737MAX-FTD-29-24001

737 MAX Hydraulic Quick Disconnect

一、适用性:

737MAX

二、描述

波音公司已收到反馈,因为防火套管和挂架整流罩遮挡了快卸接头的套筒和锁片,导致在安装供压管快卸接头的时候很难有效确认。此外,维护人员可能会认为QD已经完全拧紧,但可能过度旋转QD轴环,超过锁片。这种情况必须得到维护人员的认可,因为过度旋转的情况需要松开软管套环,以及然后重新拧紧以匹配锁片。为了实现正确安装,需要将锁片固定到锁槽。

三、背景:

波音公司有与QD安装不当造成的液压限制相关的在役报告。与快速断开接头相关联的故障的例子已经导致EDP故障(过热),
包括EDP发生故障,液压流体污染了附属齿轮箱,导致发动机在飞行中被命令关闭。波音公司提到,737NG和737 MAX液压快速断开接头在如何锁定QD配件。737MAX的设计不同之处在于,737MAX在液压系统上安装了一个防火套管在挂架位置快速断开接头,从而确保正确安装在发动机挂架/支柱上很难。此外,功能/操作检查可能无法识别QD限制造成的异常情况。

四、状态

波音公司目前正在评估液压快速断开设计,以帮助改善和减轻人为与确保正确安装相关的因素。

五、临时措施

波音公司建议,通过验证锁片,确保快速断开装置正确安装根据参考文献c)AMM TASK 71-00-02-410-007-G00完全接合到锁定槽中。此外,波音公司鼓励运营商将参考a)培训视频纳入定制培训机械,“液压软管快速断开接头”视频可通过myboeingfleet.com获得,网址为根据AMM 71-00-02/401“视频-MXE-02-00058”。

https://toolbox.boeing.com/appLinks/view;supplementIdentifier=VIDEO-MXE-02-00058;parentDocNumber=PRODUCT-FAMILY;location=737_MAX_Hydraulic_Hose_Quick_Disconnect_Fittings_REV001_12072023;supplementProductFormat=MP4;productFormat=VIDEO;docType=AMM

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