737MAX因滑油压力指示问题导致空停

外部案例:

2024年4月有737MAX飞机((TSN/CSN:4615/1542)反映,在起飞约1.5小时后,空中右发出现低滑油压力指示及警告(滑油量正常),机组关停右发,飞机单发安全备降。地面检查没有滑油渗漏,磁堵检查未发现碎屑,OPTS传感器量线检查不在手册范围内。经检查是由于滑油压力传感器指示问题导致的。

局方发布的信息为:B737-8/B-1XX0飞机执行(乌鲁木齐-上海虹桥),巡航阶段2发出现低滑油压力指示及警告(滑油量正常),机组关停2发,飞机备降敦煌,安全落地。排故发现有故障代码79-41833(EEC A 通道探测到发动机滑油压力传感器不在范围内),测量发现滑油压力温度传感器内部阻值异常(断路)。初步判断本次空停原因为滑油压力温度传感器故障。该发动机型号为LEAP-1B27,共使用4616小时/1543循环。该滑油压力温度传感器件号为PT9902-261-40077,共使用4616小时/1543循环。

基本原理:

滑油压力指示系统在MDS发动机指示显示屏上显示发动机滑油压力数据。组合式机油压力温度传感器(OPTS)测量附件齿轮箱(AGB)入口处的机油压力。OPTS有两个滑油压力传感器元件。每个元件通过单独的连接器与一个EEC通道相连。OPTS安装在AGB正面的适配器上。OPTS还有滑油温度传感器。OPTS的滑油压力传感器部分是一个双应变片型压力传感器。传感器中的每个元件都接收激励输入,并将输出发送到相关的EEC通道。EEC将该信号改变为ARINC 429信号并将其发送到DPC。DPC在发动机指示显示屏上显示机油压力。滑油压力显示在两个垂直指示灯和两个数字显示屏上。指针显示每个垂直指示器上的油压,单位为psi压差(psid)。

指示器有两个索引标记。琥珀色索引标记显示滑油压力琥珀色极限。红色索引标记显示滑油压力红线限制。滑油压力(低)琥珀色限值定义了发动机润滑系统的警示工作压力范围。滑油压力(低)琥珀色限值在列刻度上显示为琥珀色(黄色)勾号。如果滑油压力低于滑油压力(低)琥珀色限值但高于滑油压力(高)红线限值,MDS会将滑油压力数字读数和轮廓框的颜色更改为琥珀色。当超越不再存在时,MDS将恢复到油压数字读数和轮廓框的正常颜色指示。

滑油压力(低)红线定义了发动机润滑系统低于正常工作压力的范围。滑油压力(低)红线限制在列刻度上显示为红色勾号。如果发动机滑油压力低于滑油压力(低)红线限值,MDS会将滑油压力数字读数和轮廓框的颜色更改为红色。当超过限值时,MDS会恢复到滑油压力数字读出和轮廓框中的正常颜色指示。当滑油压力低于红线限制时,琥珀色LOW OIL PRESSURE(滑油压力低)信息将闪烁10秒钟,然后持续显示。DPC将不允许起飞和着陆的闪光模式。


红区和琥珀色区域的压力要求如下图所示。

QRH措施非常简单,直接关车。

经与厂家进一步沟通,厂家通报了另外两起事件:

25 Apr 2024, (TSN/CSN:3779/1341)在起飞后机组注意到左发低压警告,机组关车。检查发现滑油量正常,没有外漏,ODMS和回油滤没有碎屑,译码显示滑油压力存在波动,OPT传感器的B通道存在问题。HJ6A/HJ6B线束没有发现问题。

还有一起,出现了3秒钟的低压警告闪烁,后正常,地面检查有相关SMT信息,更换传感器后正常。机组未关车。

从现有信息看,传感器指示值在触发低压前存在一定的波动特征,为监控提供了可能:

且监控到了相关的信息,起因类信息为79-41824,其他类信息为 滑油指示到黄区和红区的结果类信息。

其中需要解释的是,针对滑油量传感器A、B通道的信息,EEC使用SST值来定义,一致有效为1,有效不一致为4,某通道失效后为5。如下表所示。也就是说当一致有效或判定某个通道失效的情况,滑油压力指示都会是正常的,而当不一致,又无法判定某个通道失效的时候,就会存在不能确认哪个值为准的情况,那么就会选低的值作为输出,从而带来这一隐患。

