美西南737MAX发生荷兰滚

2024年5月25日,美西南航空公司一架注册号为N8825Q的波音737-8 MAX飞机,在执行从亚利桑那州凤凰城飞往加利福尼亚州奥克兰(美国)的WN-746航班时,载有175名乘客和6名机组人员,在FL320的高度,飞机发生了荷兰翻滚。机组人员得以重新控制飞机,并在大约55分钟后将飞机降落在奥克兰的跑道上。
美国联邦航空局报告称:“飞机经历了倾翻、重新控制和飞行后检查,发现该机方向舵备用PCU受损”,并表示飞机遭受了严重损坏,该事件被评为事故。
这架飞机在奥克兰的地面上一直停留到2024年6月6日,然后被安置在华盛顿州埃弗雷特的波音工厂,6天后仍在埃弗雷特的地面上。
Dutch Roll是飞机因方向稳定性减弱(由垂直尾翼和方向舵提供)而产生的耦合异相运动,飞机围绕其垂直轴和纵轴振荡(耦合偏航和滚转)。

经进一步了解到的情况如下:空中偏航阻尼未脱开,确实发生了荷兰滚,机组反应能正常控制飞机姿态,因此继续执行航班到了目的地。地面自检有低级别27-90001(NO RESPONSE FROM SMYD-2)的信息,BITE测试不通过,SMYD2黑屏,更换了SMYD2。在检查主控PCU的时候发现COTROL ROD有损伤,将PCU和COTROL ROD同步更换。备用PCU支撑结构有裂纹。波音的译码显示1,机组在对准跑道后还在大角度登舵校正,机长表示是地面登舵时偏硬,有顿了一下的感觉,询问副驾有无反向登舵,副驾表示没有;2,备用PCU全程未有作动。飞行阶段气象表示未有大的阵风。

与此相关的有两个材料,一个是737-FTD-27-12002,谈到一个800飞机在经历了小型龙卷风后,方向舵PCU支架受损,导致首班发生方向不受控导致返航,舵面未能发现明显异常。一个是737-SL-27-241-A同样谈到由于狂风的原因,可能导致舵面PCU受损,并且从表面看不到迹象,建议在类似气象时转场。


背景知识:MAX和NG在系统设计上是一致的。方向舵共有两个PCU,一个主PCU,一个备用PCU。PCU是动力控制单元,是控制(垂直)方向舵的执行器。主PCU使用的是A、B系统压力(同时使用)而备用PCU使用备用液压系统提供的备用液压源。FFM监控主PCU压力差值超出标准时,FFM将自动打开备用液压泵,从而给方向舵备用PCU增压,接通备用液压,点亮的STBY RUD ON灯。

阵风阻尼由主用方向舵PCU处理,而备用方向舵PCU中不存在此功能。

当前定期项目如下

2024年7月10日更新

美国全国运输安全委员会NTSB发布5月25日一架美西南737 MAX 8飞行途中发生「荷兰滚」事件初步调查报告,初步报告仅陈述调查中发现的内容,不涉及事故原因及改进建议。

据飞行员回忆,起飞前的滑行、后退和起飞阶段都很顺利。然而,在转向跑道、切换到使用脚蹬操纵后,机长注意到脚蹬有瞬间的僵硬感。

起飞后,飞机在爬升至 34000 英尺的巡航高度期间偶尔出现轻微颠簸。负责操纵的机长称,在达到巡航高度后不久,飞机在穿过一些轻气流时,开始出现轻微荷兰滚现象。他表示,「滚转很稳定,更明显的是频率,只有轻微的摇摆。」振动只持续了几秒钟,自动驾驶仪在整个事件中一直处于接通状态。副驾驶将该事件描述为「飞机尾翼的奇怪运动,结合非常轻微的左右方向舵运动。尾翼的运动很明显,但不过度。」

两名飞行员就此进行了讨论,他们认为在飞机振动期间感觉到方向舵踏板在移动。他们推断,振动不是由湍流而是由飞机本身引起的,因为方向舵踏板不应随偏航阻尼系统移动。

此后经过飞行员与管制员协调,飞行高度下降至32000英尺,期间遇到了类似的飞行条件。飞行员在随后的巡航过程中又经历了几次类似飞机运动,机长感觉到与振动同步的舵杆运动。偏航阻尼灯没有亮起,飞行全程中也没有主警戒告警。

