件号-5的风挡雨刷马达不合规

737-FTD-30-25002

一、描述:

用于取代P/N :2313M-347-4 (左) 与 2313M-348-4 (右)的旧雨刷马达,新设计的P/N :2313M-347-5(左) 与 2313M-348-5 (右)被认定是不合规的,因而新的设计2313M-347-6(左) 与 2313M-348-6 (右)在进行中。

二、背景:

-4 WMC在机队中的故障率很高,导致延误。根据WMC供应商(柯林斯)的车间报告,故障部件的主要原因包括IR模块的可靠性问题和导致电源故障的A3电路卡组件(CCA)的内部问题。此外,-4 WMC内部的一些电子元件被确定为过时:IR模块和可编程逻辑器件(PLD)CCA。可靠性问题以及-4 WMC中过时的组件导致了-5 WMC作为替换零件的开发。-5 WMC包括重新设计的Power CCA、重新设计的PLD CCA和重新设计的电磁干扰(EMI)滤波器CCA。根据生产修订记录(PRR)3M0187,与-5 WMC一起交付的切入飞机生产线编号(L/N)为L/N 9187。

在认证项目阶段(包括737-8/-9/FAA-8200机队)的认证活动和PSOC(项目完成声明)完成后,波音公司发现了新的-5 WMC的问题,即雨刷马达在安装到飞机上时没有按预期运行。雨刮器扫过挡风玻璃的下边缘,在扫过(全行程时犹豫不决)和停车操作(停车位不一致)时表现出不一致的行为。具体来说,雨刮器的目的不是扫过挡风玻璃的下边缘,而是将其停在挡风玻璃底部指定区域的飞行员视线之外。这些问题导致交付暂停,并启动了潜在的不合规通知(pNNC),从而导致了不符合通知(NNC)N25-32。

波音公司与柯林斯航空航天工程团队合作,在全尺寸737机身上测试了-5 WMC,以收集数据来验证观察到的行为的根本原因的假设。经过充分的试验台和飞行测试,与波音技术飞行员和航空公司安全工程部门的合作,以及对柯林斯航空航天公司提供的根本原因纠正措施(RCCA)的审查,确定配备-5 WMC的飞机处于安全运行状态。虽然-5 WMC的行为是不可取的,但这些行为不会妨碍机组人员的视野,也不被认为是潜在的安全问题。在确定飞机安全后,波音取消了737-8、737-9和非EASA 737-8200小型型号的交付搁置。

虽然认证过程涵盖了所有737 MAX和NG飞机,但发现不合规的时间使得-5 WMC的认证仅针对737-8、737-9和非EASA 737-8200飞机完成。随后,波音公司和柯林斯航空航天公司立即开始开发和认证新型-6 WMC,旨在解决合规问题,并用于所有737CL/NG/MAX飞机。

由于-4 WMC的内部零件过时,导致其短缺,再加上-6 WMC认证的预计完成日期(ECD)(2026年3月),拥有737-300/-400/-500/-600/-700/-700C/-800/-900/-900ER/EASA-8200飞机的运营商现在正面临着在-6 WMC获得认证并广泛使用之前,用有限数量的-4 WMC支持其机队的问题。波音公司于2025年5月28日至29日和2025年7月15日至16日发布了FTC,以通告-4/-5/-6 WMC的情况。

三、状态:

波音公司创建了PRR 3M0392,以启动-6 WMC的设计和认证。-6 WMC集成测试目前正在进行中。
737 MAX图解零件目录(IPC)已经过修订,包括一个有条件的双向可互换注释,其中-5 WMC只能安装在737-8、737-9和非EASA认证的737-8200飞机上。
柯林斯航空航天公司目前正在提供一份服务公告(SB),讨论将-4 WMC转换为-5 WMC。

四、临时措施

由于-4 WMC的全球供应量较低,-4 WMC库存处于AOG管理控制之下。如果关键/AOG需要-4WMC,受影响的运营商可以使用以下联系信息直接向柯林斯航空航天公司提交AOG订单:

