737 MAX Inlet Engine Anti-Ice (EAI) Exhaust Duct Non-Conforming Fastener Installation
发动机防冰排气管上发生紧固件松动或缺失。调查发现原因为安装过程中使用了禁止使用的适配器,发动机整流罩防冰管道的紧固件可能会受到扭矩不足的影响。随着时间的推移,额外的紧固件可能会松动,导致管道泄漏或分离。
针对此情况,波音后续会下发SB
737 MAX Inlet Engine Anti-Ice (EAI) Exhaust Duct Non-Conforming Fastener Installation
发动机防冰排气管上发生紧固件松动或缺失。调查发现原因为安装过程中使用了禁止使用的适配器,发动机整流罩防冰管道的紧固件可能会受到扭矩不足的影响。随着时间的推移,额外的紧固件可能会松动,导致管道泄漏或分离。
针对此情况,波音后续会下发SB
标题 | IDG 电源馈线搭接跳线损伤 IDG Power Feeder Cable Bonding Jumper Damage |
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编号 | 737MAX-FTD-71-22001 |
章节 | 71 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年9月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 2018年,波音发现在发动机吊架电源馈线连接处 及大翼支架等处有L/HIRF的不符合项。 故在这两处分别增加了332A6252-1/332A6252-2的跳线。 然而运营人报告这些跳线因为接线片比标准的BACJ跳线要薄, 出现了破损的情况。波音修改了APIC增加了一项单向互换, 并为此下发了EQC/SB及产品更改针对不同的737max飞机, 来使用新的跳线BACJ40AD44-4来代替之前的332A6252跳线。 该SB是选装的,特别对于大翼支柱, 如果已有安装跳线,没有规定要更换为新件。 |
改进状态 | 波音将从线号8203开始实行一项产品更改。 使用标准件BACJ40AD44来替换当前的332A6252。 此设计更改在2021年12月完成了认证。 波音计划推出为在役的飞机推出SB 737-24-1233。 |
临时措施 | 2022年3月的AIPC更改增加了一项新的单向互换: BACJ40AD44-4与BACS12GU3K9一起 能代替32A6252-1与BACS12GU3K8, 但不能被 332A6252-1与 BACS12GU3K8代替。 BACS12GU3K9螺钉更长一些, 可以适应BACJ40AD44-4更厚的接线片。 运营人如果发现接地线受损,可以根据AIPC更换新的部件 |
最终方案 | 如果适用的话,在可行的时节执行SB 737-24-1233 |
点评 | N/A |
标题 | “ONBOARD MAINTENANCE FUNCTION HAS NO INPUT FROM ENGINE X EEC” 故障 |
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编号 | 737MAX-FTD-71-22002 |
章节 | 71 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 波音收到了运营人在遇到MAINT灯点亮后, 在排故过程中错误地将维护信息71-09001 – “ONBOARD MAINTENANCE FUNCTION HAS NO INPUT FROM ENGINE-1 EEC”与灯亮的来源联系起来的案例。 一个例子是:某运营人在发现MAINT灯亮后, 执行排故,发现了维护信息71-09001 – “ONBOARD MAINTENANCE FUNCTION HAS NO INPUT FROM ENGINE-1 EEC”。 故执行了相应的FIM,结果在测试后 OMF显示维护信息71-09001并不活跃。 这个维护信息故被认为是干扰信息。 |
改进状态 | 维护信息只涉及经济性,不会造成MAINT灯亮 |
临时措施 | 维护信息71-09001 (ONBOARD MAINTENANCE FUNCTION HAS NO INPUT FROM ENGINE-1 EEC) 与 71-09011 (ONBOARD MAINTENANCE FUNCTION HAS NO INPUT FROM ENGINE-2 EEC) 会在EEC都断电后出现。如果将EEC置于TEST模式,则可以清除故障 |
最终方案 | 如果发现MAINT灯亮,波音建议运营人 不要将MAINT灯与维护信息71-09001与/71-09011联系到一起, 并采取进一步的排故来寻找MAINT灯亮的来源。 |