飞机平安抵达目的地后,在滑出跑道后,机长感觉到了与之前飞行中观察到的相同的振动和踏板僵硬。

5月25日事件发生后,美西南对主方向舵电源控制组件PCU进行了更换,期间发现上输入连杆的前端轴承损坏,维修人员在调节主方向舵电源控制组件时更换了新的控制连杆。后来又在备用方向舵周边发现新的结构损坏,包括前支撑支架和防翻滚轴衬损坏,位于备用方向舵电源控制组件上方和下方的垂直尾翼后缘肋条也均受到损坏,被认为是重大损坏。这些被损坏的结构件均已被拆除并送往NTSB,等待相关部门的检测和试验结论。

在备用方向舵PCU的前支撑架和防转衬套上发现了损伤。备用PCU上方的垂直安定面后缘肋板也断裂了,紧邻着用于安装左侧备用PCU支撑架的三个连接孔中的两个(图2)。备用PCU下方的垂直安定面后缘肋板,在连接备用PCU前支撑架的位置前方,有尺寸达到0.065英寸的凹坑/变形。

而在事发前两天,执行该航班的飞机刚刚在休斯顿进行的一次例行检查中对备用液压驱动系统进行了检测,当中也包括对备用方向舵电源控制组件的测试,结果显示合格。

机组表示,起飞前的FLB有记录偏航阻尼过矫的问题。

According to the flight crew, the captain was the pilot flying and the first officer (FO) was the pilot monitoring. The captain said that while reviewing the logbook before the flight, he noted a previously recorded yaw damper discrepancy described as “the yaw damper over-correcting in flight”. He recalled that the corrective action consisted of resetting a few stall management yaw damper computer codes.

对数据的审查还显示,舵系统的异常行为始于2024年5月23日计划维护后的首次飞行。维修前,偏航阻尼器指令与方向舵踏板运动不一致。然而,在对飞机进行定期维护后,当偏航阻尼器接合时,会注意到方向舵踏板的移动。所有这些振荡的发生都是在偏航阻尼器接合的情况下发生的;当偏航阻尼器在飞行中分离时,或者当飞机在最低设备清单(MEL)上配备偏航阻尼器时,没有观察到异常行为。

A review of the data also showed that the anomalous behavior of the rudder system began on the first flight after a scheduled maintenance on May 23, 2024. Before the maintenance, yaw damper commands did not correspond to rudder pedal movements. However, after scheduled maintenance was performed on the airplane, rudder pedal movements were noted when the yaw damper was engaged. All occurrences of these oscillations occurred with the yaw damper engaged; when the yaw damper was disengaged in-flight, or when the airplane was dispatched with the yaw damper on the minimum equipment list (MEL), the anomalous behavior was not observed.

6月26日、27日这两天,由各方组成的NTSB系统小组在帕克家的工厂召开会议,当着涉事航司和波音公司的面,对从涉事飞机拆下的主用和备用方向舵PCU进行检查和测试。两个PCU均未发现异常,均通过了他们的验收测试程序。

关于737MAX的SPOILER CONTROL CHANNEL的MEL放行

HNA-HNA-24-1095-02B

2024年5月,有737MAX飞机反映出现SPOILER CONTROLCHANNEL状态信息,对应故障代码:

27-02830 AUTO SPEEDBRAKE RAISEARM OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE,

27-02790 SPOILERFAULT OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE,

27-02770ELEVATOR FEEL OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE

由于参考MEL,如下所示。有关于3个通道,以及如何判断一个通道不工作的内容。就如何理解,与波音做了沟通。

1,关于3个通道

扰流板控制电子设备(SCE)单元是位于EE架的LRU,包含三条数字处理通道(DPL)和一条被指定为“通道4”的简化处理通道。每个通道包含一个电源(具有两个28 VDC输入)、12位ADC/DAC接口(通道4除外),并为飞行员控制轮、减速杆和飞行扰流板PCU位置传感器提供激励源。每个DPL独立计算所有四对扰流板的指令。计算的命令被发送到其他DPL和通道4。然后,这些命令被传输到它们各自的表面致动器PCU,以生成到PCU的电液伺服阀(EHSV)的命令。

2,关于如何判断一个通道不工作

航线检查手段目前无法询问SCE以检查单个DPL的健康状况。

按照设计,当扰流板控制电子设备内置测试(BIT)检测到导致一个处理通道或通道不工作的故障时,状态页面上将显示状态消息“扰流板控制通道”(故障代码276 102 00)。多个通道的丢失将导致显示扰流板控制系统(故障代码276 101 00)状态信息。实现这种简单的方法是为了最大限度地减少单通道故障造成的延误。维护可以应用MEL,飞机可以继续运行。

备注:关于3个通道的扩展知识,来源于网络。

通过查737MAX的SSM 27-61-45手册,通过共同的R1164和R1165继电器,可以看出SCE的1、2、3、4通道,这4个通道分别对应SCE的D15998A、B、D、E的4个插头。

