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标题STA 663 Frame Fitting and Strap
STA 663 结构连接片和搭接带
编号737NG-FTD-53-19007
章节53
适用性737NG
日期2021年3月
机队影响ALL
是否关闭
背景STA663处发现紧固件底座裂纹,波音启动SRP调查,
认为该问题属于安全类问题,FAA发布AD 2019-22-10。
近期报告反映在执行AD过程发现WL198附近同样发现此类问题,
波音也将此纳入SRP调查,
计划2021年5月完成对新问题的检查要求制定,
并发布ASB 737-53A1397 R00 。
改进状态波音公司发布ASB 737-53A1397 R00,
其中说明维修和更换任何STA 663开裂的结构连接片
和/或S-18A开裂的STRAP。
临时措施N/A
最终方案AD 2019-22-10
计划2021年5月发布ASB 737-53A1397 R00
点评N/A

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标题改操APU火警电门关车检查部分的内容
编号737NG-FTD-49-20001
章节49
适用性737NG
日期2021年1月
机队影响ALL
是否关闭
背景操作配置验证文件D6-85394 F版的表 2.5.2 有误,
会导致在执行APU火警电门关车检查时,
出现实际结果与文件不一致的情况,
已对文件的相关内容进行修订见FTD附件
D6-85394_RevF Section 2.5.2 markup.pdf。
改进状态在执行APU火警电门关车检查时,
应使用FTD附件“D6-85394_RevF Section 2.5.2 markup.pdf“来验证。
临时措施
最终方案使用FTD附件D6-85394_RevF Section 2.5.2 markup.pdf
进行APU火警电门关车检查
点评N/A

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标题推力手柄弹簧检查和更换
编号737NG-FTD-78-20003
章节78
适用性737NG
日期2020年8月
机队影响ALL
是否关闭
背景2019年,有一个客户反映737NG间歇性的反推故障导致多起延误,
并在两年时间内进行了长时间的排故,
最终确认是S828电门控制弹簧的问题,件号69-78782-2。
波音调查发现某些情况下弹簧经过若干次作动后会失去驱动力,
无法可靠的作动控制电门,从而导致间歇性故障。
改进状态波音正在努力制定文件帮助客户识别和纠正这一问题,
自从2019年举行的机队会议上提出该问题,
又有两名客户反映弹簧有问题导致的反推故障。
临时措施波音准备修订NG和MAX的维修手册,将于2020年2月和1月发布,
增加了弹簧的拆除,检查和更换步骤。
如果更换NG的弹簧,波音建议将-2的升级到-3,这样可以简化安装,
有望提高控制电路的可靠性。-3是首选备件。
MAX是在生产过程中就安装的-3,因此更换的是相同件号的弹簧。
目前波音尚未收到-3的弹簧出现问题的报告,若客户发现-3的有问题,
可向波音提高具体细节。
最终方案更新部分FIM手册,增加弹簧为可能故障原因,
另外若反推手柄拉到全反推位,
反推未放出(FIM 78-34 801)也可能是控制电门弹簧的问题引起。
但不会导致EAU故障信息。
如果目前的FIM手册完成后仍出现间歇性故障,
请安排检查弹簧,在AMM手册更新之前,参考CMM76-11-07完成更换。
点评这种可能性较大,机队比较多落地反推不工作的情况,可能误换了M1766、1767.

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标题LEAP-1B Engine Aborted Starts Due to Failed Lightoffs
编号737MAX-FTD-80-18002
章节80
适用性737MAX
日期2020年4月
机队影响无影响,我们已经安装6.73
是否关闭
背景地面启动时失败,当供油后没有检测到EGT上升,
就会出现启动失败。“no light off”。
如果15秒后未检测到点火,则指示机组中止启动,
否则EEC将自动中止启动。EEC也可能产生维护信息
(例如,74-4249x用于L点火失败的点火,或74-4254x用于R点火失败的点火)。
维护消息将导致ENG X IGNITER L 或ENG X IGNITER R状态消息,
并触发维护灯,除非是第二个发动机启动时发生故障。
一旦两个发动机中任意一个成功启动,维护灯将被抑制,直到飞行结束。
分析表明,点火失败事件通常发生在温度较高的发动机
(REGT>98度)和环境温度(23~38度)中。数据还显示,
有FF 不稳定/低的迹象。换了一堆件没有改变,
排故换件包括EECs,点火励磁器,点火器,
FMP传感器,燃油喷嘴,FMU和SCU。
厦航将一台多次未点火的发动机拆下送厂家分析。
CFM在2018年4Q2018年对这款发动机进行了测试,
并成功地在地面启动尝试中复制了故障状态。
CFM通过调整燃油流量如何分配到离点火器
最近的四个燃油喷嘴,解决了问题,所以推出了软件 6.72。
改进状态EEC软件版本6.72已经按照三个服务公告发布:
1.波音737-73-1021 -介绍OPS (P12)
2.波音737-73-1023 -介绍最新EHM软件部分(P14)
3.CFM 73-0025 Issue 002 -介绍OPS (P12)和EHM (P14)软件部分
整合所有6.72版本的改进,确保OPS (P12)和EHM (P14)软件部件已安装
临时措施波音建议使用当前的FCOM程序启动发动机,
重点是确保提杆后,机组人员采取行动中止启动之前,
观察到整整15秒的时间,就是让EEC自己中断启动。
如果启动失败,并且维护灯没有点亮,也没有异常迹象,
波音建议再尝试启动。如果维护灯确实点亮,
维护人员可以进行故障排除,以确认点火器是否工作正常,
或者可以按照MMEL 74-00-01放行,然后再进行后续启动。
到目前为止,多次尝试启动已被证明是防止机队中出现
这种问题的发动机进一步延误的最成功方法。
最终方案6.72修改了启动逻辑
CFM 73-0025 (October 2019)
Boeing 737-73-1021 & 737-73-1023 (October 2019)
点评这个问题在飞机2017年引进时未发生过,后在2018年后大量出现。
怀疑是在4.5版本为解决启动缓慢问题,调过油气比,因而出现这个问题。

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标题START VALVE OPEN Nuisance Alert
编号737MAX-FTD-80-18001
章节80
适用性737MAX
日期2020年8月
机队影响MDS Blockpoint (BP) 1 都受影响,
BP2预计21年底发布。
是否关闭
背景启动活门打开灯假警告. 如果闪烁持续10秒以上并持续点亮,
则可能表示启动活门故障。由于启动活门通常需要4-4.5秒才能关闭,
稍有延迟就可能触发故障。因此,瞬时闪烁警报可能是正常的。
此外,EEC逻辑比DPC有较长的延迟,这有助于假警告。
此外,假警告可能伴随着EEC维护信息
80-4351X start valve position failed open。
改进状态N/A
临时措施N/A
最终方案为了防止可能的延误,波音发布了FCOM TBC-15,
告知了启动活门打开灯有关的假警告。
波音正在计划于2021年第四季度发布MDS软件BP 2的更新。
该软件将警报阈值从5秒增加到7秒,以模拟737NG警报逻辑。
这将有效减少假警告的频率。
闪烁不用管, 稳定亮才做检查单。
点评N/A
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