针对该情况,明确了几个管控措施的调整:

1、对压力传感器SMT信息进行收紧,包括修改手册和改版MT(已完成);

2,提高压力传感器的AHM监控等级值到90,邮件通知中加NO GO警示(已完成),遇该监控信息需立即排故;

3,开发监控,AHM和DAR进行预防性捕获,提供机上打印提醒;

4,下发要情通报,发客户飞行学习;

5,制作案例和当前管控措施材料,上班组月度培训学习。

6,跟踪厂家进一步措施。

2024年10月25日信息更新

1、厂家已完成2起空停事件的调查,发现压力传感器电路板焊接点处的1根导线断裂,导致压力指示故障。

2、厂家在2019年也对OPT传感器指示故障(非事件相关)进行过调查,当时也发现电路板焊接点处的导线断裂(与空停事件OPT调查发现相同),原因确定为OPT传感器制造时,导线剥线工艺存在问题。为消除此问题,厂家于2019年改进提升了导线制造工艺。

3、发生空停事件的OPT传感器均为工艺改进前生产的。

4、SB 79-0014只改进了OPT传感器中的温度感应元件,而压力感应元件没有改变,但由于SB是2022年之后发布的,所以POST SB 79-0014传感器都是工艺改进后生产的。

5、工艺改进后的OPT传感器仅有1次报告与压力指示问题有关联,但该传感器的X射线检查和ATP测试均无故障迹象。说明工艺改进后生产的OPT传感器压力指示的可靠性有明显提升。

6、目前仅能确定SB之前和SB之后的OPT传感器的分布,如下

集团LEAP-1B机队PRE SB 79-0014 OPT传感器的统计数据
 福航股份祥鹏可用库
改进前43184
改进后 1  
厂家无法确定   1

7、LEAP-1A发动机滑油压力指示的取值逻辑为选取A/B通道中压力更高的值,而且1A发动机比1B多1个低滑油压力电门,1A发动机同时采集OPT传感器和低滑油压力电门数据用于低滑油压力指示,故综合评估认为,OPT传感器压力指示波动故障不会导致1A发动机低滑油压力虚假警告。

导线工艺改进后生产的OPT传感器压力指示可靠性有较大提升,能有效减少或消除压力指示波动故障。

关于MAX MEL27-88-01-01 与NG MEL27-04-02-03的差异

SR HNA-HNA-24-0384-05B

针对前缘襟缝翼指示,737MAX和NG均有相关的条款。但在实际执行时发现存在一定的差异。

1、关于抖杆工作时长有无限制限制要求

NG: AMM Task 27-00-00-040-818 stepD.(7). (c)“Make sure that the control column stick shakers operate for more than five seconds.”

MAX:DDG 27-88-01-01 MAINTENANCE (M) step6.“C. Confirm the control column stick shakers operate normally.”

DDG(M)步骤6.C中的语句是正确的。只要失速警告测试面板P5顶置面板上的失速警告测试1号和2号开关按下,控制柱斗杆振动筛就会工作。一旦释放开关,控制柱斗杆振动筛将停止工作。波音公司正在就取消等效AMM程序中5秒时限的时间进行内部协调。

2、在工作步骤中,NG有要求确定故障对应具体襟翼位置,并拔出跳开关,并测试抖杆工作是否正常。实际上拔出跳开关是用来抑制SMYD前缘不对成偏置功能,和限制FSEU内的起飞构型警告偏置功能,从而不影响正常的失速警告功能。但是在MAX上并没有相关确认的要求。

确定导致不工作指示的后缘襟翼位置。
注:如果故障指示是间歇性的或在地面不能再现,使用FSEU BITE来确定FSEU输入是否有近期故障。如果FSEU BITE(航段0)指示故障信息码为27-81200到27-81223或27-81225到27-81236,拔出并固定P18-2板上的失速警告不对称方式跳开关。如果因为故障指示灯瞬间ON/OFF闪烁导致故障不触发使得FSIM BITE不产生以上故障码。且可确认适用的缝翼固定在观察到间歇性指示时的位置,则拔出失速警告不对称方式跳开关并装上卡环。

