标题 | 机体表面由于阳光直射导致的明暗差异 Fuselage Skin Oil Canning in Direct Sunlight with Dark Liveries |
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编号 | 737MAX-FTD-53-18001 737NG-FTD-53-10002 |
章节 | 53 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2018年11月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | CLOSE |
背景 | 由于外表漆层存在色差,热膨胀系数不同, 导致蒙皮产生褶皱。这种弹性变形, 在温度正常后会恢复正常。 若SRM 53-00-01中的损伤容限,则不用处理。 |
改进状态 | 波音调查发现没有对结构和机身性能或强度造成降低, 不存在直接的适航性问题 |
临时措施 | 如果符合SRM 53-00-01Figure 103, Detail H,则不用处理。 |
最终方案 | 经波音评估,无需采取措施 |
点评 | n/a |
Blog
分类: -53章
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标题 | 540站位hang条裂纹 BS 540 Lower Bulkhead Chord – Cracking Above S-22 |
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编号 | 737MAX-FTD-53-17001 737NG-FTD-53-16001 |
章节 | 53 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | OPEN |
背景 | 波音收到737NG飞机反映在机身站位 BS540,左右桁条S-22处检查发现裂纹, 考虑到MAX与NG飞机构型类似, 缓解措施也同样应用于737MAX飞机。 |
改进状态 | 线号在6472之后的飞机,波音已经完成改装。 对于在线号6472之前的飞机,波音计划发布SB 737-53-1373 R00。 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 在线号6472之前的飞机,需完成SB 737-53-1373 R00 |
点评 | N/A |
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标题 | 站位747-787S-14R处机身裂纹 Fuselage Skin Cracking at S-14R Between BS 747-787 |
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编号 | 737NG-FTD-53-20002 |
章节 | 53 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 均受影响,后期根据波音调查可能会降低数量 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 在定期维护时,在S-14R搭接接头下方站位767 和BS787之间的机身蒙皮上发现了一条8.0“长的纵向裂纹, 完成修复是发现了额外的贯穿性裂纹,并且存在蒙皮弯曲变形。 |
改进状态 | 波音已确定由于上下蒙皮的接触和摩擦, 使蒙皮产生了疲劳起始点,波音正在进行调查, 并发起了SRP,确定必要的措施来缓解这一问题。 |
临时措施 | 无 |
最终方案 | 将下发SB对可能受影响的区域进行检查 |
点评 | N/A |
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标题 | STA727处S-18A内弦垫片错误或丢失 Missing and Incorrect Shims at STA 727 Inner Chord at S-18A |
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编号 | 737MAX-FTD-53-20002 737NG-FTD-53-20004 |
章节 | 53 |
适用性 | 737MAX、737NG |
日期 | 2020年12月(12月28日更新) |
机队影响 | 737MAX 737NG ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音发现STA727处有带柄紧固件,紧固件头部间隙, 孔尺寸不正确,垫片错误或丢失, 这些问题可能存在于线号1-8592。 这些有可能导致接头夹紧不够,降低内弦杆到S-18A接头的疲劳质量, 出现早期开裂。导致主要结构原件无法承受极限载荷, 间隙的根本原因是未按图纸要求进行填隙。 机身安装图146A0062规定, 如果紧固件安装前存在0.006英寸或更大的间隙, 则在STA727隔板内弦杆和S-18A腹板之间安装垫片。 如果配合零件之间的间隙小于0.006英寸,则安装时不需要垫片。 未按要求在该位置填隙可导致间隙,这可能会降低疲劳寿命, 并在疲劳临界基线结构中产生早期疲劳裂纹。 737NGAWL检查项目#53-40-16-3(轮舱后舱壁和压力腹板STA727) 适用于受影响区域,在AWL检查中规定的50000次飞行循环(FC) 的现有补充检查阈值不足以检测裂纹。 如果发现任何填隙或未填隙,则需要拆除垫片并正确安装垫片, 然后重复进行高频涡流(HFEC)检查。 |
改进状态 | 采取纠正措施确保,确保后续生产的飞机不会出现次问题, 并发起SRP,调查受影响的737NG飞机的这一问题。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | MAX: 波音将发布适航限制AWLs,对受影响的飞机降低检查的门槛值; NG: 发布新的SB 737-53A1402取代SB737-53A1385,预计2021年7月23日。 |
点评 | N/A |
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标题 | 1016站位的后压力隔框腹板裂纹 Aft Pressure Bulkhead Web Lap Splice Cracks at BS 1016 |
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编号 | 737NG-FTD-53-19005 |
章节 | 53 |
适用性 | 737NG 线号1167-1755 |
日期 | 2020年10月 |
机队影响 | 3架受影响 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音在700飞机的HFEC检查中发现存在多出裂纹, 针对后压力隔框腹板裂纹, 波音发布了SB 737-53-1251对裂纹进行检查。 |
改进状态 | 波音将发布R02版本,更改部分措施符合FAA AD要求。 |
临时措施 | 如发现裂纹,可通过SR联系波音获取修理方案。 |
最终方案 | 发布SB 737-53A1251 R02。 |
点评 | N/A |