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标题SPOILER LOAD ALLEVIATION假信息
Nuisance SPOILER LOAD ALLEVIATION Fault
编号737MAX-FTD-27-17005
章节27
适用性737max
日期2019年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景在地面校惯导后,
如果飞机电源中断超过60秒,
将会导致维护灯亮并伴随
SPOILER LOAD ALLEVIATION的状态信息。
改进状态波音公司已经调查出引起该故障现象的根本原因,
并对相应的SCE软件进行评估更新,
以此抑制这种干扰故障的出现。
波音公司发布SB 737-27-1309,
将对-0103 SCE软件进行更新。
于2019年5月更新SB和IPC。
临时措施如果出现该故障现象,
工作者应执行 Existing Flight Deck Effects Check
TASK 46-13-02-700-803。如果SPOILER LOAD ALLEVIATION
没有相关的维护信息,则执行Erase Latched Status Messages
TASK 31-65-00-710-010,并确认信息清除。
最终方案波音公司正在更新SCE软件,
以在飞机使用电瓶/备用电源运行时抑制干扰性故障。
该软件变更正于2019年5月提供给运营商。
点评2024年1月更新,我司机队已经完成从0102升级到0103,后续波音将发布SB升级到0104。

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标题水平安定面丝杠图层磨损
Horizontal Stabilizer Trim Actuator
Ball Screw Phosphate Coating Wear Markings
编号737MAX-FTD-27-17004
737NG-FTD-27-12003
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年6月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景一家737NG运营商报告说,
在参考SB 737-27A1277对丝杠进行详细的目视检查时,
发现水平安定面丝杠螺纹上的部分
磷酸盐涂层随着时间的推移已经磨损。
改进状态生产过程中在丝杠的螺纹表面涂上磷酸盐涂层,
并与润滑脂一起起到“缓蚀剂”的作用。
磷酸盐涂层本身并不能保护丝杠不受腐蚀。
但由于磷酸盐涂层是多孔的,润滑脂(油)渗入孔中,
两者的结合将保护丝杠不受腐蚀。
丝杠上的磷酸盐涂层约为0.0002“-0.0004”厚。
丝杠螺母包含橡胶刮油环,
其设计可防止污染物在驱动过程中进入螺母。
如果螺母是新件时,这些密封环与丝杠轴的接触面非常紧密,
如果丝杠轴上的润滑膜变干,这些刮油环就会“磨损”磷酸盐涂层。
在正常操作下,丝杠螺纹上有一层连续的轻质润滑油膜,
会减少刮油环和丝杠轴之间的摩擦。
但随着刮油环在使用中磨损,会减小密封环和磷酸盐涂层之间的预紧力。
临时措施n/a
最终方案腐蚀是红棕色,灰色,银色和黑色色调渐变不是腐蚀,
应该自身成分的颜色或者是磷酸盐涂层的磨损。
只要保持每1600小时的润滑工作,
磷酸盐涂层的磨损就不会造成任何不利影响。
点评n/a