波音表示当传感器故障后,将不再能参考本条款放行(EASA已经于2024年2月改版)。本条款将仅限于灯光故障的保留。

1.LE顶置面板中的灯泡烧坏会导致本应亮起的灯保持熄灭。这适用于TRANSIT、EXTEND和FULL EXTEND灯。在这种情况下,由于只有灯泡烧坏,P2板的等将正确点亮并发出信号。
2.头顶面板上保持照明的过渡灯。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此不允许MEL放行。
3.放出或完全放出的灯,当它不应该点亮时点亮。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此也不允许MEL放行。

基于以上三条,对于NG而言,根据MMEL 27-04-02-03(对于-800,类似于其他型号),MEL保留放行是可行的。

对于MAX而言,就没有必要自检FSEU故障代码,也不建议拔出不对称失速跳开关,因为故障传感器和/或相关接线是不可保留放行了。仅在灯泡烧坏的情况下,不会记录FSEU故障代码,也不需要拔出跳开关。

波音公司另外表示,我们最近识别到失速警告不对称模式跳开关拔出,会触发状态信息“STALL WARNING SYS L & R”并点亮维护灯。由于没有MEL项目可以放行状态信息“STALL WARNING SYS L & R”。状态消息“失速警告系统L(R)”没有(M)MEL释放。MAX的MEL 27-88-01-01维护(M)步骤6 D–“如果两个抖杆器都不能正常工作,拔出并固定P18-2板上的STALL WARN ASYM MODE跳开关,然后重复执行步骤B和C。”最近已从MMEL项目27-88-01-01的EASA 737 MAX DDG中删除。波音公司预计,在下一次FAA 737 MAX DDG修订中,根据FAA的指示,该步骤也将从737 MAX FAA DDG中删除。

备注:在手册改版前参考现行版本MEL执行。

加拿大航空737MAX货仓火警

2024年4月9日,加拿大航空公司一架注册为C-FSIP的波音737-8 MAX执行AC-997航班,从墨西哥城(墨西哥)飞往不列颠哥伦比亚省温哥华(加拿大),载有122名乘客和6名机组人员,在飞往美国爱达荷州博伊西西南约120nm处的FL380航班途中,机组人员收到货物烟雾指示,决定改飞博伊西。大约40分钟后,飞机安全降落在博伊西10R跑道上。一架替换的波音737-8 MAX飞机抵达温哥华,延误约8小时。事故飞机在博伊西的地面上停留了大约8个小时,然后回到温哥华,在温哥华降落大约13个小时后仍在温哥华的地面上。该航空公司报告称,是传感器故障导致航班备降。

Flydubai的737MAX飞机无法完全收起起落架

2024年4月7日,一架注册号为A6-FKH的Flydubai波音737-8 MAX从迪拜(阿拉伯联合酋长国)飞往多哈(卡塔尔)执行FZ-17航班,当时机组人员正在爬出迪拜30L跑道,在9000英尺处停止了爬升,由于无法完全收回起落架,决定返回迪拜。飞机在起飞约25分钟后安全降落在迪拜30L跑道上。一架注册号为A6-FKB的替代波音737-8 MAX飞机抵达多哈,延误了约3:50小时。事故飞机在降落约18小时后返回服务。

可能性猜测:1,人工放面板未关好;2,液路问题。

737MAX副翼自动驾驶作动筒电磁活门渗漏

外部案例

2024年4月,某航司B737-8飞机执行北京-厦门航班,南昌区域巡航过程中,液压B系统油量指示为0,发动机驱动泵低压灯亮,电动马达驱动泵压力正常。因厦门有雷雨天气,经AOC综合评估与机组协同决策,航班备降南昌。机组按检查单处置,以襟翼15安全着陆,剩油6.1吨。后续航班调整其他飞机执行。机务检査发现B系统副翼自动驾驶作动筒电磁活门渗漏,依据AMM22-11-25更换B系统副翼白动驾驶作动筒,测试正常;依据AMM29-11-71检查并更换B系统EDP压力组件油滤;依据AMM29-11-41检查并更换B系统EMDP壳体回油滤;依据AMM29-11-51检查并更换B系统EDP的壳体回油滤;依据AMM29-11-21更换B系统EMDP;依据AMM2911-11更换右发EDP,将B系统液压油量勤务到标准值,打压操作相关用压系统,测试无渗漏,试车检査正常。

该机自2024年2月26日引进公司以来,未发生过相关系统故障;排故检查发现B系统自动驾驶副翼作动筒电磁活门底座的4颗螺栓松动,判断为生产厂家在该机出厂前相关螺栓未安装到位,导致液压油渗漏。

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