点评 | N/A |
标题 | 风扇叶片脱落导致进气整流罩分离 |
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编号 | 737NG-FTD-71-18001 |
章节 | 71 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 2018年4月17日,一架飞机发生风扇叶片脱落事件, 导致进气道和风扇罩分离,机身受损。 |
改进状态 | 美国运输安全委员会确定,这起事故的可能原因 是13号风扇叶片燕尾榫的低周疲劳裂纹, 导致风扇叶片在飞行中分离,并在对风扇罩结构的结构完整性 和性能至关重要的位置撞击发动机风扇罩。 这一撞击导致风扇罩组件在飞行中分离, 包括内侧风扇罩后部锁扣保持器,撞击机舱窗户附近的机身, 导致窗户离开飞机,机舱迅速减压,乘客死亡。 国家运输安全委员会的最终报告包括七项安全建议。 向联邦航空局提出了五项建议, 向运营商和欧洲航空安全局分别提出了一项。 |
临时措施 | 波音公司建议737NG飞机的运营商继续遵守FAA紧急适航指令 (AD)2018-09-51、FAA适航指令(AD)2018-09-10和 EASA适航指令(AD)2018-0093规定的检查。 |
最终方案 | 事故发生后,波音公司启动了安全SRP(737NG-71-0076), 以改进737NG进气道和风扇罩的设计。 波音公司将发布整流罩支撑梁的改装服务公告, 该公告必须在风扇整流罩改装服务公告之前或同时进行。 波音公司和柯林斯航空公司计划在以下日期发布改装服务公告: 737-71-1937(风扇罩改装):2022年2季度 737-71-1938(进口改造):314-2100-2:2022年第2季度、 314-2100-3/-4:2022年第3季度 737-54-1059(风扇罩支撑梁改造):2022年第2季度 |
点评 | N/A |
标题 | 737 MAX和737NG的进气整流罩的差异 |
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编号 | 737MAX-FTD-71-20002 |
章节 | 71 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2021年5月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 是 |
背景 | 737 MAX上的LEAP-1B发动机的直径比737NG上 的CFM56-7发动机大,这导致机舱硬件发生了 几次变化。进气道也进行了改变,以提高737最 大空气动力性能。 737NG进口是一个分段的三片式唇皮, 连接在前舱壁入口的内侧和外侧。 每个线段连接到两个径向接头。 外筒连接在进口的前后舱壁上。 内筒是一个两件式的隔音板。 737MAX进口前罩具有一个单件式唇罩, 没有任何径向拼接。 单件唇皮设计用于自然层流(NLF), 提供了改进的空气动力性能。为了保持NLF特性, 唇部蒙皮连接在进口外侧的前隔板的后部。 这种长的唇部皮肤,以及机舱的其他设计改变, 都会导致较短的外筒。内筒是一个单件式隔音板。 详情可参阅FTD附件有737NG和737MAX之间的差异说明。 由于737 MAX进口结构上与737NG进口独特, 因此对进气道的维护要求也是独一无二的。 其中最显著的区别之一是,单件唇部皮肤在最大值上。 由于唇部皮肤的尺寸、安装期间独特的垫片以及 维持唇部皮肤NLF特性所需的关键接口, 唇部皮肤不应在合格的车间环境外移除。 更换最大唇部皮肤需要控制唇部皮肤的轮廓, 并复制每个入口独特的垫片,因为每个入口的 唇部皮肤的生产差异较小。如果轮廓和界面没有正确维护, 则表面之间的台阶和间隙可能会超过绘图公差, 唇部蒙皮的轮廓和波纹特性可能无法接受, 以保持NLF特性,从而导致空气动力性能损失。 波音MRO服务可更换任何损坏的唇部皮肤,以进行维修。 |
改进状态 | SRM中有进气前围板唇板损坏的维修选项, 包括外部和冲洗维修选项。 对于不符合SRM维修要求的损坏, 波音公司将通过SR逐案评估潜在的维修方案。 波音将继续评估可用的SRM维修,因为机队获得了历史, 并且看到了重复性一次性维修的模式。 波音公司在全球范围内有备用进气道组件可供租赁或购买, 以支持机队。波音还提供维修或大修(如果需要)的MRO服务, 包括更换超出经济维修范围的受损唇部蒙皮。 有关进气道维修、备件可用性或 波音MRO服务的任何问题,可提交SR。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | N/A |
点评 | N/A |