AOG/Emergency Services (24 hours per day; 7 days per week)

Phone: +1 319-295-5000 Option 1, Option 1

Email: avionicssupport@collins.com

运营商还可以向波音公司发送一条关于柯林斯AOG订单信息的BCS消息,包括每个组件的采购订单(PO)、零件号(P/N)和数量(QTY)。

柯林斯航空航天公司还评估了过时部件的-4 WMC维修能力,发现送往柯林斯公司进行维修和大修的-4 WMCs中约有5%是可维修的。剩余的95%需要转换为-5 WMC,因为故障组件是过时的组件。

五、最终措施

讨论将-4 WMC转换为-5 WMC的柯林斯SB将被提供。-6 WMC将获得认证,并广泛提供给运营人在2026年第二季度ECD。

737MAX的发动机进气道过热损伤

737MAX-FTD-71-23001 737 MAX Engine Anti Ice Inlet Overheat Condition

简述:波音通过系统故障危险评估系统对发动机防冰进行分析发现:发动机的10级高温引气可能对发动机进气整流罩区域结构造成损伤,进而导致相关区域的部附件脱落,对机身大翼、尾翼等造成损伤影响飞行安全。目前波音尚未接到世界机队有相关案例发生,为防范风险,FAA于2023年8月11日下发AD,8月25日生效。涉及飞行手册修订,以及MEL修订30-21-01B ,禁止EAI valve locked open状态放行。

详细:波音公司审查了发动机防冰(EAI)系统的系统故障危害评估(SFHA),并确定737 MAX-8/-8200/-9没有进行系统故障危害分析。在正常运行中,不同飞行参数(如空速、环境空气温度和发动机转速(N1))的组合,可能导致供应的EAI空气源自第10级引气,而不是第4级。第10级的引气温度将高于复合材料内筒的结构设计极限。在第10级排气温度升高的干燥空气中操作可能会导致进气整流罩结构过热。结冰条件下的EAI操作允许冷却供应的EAI空气,这减少了高温对复合材料内筒的热影响。如果未被检测到,进气道整流罩结构的过热可能会导致结构性能降低,并可能导致复合材料声学内筒的一部分脱落,从而导致零件离开飞机(PDA)事件。发动机进气罩声学内筒脱落可能导致风扇罩的关联故障和PDA事件。发动机进气口和风扇罩的PDA可能会对机翼或尾翼造成附带损害,足以危及持续安全飞行和着陆。

波音公司已对此问题进行了审查,并确定这是一个安全问题,因为发生过热情况的统计概率。目前还没有任何关于舰队出现实际过热情况的报告。由于内筒边带在组装时的检查能力有限,波音公司没有对可能暴露在过热条件下的进气道进行在翼检查。

临时措施:波音公司于2023年6月10日发布了OMB(操作手册公告),作为一项临时行动,以减轻在干燥空气条件下使用第10阶段放气的EAI操作带来的安全风险。波音公司还将发布AFM(飞机飞行手册)修订版作为临时措施。AFM修订版预计将采取监管行动。OMB和AFM的更新将要求飞行员在不处于实际或预期结冰条件下时关闭发动机防冰(EAI)的使用。

