标题 | ONS系统操作系统9.1 失效模式 ONBOARD NETWORK SYSTEM (ONS) OPERATING SYSTEM (OS) 9.1 FAILURE MODES |
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编号 | 737MAX-FTD-46-22002 |
章节 | 46 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年9月 |
机队影响 | 装有NFS(P/N 2247200-01 or P/N 2247200-03), 配备ONS操作系统9.1的737max飞机。 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 737max运营人遇到了多种不同的NFS ONS OS9.1故障模式,包括: 1.NFS令人困扰的维护信息(见737-SL-46-044) 2.MMR令人困扰的维护信息(见737-SL-46-044) 3.EEC凭证问题 4.碎屑探测特殊功能造成ONBD MAINT失效 5.46-12000故障间歇活跃 6.NFS通电时自发进入初始数据加载(IDL)状态 7.NFS通电时飞机健康系统(AHS)没有启动 8.46-52028间歇活跃 本FTD为上述问题提供纠正举措 |
改进状态 | 上述问题调查后的总结被整合到《OS9.1 Failure Modes RevE》。 另外“发动机重量功能造成ONBD MAINT失效”不再作为一种故障模式, 因为对当前的DPC软件不再适用。当前软件版本为: ( DPC OPS: COL49-0078-0006 & OMF DF: BCG57-U000-08E9) ONS OS9.1针对FFA运营人的SB在2022年4月25日发布, 详见737-SL-46-045;针对EASA运营人的SB计划在2022年7月推出。 OMF OSS软件更新目标在2022年9月可用。 EASA的对ONS OS9.1的主要更改批准在2022年6月12日完成了。 EASA ONS OS9.1的SB737-46-1029计划在2022年7月28日发布. 关于737MAX-SRP-46-0013 (SW) and 737MAX-SRP-46-0014 (HW)的 SRP正在OPEN状态,调查NFS的软件与硬件失效模式。 |
临时措施 | 参考FTD附件《OS9.1 Failure Modes RevE》 |
最终方案 | 详见附件《OS9.1 Failure Modes RevE》 |
点评 | N/A |
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分类: FTD摘要
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标题 | 发动机启动阶段,EGT指示白色闪动 Engine Exhaust Gas Temperature (EGT) Indication Flashing White During Engine Start |
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编号 | 737MAX-FTD-77-22001 |
章节 | 77 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音近期收到了多起发动机启动时EGT指示呈现白色并闪动的报告, 发动机并不会因此自动中断。当发动机启动完毕稳定在慢车位时, 闪动的指示也不会停止。 |
改进状态 | CFM与波音认为以下两个因素共同造成了此问题: 1.EEC软件允许备用通道在发动机启动时发出告示指示; 2.发动机启动时,燃油喷管单向活门渗漏导致 次级燃油喷管(PSEC)预充不足,PSEC路在起动机脱开后开始供油, 如果PSEC燃油总管预充不足,会导致EGT不上升及加速不足, 继而会被备用EEC通道识别为启动悬挂。 备用EEC通道此时会向DPC传递信号使EGT指示的 白色方框闪动直到发动机关车。 只有发动机关车或重启才能清除此指示。 |
临时措施 | 如果EGT白色指示框在发动机成功启动并稳定在慢车功率时继续闪动, 波音建议在放行飞机前,关车并重启发动机以清除此指示。 |
最终方案 | CFM正评估新的EEC软件更改以防止发动机热启动/启动悬挂 导致的EGT白框闪动。CFM之前已修改过软件, 防止备用EEC设定相关的维护信息。 |
点评 | N/A |
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标题 | 同步锁保险丝缺失引起的反推未放出故障 Thrust Reverser No Deploy Events/Faults Due Sync Lock Missing Lockwire |
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编号 | 737NG-FTD-78-22002 |
章节 | 78 |
适用性 | 737NG |
日期 | 2022年9月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音近期收到了多起因为同步锁电插头接触不良, 甚至从同步锁外壳上脱落导致的反推故障。 在着陆时,这会导致同步锁无法解锁。 从MRO的修理厂也收到了许多同步锁修理件上 用于连接电插头与外壳的平头螺钉遗失的报告。 波音与柯林斯调查后发现因为疏忽的缘故, 相关图纸与CMM都缺少了在平头螺钉上打保险的要求。 同步锁位于发动机吊架舱区域, 其振动水平要求最好有多种紧固连接的方式。 平头螺钉作为将同步锁插头固定在同步锁外壳上的主要方式, 还需要打保险来进一步紧固。 |