通过插头号,查SSM 27-61-44手册,可以得出,驾驶盘位置传感器和减速板手柄位置传感器的3个RVDT分别都送到SCE的1、2、3通道。

通过查SSM27-61-48手册也可以看出SCE的通道1控制2号和11号扰流板;通道2控制5号和8号扰流板;通道3控制4号和9号扰流板;通道4控制3号和10号扰流板。这些扰流板都是同一个通道左右对称控制的。从左到右编号从小到大的扰流板,但并不是依次是1、2、3、4通道控制的,这个要格外注意。SCE的CMM也有清晰的表述。

SCE的第4个通道作用

从CMM 27-61-06手册可以知道,副驾手轮和减速板手柄各3个RVDT分别给SCE里的3个通道,即DPL 1, DPL 2,DPL 3。然后还有第4个通道即,LANE 4跟这3个通道数据交联。

737MAX的内涵涡轮风扇后部的碳颗粒

2024年5月,有两架737MAX飞机均反映尾喷出口发现大量的碳颗粒,用手能碾碎。

分析最大可能是C SUMP的滑油从封严出来后,滑油或者油气结焦在LPT尾部硬件上,关车冷车后,慢慢脱落并从5号LPT叶片掉出来的。

通常检查步骤为

1、参考TASK 79-00-00-210-801-G00执行Engine Oil System (External Surfaces Walk Around) Inspection

2、参考TASK 79-00-00-210-802-G00执行Engine Oil System (Fan Cowl Panels and Thrust Reversers Open) Inspection

3、完成慢车渗漏测试,同步观察滑油压力、滑油温度及振动值,若以上检查正常则发动机可恢复使用。

(特别情况会加上孔探检查燃烧室和HPT及LPT段是否有滑油渗漏

737MAX翼刀小翼前缘防风蚀膜破损

2024年5月有多架飞机出现了翼刀小翼前缘防风蚀膜破损或翘起的问题,均为原装膜。

相关的出厂时间和飞行小时的情况如下。

机号138713901100207K207M207C
飞行小时510264044851417935454526
出厂时间2018/4/282017/11/172018/7/272018/11/162018/12/302018/11/30

737MAX的翼尖小翼的上下叶片由复合玻璃纤维/石墨/环氧蜂窝材料制成,带有铝制叶尖整流罩和后缘。上下叶片覆盖有聚氨酯保护膜,以防止前缘和蒙皮受到侵蚀。737MAX的小翼前缘迎风面上下各有一张保护膜;在IPC手册中体现,使用波音件号,如下:119A1590-601/119A1590-609(LENGTH);119A1590-605(SHORT);119A1590-602/119A1590-610(LENGTH);119A1590-606(SHORT);119A1590-603/119A1590-611(LENGTH);119A1590-607(SHORT);119A1590-604/119A1590-612(LENGTH);119A1590-608(SHORT)。短和长的覆盖小翼的面积不同。

当前机队的管控措施如下:

1.航前工卡JC-73M-PF-01

2.航后工卡JC-73M-AF-01

3.过站维护JC-73M-TR-01

4.区域检MP项目57-802-01(左侧)和57-872-02(右侧),间隔均为1A

小翼损伤后可参考SRM 57-30-01-2R-6进行修理,如果只是膜损伤可按照改修理章节进行临时贴金属胶带修理。

当前国内有PMA件可供引入。

通过和波音的沟通,波音表示

1、波音公司发现,除了BMS 10-148之外,没有其他文件允许在小翼上使用侵蚀胶带材料。BMS 10-148材料是唯一批准用于该应用的侵蚀胶带。
2、基于相似性,波音公司对使用3M 8673、3M 8671HS和3M 8681HS没有技术异议,但请注意,这些胶带的质量要求与BMS 10-148不同,使用替代材料可能会影响外观、透明度、耐用性和空气动力学性能。使用这些替代胶带时,确保胶带在安装前后均匀且无缺陷。
3、波音公司对使用12英寸宽的3M 8673、3M 8671HS和3M 8681HS胶带代替P/N 119A1590-601/602、-603/604、-605/606、-607/608、-609/610和-611/612没有技术异议。
但是,请注意,小翼上P/N 119A190-605、-606、-607和-608零件的对齐和安装中心线与12英寸宽的3M 8673或备用胶带的中心线不同。P/N 119A190-605、-606、-607和608零件不是对称的,具有独特的LH和RH变体。如果12英寸宽的3M 8673或替代胶带相对于小翼叶片的前缘偏离中心安装,则其可能无法提供远离前缘的相同保护。或者,可以要求SMAL切割12英寸宽的3M 8673或3M8671胶带,以匹配119A1590零件的轮廓。
波音公司没有可用的缓解措施来防止这种损害在未来发生。