我司已改版AFM,加入通告

附内部结构图

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标题737MAX大翼防冰活门灯亮-活门位置不一致
737 MAX Wing Anti-Ice (WAI) L/R VALVE Light Illumination –
Valve Position Disagreement Faults
编号737MAX-FTD-30-22001
章节30
适用性737MAX
日期2022年7月
机队影响ALL
是否关闭
背景737MAX运营人报告了多起大翼防冰活门的早期更换
(件号为63216068-2/63216068-3),
更换原因是WAI L/R VALVE灯亮,
指示活门与面板电门位置不一致。
改进状态WAI L/R VALVE灯亮的可能原因包括:
1.信号管结冰。
(电门在ON位造成灯亮的大多数情况,左边的发生率高,
可能与左边的信号管位于底部而右边的信号管位于顶部有关)
2.电气/线路问题。
(电门在OFF位,灯亮的原因多源于活门的关位电门失去了地)
3.与737MAX-FTD-30-18001相关的指示问题。
(Service Bulletins (SB) 737-30-1075 and 737-30-1076中提供了解决方案)
4.活门上人工解锁机构可能被绳索机构约束,造成活门卡滞。
(Honeywell SB 63216068-30-000减短了绳索长度,
降低人工解锁机构被约束的风险)
临时措施为支持根本原因的调查,波音请求运营人在SR中提供下列信息:
1.在拆下WAIV前拍照,以确认绳索机构是否妨碍了活门的运动;
2.在拆下WAIV后,观察与记录活门进口信号管有无水汽;
3.记录活门电门在ON/OFF位时,WAI L/R VALVE灯的亮暗情况。
最终方案待决定
点评N/A

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标题737MAX双发动机进气道防冰指示失效
737 MAX Dual Un-Annunciated
Loss of Engine Anti-Ice (EAI)
Due to Single Non-Normal Event
编号737MAX-FTD-30-21001
章节30
适用性737MAX
日期2021年7月
机队影响ALL
是否关闭
背景发动机防冰(EAI)系统输入电源架构在SPCU内部
存在一个潜在的单点故障,可能导致整个电瓶汇流条掉电。
这将导致EAI 1和EAI 2控制和指示的所有电源丢失,
且机组得不到任何警告指示。在结冰条件下,
两个EAI系统不能正常工作的损失可能是灾难性的,
并且可能导致无法继续安全飞行和着陆(CSF&L)。
改进状态波音公司已经确定了设计方案,
其中包括P5面板后部的接线变更,
这将允许每个28V直流汇流条在相应电瓶汇流条
发生故障时向同一侧EAI系统供电。
附件部分提供了说明修复的功能示意图摘录。
临时措施N/A
最终方案在生产中纳入修复程序,并发布737 MAX Alert Service Bulletin
(ASB)737-30A1083,告知运营商如何恢复合规性。
波音公司注意到,SB 737-30-1076还包括P5面板的接线变更。
如果SB 737-30-1076尚未合并,
运营商可能需要在执行Alert SB 737-30A1083的同时完成。
有关SB 737-30-1076的更多信息,请参阅737MAX-FTD-30-18001。
点评N/A

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标题发动机和大翼防冰假警告
737 MAX Engine and Wing Anti-Ice
Nuisance Indication of COWL VALVE Light
and L/R VALVE Light
编号737MAX-FTD-30-18001
章节30
适用性737MAX
日期2020年5月
机队影响ALL
是否关闭open
背景飞行测试高度低于FL230时,
使用发动机/大翼防冰会导致
琥珀色发动机防冰整流罩活门/大翼防冰活门灯异常点亮
改进状态7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门,
从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333, 7335,
7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397, 7399 至
7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461的飞机
移除了发动机防冰系统的工作压力电门,
其余飞机移除机翼防冰系统的压力电门和
发动机防冰系统中的压力电门。
7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、
SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。
临时措施如果整流罩活门灯/左或右活门灯与系统信号器面板上的
主警告灯和琥珀色防冰灯在高度低于FL230时亮起,
在主警告灯亮后等20秒,若整流罩活门灯熄灭,
认为是虚假故障,继续正常操作即可。
最终方案7000号之后的飞机旁通了压力电门。
7138号之后的飞机移除大翼防冰系统指示压力电门,
从6798, 7260, 7273, 7285, 7318, 7326, 7333,
7335, 7351, 7355, 7361 至7366, 7370 至 7397,
7399 至 7405, 7408, 7411, 7414 至 7434, 7436 至 7461
的飞机移除发动机防冰系统的工作压力电门。
7000号之前的飞机获得包含 SB 737-30-1074、
SB 737-30-1075和 SB 737-30-1076的改装计划。
点评由于引气压力波动所致。设计失败。
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