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标题除冰后出现升降舵感觉压差故障
Elevator Feel Differential Faults after De-icing
编号737MAX-FTD-27-17003
737NG-FTD-27-11002
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景2011年,737NG的运营商报告了八起
升降舵感觉压差灯亮事件。
感觉压差灯在起飞后不久就亮起。
经核实,故障发生前曾使用过一种或几种除冰液,
并且故障在达到巡航状态之前就会自动消失。
工作者依据FIM 27-31 task 803排故,在大多数情况下,
在吹除皮托管时发现有水喝碎屑的存在,
可能就是这些碎屑物阻碍了水的排放。
改进状态对于在飞行过程中对于感觉压差灯亮故障自动消失的,
无需对飞机停进行排故。
若该故障重复出现或者飞机放行前出现灯亮时,
工作者只需要根据FIM手册进行排故检查即可。
建议运营商确保除冰液不会直接喷入皮托管内,
建议将除冰液喷洒在探头上方,让液体流到探头上,
以防止水或除冰液直接进入升降舵感觉系统。
AMM 12-33-01中有以下说明:
WARNING:
请勿将除冰液直接喷入APU或发动机入口、排气口、
管道和皮托管探头。这些液体可能会对设备造成损坏,
并可能导致错误的空中飞行数据。
临时措施发布本文是为了提高人们对寒冷天气运行期间
出现感觉压差灯亮故障的认识。
如果故障在飞行过程中自动清除或在放行前灯灭,
则应推迟执行FIM 27-31 task 803。
只有当出现重复性故障是,再安排在下一个合适的时机进行维修。
最终方案如果冬季爬升过程中感觉压差灯亮故障
在整个机队中的发生次数明显增加,
运营商应增加皮托管冲洗的频率。
除冰液供应商应提示工作人员不要将
除冰液直接喷入皮托管探头,在探头上方喷洒除冰液,
使液体流过探头,降低液体或水进入系统并冻结堵塞的可能性。
点评N/A

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标题方向舵配平误操作提醒
Inadvertent Activation of Rudder Trim
编号737MAX-FTD-27-17002
737NG-FTD-27-12005
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年5月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景一位737-700飞行员在打算解锁驾驶舱门时
操纵了方向舵配平电门,
该操作导致飞机严重倾斜滚转,
之后飞行员对此进行了补救。
为了提醒飞行员方向舵配平旋钮跟
驾驶舱门解锁旋钮可能造成混淆,下发此FTD。
改进状态波音公司在2012年6月发布了FOTB 737-12-2,
目的是提高机组人员对恢复非正常操作的意识,
并提供断开自动驾驶和自动油门的操作说明。
波音公司在2012年7月向737机队发送了
MOM-MOM-12-0489-01B,传达非正常方向舵输入的风险。
737 MAX 7/8/8200/9型号上,
方向舵配平电门和驾驶舱门锁释放开关之间的易混淆。
主要体现在:两个开关大概位于同一个位置,
且两个开关的操作均很相似。
临时措施N/A
最终方案1.制定内部政策,规定只有一名飞行员留在驾驶舱时,
另一名机组人员必须在驾驶舱内。
2.对飞行机组人员进行有关驾驶舱控制装置
意外操作可能性的意识培训,
包括在操作前需要进行视觉识别。
3.改变电门的布局,
并建议机组人员在操作之前目视检查确认是否操作正确。
点评N/A

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标题后缘襟翼和速度刹车手柄高阻力
Trailing Edge Flap and Speed Brake Handle
– High Detent Forces
编号737MAX-FTD-27-17001
737NG-FTD-27-02005
章节27
适用性737MAX、737NG
日期2017年7月
机队影响ALL
是否关闭CLOSE
背景由于极少有运营商反映遇到襟翼和速度刹车手柄
有关的润滑问题,因飞机维修手册(AMM)或
维修计划文件(MPD)中没有相关的润滑信息。
最初有一家737NG飞机运营商报告说他们部分飞机
上的襟翼手柄需要较大的力才能从卡位内拉出或放入卡位,
但旋转手柄所需的力是正常的。
两家727飞机运营商报告说他们的部分飞机上
也遇到了相同的问题。727、737、737NG和
737MAX飞机的襟翼手柄和操纵杆基本相同,
都使用了类似的伸缩组件和干润滑。
改进状态N/A
临时措施可以参考BAC5811或SOPM 20-50-08用BMS3-8润滑手柄,
如果有足够的维护时间,可以采取以下措施解决:
向上拉起手柄,并在襟翼手柄和操纵杆之间充分涂抹润滑剂,
同时避免区域过度喷涂。喷涂之后用干布擦拭干净,
并将手柄保持在full up位置,使其风干(约6小时)。
最终方案N/A
点评N/A
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