4、在防风蚀膜可以使用多久的问题上,波音表示主要和使用环境有一定关系,在耐久性的周期上,航司可根据具体实际运行情况制定软时限措施。

备注:粘贴建议

  1. 需使用4inch的高速胶带实施粘贴。
  2. 粘贴时高速胶带覆盖区域需超出风蚀膜破损区至少1inch;在满足该覆盖要求前提下,使用自上而下竖贴的方式进行粘贴;如无法满足覆盖要求,再使用横贴方式。
  3. 粘贴时高速胶带重叠区域,注意使用下层的胶带覆盖上层胶带至少1inch,并在粘贴时将每一层胶带压实,减少气泡残留。
  4. 如胶带翘起破损,需去除破损、翘起的旧胶带,重新粘贴

737MAX燃油箱盖板漏油

ISE-28-22-41015

AEROMEXICO在FIX发帖表示发现两块盖板渗漏,531BB & 631BB。在接近531BB时,发现了一个松动的螺钉,该螺钉根据AMM任务28-11-31-400-801拧紧,但泄漏仍在继续。Access 631BB具有正确的扭矩,但存在泄漏。此前从未发生过拆装。

多家航司跟帖:

***美国联合航空公司收到了3架不同飞机燃油面板泄漏的报告。其中一起飞机事故发生在2023年1月27日,一架737MAX-9飞机的燃料面板531AB和531BB被发现泄漏。第二次飞机事故发生在2023年2月2日,一架737MAX-8飞机的燃料面板532AB被发现泄漏。第三起事件发生在2023年3月29日,一架737MAX-9发现631AB号燃油泄漏。在所有三架飞机上,联合航空公司在发现泄漏之前都没有进入油箱或干扰燃油面板。美国联合航空公司为此提交了SR,并要求波音公司展开质量调查。

***新航表示,在737-8飞机加油期间,631BB检修门发现燃油泄漏。对高抗冲击检修门(631AB、631BB、531AB,
531BB、632AB和532AB)如下:
a) 将扭矩扳手设置为60 in-lb(并按扭矩顺序检查燃油检修门631AB、631BB、531AB、531BB、632AB和532AB上每个安装螺栓的扭矩。如果扭矩低于60 in-lb,则扭矩为65±5 in-lb。
631BB检修门的泄漏没有停止。此外,531BB检修门也发现泄漏。油箱已卸油,两个检修门都已拆下并重新安装。
新航已着手对五架具有不同扭矩值(60英寸-磅或30英寸-磅)的737-8飞机进行扭矩检查。如果扭矩低于60 in-lb,则将紧固件拧紧至65±5 in-lb。只有五分之一的飞机通过了扭矩检查。

附加说明:自飞机交付以来,所有这些高抗冲击检修门(631AB、631BB、531AB、531BB、632AB和532AB)均未受到干扰
。此外,737-8高抗冲击检修门的扭矩值为65 In-lb,高于737-800高抗冲击检查门的35 In-lb。

***flydubai(JXB)也经历了中央油箱检修门的燃油泄漏,包括近年来其737MAX机队中的年轻飞机上的531AB、531BB、631AB、631BB,早在生产后的2900个总飞行小时内就发生了泄漏。
报告泄漏的主要原因如下:
1.垫圈损坏P/N:112W8216-1(4次)
2.螺栓松动/扭矩不足(1次)
3.圆顶螺母开裂(1次)
4.橡胶门密封件损坏P/N:112W8214-1(1次)

每个检修门报告燃油泄漏的次数如下:
531AB=4次因垫圈损坏
531BB=2次(1次由于垫圈损坏,另一次由于橡胶门密封)
631AB=1次,因为圆顶螺母出现裂纹
631BB=2次,(1个圆顶螺母开裂,另一个在松动/扭矩不足的螺栓上)

flydubai认为,燃料泄漏不仅具有经济性(除燃料损失外的运营延误/AOG),还具有安全性影响,事故可通过发生燃料泄漏事件的运营商网络向当地监管机构和机场当局报告。
波音公司需要加快对这一问题的坚定审查和解决,因为多家运营商已经在这个FIX论坛上报告了737MAX机队中央油箱检修面板的泄漏。
邀请所有受影响的运营商就这一主题发表评论并分享他们的经验和统计数据,以进行集体努力并加快解决。

从航司报告看,主要是螺栓力矩不足导致的漏油,与此前的盖板乳突裂纹不太一样。机队RTS基本上都有C检,因此该情况不太突出。

[ Back To Top ]