改进状态 | 柯林斯正在修订相关图纸与CMM加入在平头螺钉上打保险的要求。 是否下发SL还需要进一步评估。 这个问题也将在2022年9月的WTT会议中提到。 |
临时措施 | 运营人和MRO修理厂应在航线维护或正常的返厂修理时, 依据AMM20-10-44标准施工使用CRES材料 NASM20995或0.02”直径的MS20995C20为同步锁插头安装保险丝, 以避免反推故障或操作问题。 在图纸与CMM更新前, 波音与柯林斯对安装保险丝持技术上不反对的意见。 对于依据737-SL-78-080执行主动的反推系统健康检查的运营人, 加入对同步锁及其电插头,平头螺钉安装状况的检查方式的步骤是可行的。 可依据CMM78-30-40查找平头螺钉的安装力矩 |
最终方案 | 柯林斯将修改相应CMM与图纸 |
点评 | N/A |
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标题 | EOS/TCMA测试跳过故障(维护信息80-4400X) EOS/TCMA Test Skipped Fault (MM 80-4400X) |
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编号 | 737MAX-FTD-80-22001 |
章节 | 80 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年8月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | EOS/TCMA即Engine Overspeed Thrust Control Malfunction Accommodation。 波音与CFM近期收到了多起因EOS/TCMA测试跳过故障TEST SKIPPED FAULTS (维护信息为 80-44000 与 80-44005)与发动机控制灯亮引发的多起延误与 航班取消。 分析表明发动机启动时燃油总管预充不足(这往往代表燃油总管内部存在气体) 导致了维护信息80-4400X设定。 当启动手柄移到IDLE位时,EEC命令FMV使用增压燃油预充燃油总管来 帮助点火;在总管压力足够时,EEC测试FMU内的EOS/TCMA活门 在接收到指令时能否关断FF。如果总管压力不够高导致测试通不过, 第一个EEC通道会跳过这个测试,第二个EEC通道会尝试这个测试并继续启动。 如这个测试被一个EEC通道跳过,EEC C2 SMT信息会被设定(长时放行信息); 如果被两个EEC通道都跳过,发动机控制灯会点亮(不可放行)。 燃油总管压力不足可能由发动机长期不运转,空气进入燃油总管引起, 会引起双通道故障信息(80-44000/80-44005) |
改进状态 | CFM为维护信息80-44000/80-44005提供下列推荐举措: 1.使用远程诊断数据来检查燃油喷嘴活门是否粘滞。 2.如果发动机24h内没有启动过,在恢复运行前执行试慢车或湿冷转。 3.执行部分功率渗漏测试检查包皮下方有无渗漏。 4.更换整套燃油喷嘴。 然而由于此类故障数量有限,CFM将上述措施由预防性执行更改为视情执行。 |
临时措施 | 对之前在对燃油系统执行工作后出现维护信息80-44000/80-44005的发动机, 当前的推荐举措是在恢复运行前48h根据AMM Task 71-00-00-910-802-G00 启动发动机或Task 71-00-00-910-809-G00执行湿冷转。 |
最终方案 | 评估中 |
点评 | N/A |
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标题 | 737MAX大翼防冰活门灯亮-活门位置不一致 737 MAX Wing Anti-Ice (WAI) L/R VALVE Light Illumination – Valve Position Disagreement Faults |
编号 | 737MAX-FTD-30-22001 |
章节 | 30 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2022年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 737MAX运营人报告了多起大翼防冰活门的早期更换 (件号为63216068-2/63216068-3), 更换原因是WAI L/R VALVE灯亮, 指示活门与面板电门位置不一致。 |
改进状态 | WAI L/R VALVE灯亮的可能原因包括: 1.信号管结冰。 (电门在ON位造成灯亮的大多数情况,左边的发生率高, 可能与左边的信号管位于底部而右边的信号管位于顶部有关) 2.电气/线路问题。 (电门在OFF位,灯亮的原因多源于活门的关位电门失去了地) 3.与737MAX-FTD-30-18001相关的指示问题。 (Service Bulletins (SB) 737-30-1075 and 737-30-1076中提供了解决方案) 4.活门上人工解锁机构可能被绳索机构约束,造成活门卡滞。 (Honeywell SB 63216068-30-000减短了绳索长度, 降低人工解锁机构被约束的风险) |
临时措施 | 为支持根本原因的调查,波音请求运营人在SR中提供下列信息: 1.在拆下WAIV前拍照,以确认绳索机构是否妨碍了活门的运动; 2.在拆下WAIV后,观察与记录活门进口信号管有无水汽; 3.记录活门电门在ON/OFF位时,WAI L/R VALVE灯的亮暗情况。 |
最终方案 | 待决定 |
点评 | N/A |