标题 | Collins GLU-2100北纬180度辅警GPS数据丢失 Collins GLU-2100 MMR Temporary GPS Unavailability or Inaccurate GPS Position data at Northern Latitudes near 180 Degrees Longitude |
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编号 | 737MAX-FTD-34-19012 737NG-FTD-34-19009 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX,737NG |
日期 | 2020年10月 |
机队影响 | Collins Aerospace GLU-2100 MMR receive |
是否关闭 | 是 |
背景 | 波音收到报告装备了GLU-2100 MMR的飞机 在北纬180度经度附近运行时遇到临时GPS位置数据问题。 |
改进状态 | MMR制造商Collins Aerospace进行分析, 找到了问题的原因。通告升级OPS软件进行解决。 |
临时措施 | 波音建议受影响的飞机限制在RNP 0.3或以上。 波音建议受影响的运营商查看Collins SIL, GLU-2100-19-3, 以获得受影响地区的地图和受影响机场的名单。 此外,波音目前正在开发AIFM更新, 为运营商提供进一步指导,并将在发布后发布MOM消息。 |
最终方案 | 波音已经完成了更新的GLU-2100 MMR OPS软件(PN: COL4C-0087-0003)的认证, 并发布了Alert Service Bulletin 737-34A3572, 为运营商提供在翼软件安装的改装指令。 |
点评 | N/A |
Blog
分类: -34章
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标题 | EGPWS的失效 EGPWS Red FAIL light ON and “GPWS INOP” or “GND PROX SYS” Shown on Flight Deck |
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编号 | 737MAX-FTD-34-19011 737NG-FTD-34-19008 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年7月 |
机队影响 | EGPWC P/N:69000940-101, -102, and -106 |
是否关闭 | 关闭 |
背景 | 增强型近地警告系统(EGPWS)计算机 P/N:69000940-101,-102,和-106会 显示GPWS INOP灯(737)或 GND PROX SYS EICAS(747, 767, 777), 在上电期间或在软件加载后移除USB闪存驱动器期间出现。 |
改进状态 | 波音生产中出现了因该问题导致的故障, 但霍尼韦尔报告称只有一个因该问题返回的现场故障。 对该问题进行研究找到了根源。 潜在的受影响EGPWC序列号 范围是MK5A-07600到MK5A-09050,并列出了清单。 |
临时措施 | 安装潜在影响的运营商可以联系霍尼韦尔,检查或修理这些设备。 |
最终方案 | 没有遇到这个问题的组件可能不会受到影响, 也不需要送去维修。遇到此问题或对修理 有疑问的运营商可以直接联系霍尼韦尔,给出了联系方式。 |
点评 | N/A |
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标题 | 惯导校准指南 Alignment of the Inertial Reference System (IRS) – Best Practices Special Topic |
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编号 | 737NG-FTD-34-19005 737MAX-FTD-34-19007 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX,737NG |
日期 | 2020年7月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | IRS校准导致很多ADIRU放行延误, 也导致了很多NFF件。 一个正常全校准低纬度5分钟高纬度17分钟。 如果操作不当,可能需要多次校准才能进入导航模式, 多次校准增加了航班延误。 |
改进状态 | 惯导故障依旧是机队延误的十大原因之一。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | N/A |
点评 | N/A |
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标题 | Honeywell RDR-4000 Honeywell RDR-4000 Weather Radar System Component Reliability |
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编号 | 737NG-FTD-34-19004 737MAX-FTD-34-19005 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2020年12月 |
机队影响 | 配备RDR-4000气象雷达系统的飞机 |
是否关闭 | 否 |
背景 | 由于以下原因收发机失效: 1.CCA上使用的MOSFET过热。 2.使用很多Plexus生产的电容器开裂。 |
改进状态 | 电容器开裂:调查显示电路板弯曲引起的电容微裂纹。 纠正措施包括修改CCA工具和改变CCA测试流程。 MOSFET:经确定,MOSFET失效是由于正常运行期间 经历的温度差异而失效。以下变化将纳入收发机设计, 以提高系统可靠性: 1.收发机设计中,加入更大的MOSFET组件, 增加CCA尺寸以进一步散热。 2.对处理器软件更新,以加强对MOSFET操作的监控和控制, 并将温度变化保持在规定范围内。 |
临时措施 | 协助运营商识别气象雷达部件故障和接口问题, 发布处理器软件更新,增强故障监控和日志记录能力。 可通过Honeywell SBD2018110000016获得更多。 |
最终方案 | 发布硬件和软件SB,以提高发射/接收可靠性 |
点评 | N/A |
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标题 | FMC失效分析 737 Flight Management Computer – In Service Fault Analysis |
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编号 | 737NG-FTD-34-18006 737MAX-FTD-34-19004 |
章节 | 34 |
适用性 | 737MAX |
日期 | 2019年2月 |
机队影响 | ALL |
是否关闭 | 否 |
背景 | 波音看到不必要的FMC被拆下, 比如与软件有关的故障。 波音需要运营商提供额外的信息, 以支持运行中的FMC后续调查。 |
改进状态 | 该FTD可用于协助运行商报告FMC运行 中问题和相关数据,以支持后续调查。 |
临时措施 | N/A |
最终方案 | N/A |
点评 | N/A |