737MAX起落架手柄位置电门不一致

2023年9月,有飞机实时监控在进近阶段出现PSEU GEAR LEVER UP AND DOWN SIGNALS DO NOT AGREE报文,STATUS状态页有GEAR LEVER SW信息,维护信息为32-62623,执行ground test: 32 – Proximity Switch Electronic Unit, LRU REPLACEMENT TEST, PSEU – Replacement Test.无法将STATUS状态页有GEAR LEVER SW信息清除,维护灯依旧亮,依据AMM32-31-11-710-801 Landing Gear Control Lever Module – Operational Test,测试正常, STATUS状态页有GEAR LEVER SW信息消失,

就此厂家曾发布过737MAX-FTD-32-19001(详见FTD栏),说明该问题是由于电门问题导致的,厂家暂无新的部件改进计划,并提供了复位步骤。

2023年11月案例更新

有飞机触发AHM状态信息,GEAR LEVER SW,维护信息为32-62623 | PSEU GEAR LEVER UP AND DOWN SIGNALS DO NOT AGREE 。检查SYS2的供电跳开关C4012跳出。

波音统计全球数据如下,可能导致延误的百分比为15%。

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32-62623代码表示当起落手柄从手上位置移动到放下位置时,起落架手柄系统2收上信号卡在收上位置时,可能会触发此故障。 通常情况下,这是在进近放起落架手柄后,直到着陆后不久。

波音公司和BAE系统公司正在努力了解这一问题的根本原因;然而,尚未确定确切的原因。可疑原因涉及起落架操纵杆模块内开关的制造质量。BAE正在采取措施,确保在部件制造过程中隔离并移除不一致的部件。最终措施将在根本原因调查完成后确定。更多详细信息,请参考737MAX-FTD-32-19001。波音运营中心建议手头有一个备用起落架控制手柄组件(P/N D724-03-001),以支持故障排除。

由于此案例是由于跳开关跳出导致的,下游可能性就比较多了,因为该跳开关既有通过PSEU供给到手柄电门的,也有直接接通到活门的。并不单一是波音提到的电门问题,需要注意。

背景原理:

737MAX起落架收放手柄总成具有一个由操纵杆锁定电磁阀操作的操纵杆锁定机构。当飞机在地面上时,操纵杆锁可防止起落架操纵杆意外向上移动。当飞机起飞时,螺线管获得电力并缩回。这将操纵杆锁定机构转到解锁位置。起落架操纵杆总成有四个手柄位置电门。当手柄移动到放下位置时,两个放下位置电门接通发送信号。当操纵杆移动到收上位置时,两个收上位置开关发送信号。所有起落架挂上并锁定后10秒,自动关闭功能使UP命令断电,从而使起落架液压回路释压。当你把起落架操纵杆放在放下位置时,放下位置电门移动到关闭位置。这会向起落架位置指示和警告系统发送信号。位置指示系统使用这些信号来操作红色起落架位置灯。当您将起落架操纵杆置于向上位置时,向上位置开关将移动到闭合位置。这会向防滞系统发送信号。在档位回缩制动过程中,系统使用这些信号来抑制防滞操作。

737MAX的P91烧蚀导致IDG供不上电

2023年8月,有飞机反映左侧TRANSFER BUS OFF闪亮,左SOURCE OFF 灯常亮,执行检查单起动APU接电后SOURCE OFF灯灭。自检GCU有IDG FAULT信息,按MEL脱开IDG放行。在更换IDG后,故障依旧,电压仅77V。后检查发现P91面板的TB5001的B接线柱有本体有烧蚀。此类事件较少,但排故时的线路测量和检查中需注意。

下雨时触发MAX飞机扰流板和感觉压差灯亮

SR:4-5867270683

2023年8月,有MAX飞机反映在下大雨的时候,扰流板和感觉压差灯闪亮,就该问题与波音做了沟通。

波音表示:

1.波音公司确实从其他运营商那里收到了关于SPOILERS灯亮起的类似报告。波音公司确实收到了关于下雨时FEEL DIFF PRESS灯亮的报告。

2.众所周知,雪、冰和积水会导致错误的无线电高度表数据被提供给SCE,从而导致扰流板灯和FEEL DIFF PRESS灯亮起。

3.波音公司建议尽可能保持无线电高度计下方的区域畅通。

737MAX的EEC报文时间异常问题

2023年5月,1387飞机在恢复运行后,双发EEC报文时间显示故障,导致厂家每日监控报文被最后一个航段内容覆盖。

由于LEAP-1B发动机的世界机队典型故障NSV(高压转子非同步振动)以及PSS结冰这两个故障目前仅能通过EEC报文进行监控(见下图红框),NSV故障已在世界机队造成多起SE事件,而PSS结冰则会导致LOTC(推力失控),   这两类故障目前均有AD和多个SB关联,因此对EEC报文的持续监控非常重要。被迫采用人工修改时间后上传的方式,提供给GE。

