737MAX-FTD-27-23002

Improper Swaging of Bearings – Elevator Buss Assembly

这篇FTD文章的目的是提供SRP对737 MAX问题的调查的最新情况,该问题涉及升降舵作动机构中轴承的不当型锻,该调查之前在2022年12月的737机队团队电话会议中提到过,在组装过程中,发现了多个缺陷,涉及到特定于型锻过程的轴承安装,在型锻过程中,曲柄臂内可能会出现未被发现的潜在断裂/损坏,这可能不利地影响寿命并导致长期的升降舵控制性能下降。轴承的不当型锻/安装,每侧3处(共6处),不符合波音图纸251A2341中规定的特定型号要求。波音公司计划发布一份服务公告,以解决SRP完成后的补充信息和进一步的运营商行动。

737MAX-FTD-26-23001、737NG-FTD-26-23001

Kidde Overheat Sensor Notice of Escapement (NOE)

波音公司收到了Kidde Aerospace公司生产的火警探测线CFD存在质量问题的通知(NOE)信函。NOE信函建议,2004年11月24日至20211月31日期间制造的探测线可能无法正确检测引气管道泄漏或轮舱火警,因为制造工艺变化可能导致CFD在传感元件内的盐化合物填充条件不完整。当暴露在超过探测线温度设定点的温度下时,含盐化合物填充不完整或不足的探测线可能导致无法触发警告。

CFD用于管道泄漏过热检测系统(DLODS)和轮舱火灾检测系统(WWFDS),ATA 26-18。CFD由嵌入绝缘层的单股电线组成。绝缘层是用盐化合物浸渍的,并且是在一个管子里。CFD是一种热敏电阻类型,其电阻与温度成反比。由于暴露在气动管道泄漏或火灾中,元件温度升高,盐化合物熔化,电阻降低。如果传感元件的任何部分高于报警温度设定点,则元件电阻急剧下降。芯体中心的单根电线是电源线,外部管道是电气接地的。芯材的绝缘电阻在报警温度下突然下降。当感应到警报温度时,电流通过芯材流到地面。

安装在辅助动力装置(APU)和发动机上的类似CFD不会受到影响。DLODS/WWFDS功能用于持续监测高压气动管道和轮舱火灾的环境过热情况,并在发生事件时向机组人员发出指示。含盐化合物填充不足的CFD被认为是潜在故障,任何功能系统测试都无法检测到。该问题已向波音公司持续运行安全计划(COSP)报告,并以编号为2020-1389的COSP提交。潜在的安全问题是未发现的轮舱火灾,或未发现的高温引气管道泄漏或爆裂,这可能导致结构损坏或退化,并可能导致油箱暴露在高温下。

主题问题最初被确定为潜在安全项目(PSI)。作为安全审查委员会(SRB)调查的一部分,这导致使用Kidde Aerospace CFD测试数据、波音独立和目视CFD测试数据以及历史在役机队数据进行了广泛的风险评估。保守评估的结果表明,对于所述飞机的所有体积,在带有热气动管道的体积中出现一个或多个无反应、不合格的探测器,以及管道爆裂的概率小于1E-09。因此,得出的结论是,风险低得可以接受,这种情况不是安全问题。风险评估结果已提交给联邦航空局

美国联邦航空管理局(FAA)进行审查。美国联邦航空局审查了数据,并得出结论,这不是一个安全问题,不需要采取进一步行动来确保受影响机队的持续适航性。基于美国联邦航空局

Kidde Aerospace不打算发布服务公告(SB)。

737MAX-FTD-78-23003

737 MAX Exhaust Labyrinth Seals Cracking

一些运营人报告了前部和后部排气迷宫式密封的裂纹损坏。在发动机更换过程中或根据SUBTASK 78-11-00-900-001-G00的检查时,发现了裂纹。损伤大部分是可修复的,这取决于裂纹的传播方式。在某些情况下,损坏是无法修复的。焊接修复可用于解决大部分报告的损坏,目前采取一事一议的方式SR报厂家。

2024年12月,波音目前已经完成了事件调查,确认裂纹是由于机械振动导致篦齿封严和TRV产生了复合共振,其振幅远超过篦齿封严的设计容限所导致的。最终解决措施还没有发布,若客户发现此类损伤需联系波音一事一议。

损伤标准在手册SRM54-40-02ADL4.(6)(a)。

最大尺寸为25.4MM的两条裂纹是允许的,要求两条裂纹之间的距离大于76.2MM,打止裂孔,然后每50循环重复检查,如裂纹有扩展,更换封严。

由于此处属于防火区域,通常沟通波音回要求修复才能继续执行航班。

It is not acceptable to stop drill the exhaust nozzle labyrinth. The labyrinth is located in a fire zone and must be repaired before further flight.

更换可参考CMM 78-11-37手册

737MAX-FTD-78-23001

737 MAX Thrust Reverser (TR) Cowl Manual Door Opening System (MDOS) Fire Blanket
Damage

波音收到了一些航司报告,称手动开门系统(MDOS)作动器防火毯损坏,内侧件号FA151541-000和外侧件号FA151544-000。为方便放行,航司要求相关损伤偏离。由于当前AMM手册中无可损伤放行的标准,同时DDG中MDOS(需改装)也没有可保留放行的项目。波音和作动器供应商Triumph Actuation Systems做了讨论。

造成损害的根本原因尚未确定;然而,有人猜测,由于737MAX-FTD-78-17001中描述的损坏,周围地区的维护或维护期间可能会造成全面损坏。一家航司报告称,他们认为维修可能在反推器整流罩打开或关闭活动中损坏了毯子。737MAX-FTD-78-17001更新了建议,以帮助避免MDOS损坏。

损坏的防火毯需要在下一次飞行前更换。目前,AMM中没有MDOS防火毯的拆卸、更换或安装说明。MDOS CMM确实包含防火毯更换说明。波音公司正在与OEM就在AMM中增加新的MDOS拆除和安装任务的可行性进行协调。当致动器仍安装在飞机上时,任何希望尝试更换MDOS致动器毯子的操作员都可以使用MDOS CMM毯子更换说明制定本地工作说明,或者联系波音公司或Triumph,请求提供更换机翼上损坏毯子的维护指导。

如果没有防火毯备件,并且航司无法从CMMD得到提供如何拆除和更换机翼上损坏的防火毯的指导,则在飞机可以被调度之前,将需要更换相关的内侧MDOS作动器P/N FA100181-201或外侧MDOS作动器P/N FA100182-301。波音建议增加备料。解决方案仍在评估中。

提醒:一线在执行了改装的飞机上,注意反推开关。


737MAX-FTD-57-21001

737 MAX Winglet Maintainability Improvements

根据737NG机队的使用经验,波音预计会有大量737 MAX翼尖小翼下翼刀被拆除。地面操作、闪电等可能会对下翼刀造成意外损坏。737 MAX上的下翼刀可能很难拆卸,因为下翼刀上有永久性紧固件。拆卸永久性紧固件时,钻出紧固件可能会造成额外的损坏,尤其是因为紧固件孔成一定角度。此外,在拆除下翼刀时,需要拆除过渡整流罩,这可能会对位于该区域的防腐带造成损坏。后标志灯也有永久性紧固件,并且由于也安装了永久性紧固件,因此不是一个可在线更换的单元。737 MAX的单个缺失下叶片的配置偏差限制(CDL)要求需要盖板,并且有操作限制。与737NG Winglet相比,后者不需要盖板。波音计划在9141后采用可拆卸的螺钉替代铆钉。波音准备发布SB 737-57-1355,使下翼刀的拆装更便捷。

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