为此做了相当多的隔离工作。由于其他报文,包括自主监控项目,在时间上都没有问题,非常罕见,也与波音和GE做了长时间的沟通。包括读取ARINC特定位置的值等。

但在别的飞机读取的时候(如下),两部DPC 标签150、二进制第11个字节(从右往左数第3位的)的状态,此位置都是1,而1387的为0。

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波音给了相关检查建议。

/A11/ Obtain a reading of ARINC 429 data for DPC1(2) and MMR1(2) Label 150, Bit 11 per Ref /C/ AMM Task 31-31-22-970-802.
For DPC1, enter: 016/150/00/B
For DPC2, enter: 017/150/00/B
For MMR1, enter: 052/150/00/B
For MMR2, enter: 053/150/00/B
Record the value (0 or 1) of the third bit from the right and provide a picture/video of the MCDU screen findings.

Please note, this reading must be performed in an area where there is GPS connection. GPS connection may be verified by checking the Pos Ref page for location.

/A12/ Check the Captain and First Officer’s clock on the forward displays, record whether or not a “z” appears to the right of the time displayed, and provide a picture of the Captain and First Officer’s clock.

/A13/ Manually enter the time using the Airplane Configuration Data Maintenance Page. Observe if the “z” appears or disappears. Provide a picture/video of the Captain and First Officer’s clock and the MCDU screen findings.

/A14/ Remove and replace MMR1 and MMR2, please see AMM Task 34-31-42-000-801 “Multi-Mode Receiver – Removal” and AMM Task 34-31-42-400-801 “Multi-Mode Receiver – Installation.”

/A15/ Obtain another reading of ARINC 429 data for DPC1(2) and MMR1(2) Label 150, Bit 11 per Ref /C/ AMM Task 31-31-22-970-802.
For DPC1, enter: 016/150/00/B
For DPC2, enter: 017/150/00/B
For MMR1, enter: 052/150/00/B
For MMR2, enter: 053/150/00/B

Record the value (0 or 1) of the third bit from the right and provide a picture/video of the MCDU screen findings.

Please note, this reading must be performed in an area where there is GPS connection. GPS connection may be verified by checking the Pos Ref page for location.

检查结果看。

第一步,从右数第三位

For DPC1, enter: 016/150/00/B 读数为0

For DPC2, enter: 017/150/00/B 读数为0

For MMR1, enter: 052/150/00/B 不显示

For MMR2, enter: 053/150/00/B 不显示

第二步,最开始上机检查时机长和副驾UTC时间后面没有“z”,执行完第一步后有“z”

第三步,无法手动输入时间,只能手动输入日期,手动输入日期后“z”没有消失

第四步,再次记录从右数第三位

For DPC1, enter: 016/150/00/B 读数为0

For DPC2, enter: 017/150/00/B 读数为0

For MMR1, enter: 052/150/00/B 不显示

For MMR2, enter: 053/150/00/B 不显示

后对传DPC无效

对传MMR后,故障转移 。

737MAX无线电高度表导致维护信息和扰流板灯亮

2023年7月,有飞机报进近50英尺扰流板灯亮,落地扰流板不升起,机组拉反推,扰流板跟着升起,后续扰流板灯灭。历史有GROUND SPOILER CONTROL状态信息和27-02400维护信息。RA1和RA2不一致,This message occurs when the spoiler control electronics detects a fault with the radio altimeter transceivers 1 and 2.

完成两部RA自检正常。

2023年7月9日,207H飞机也反应了类似的问题,落地机组报进近40英尺左右master caution灯闪亮一秒。经检查代码为27-02400,发生阶段为Flare拉平阶段。

从译码结果可以看出,在拉平阶段,1号无线电高度表在90feet阶段的时候,出现了3秒钟的停滞,随后出现跳变。从而导致1号和2号无线电高度表存在指示差异。

2023年7月,补充案例

有飞机在接完地面空调十几分钟之后, 维护灯和SPOILER灯都亮了,大概30s后,信息消失,灯灭。检查发现左RA指示在0-2之间跳变,右侧指示为-4,后续把地面空调管路移开之后,双侧RA指示一致,无跳变。

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