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分类: 排故经验
BLD CTRL CARD L/R 疑似在吹除PS3水分后的干扰信息
SR HNA-HNA-23-2494
737MAX机队恢复运行以来,整个73M机队出现了7起关联 MMSG 36-10170/36-10171 (IASC-L (BLEED) HAS NO ENGINE-1 PS3 AND T3 DATA ON MDS-DPC GP 2 BUS / IASC-R (BLEED) HAS NO ENGINE-2 PS3 AND T3 DATA ON MDS-DPC GP 2 BUS) 的BLD CTRL CARD L/R 状态信息,涉及了机队5架飞机。在9月的时候,席位发现此信息多发生在吹除PS3水汽的工作之后的第一段。
考虑到相关的MMSG与PS3有关,怀疑此信息是执行PS3管吹除工作后产生的干扰信息,遂就此疑问向波音发了SR问询。波音在SR中表示正与CFM研究此问题,相关的信息会在后续回复。下面是当前的信息:
全球其他运营商也有报告BLD CTRL CARD L/R 状态信息关联MMSG 36-10170/36-10171的问题。但是他们没有提到进行了PS3管的水汽吹除工作,而是在执行了”Test No. 32 – Engine Idle System Test (AMM TASK G71-00-00-700-808-G00)”工作后。波音提示在执行地面测试后,要将地面Test电门置为原位。如果此电门在TEST位,NFS会给IASC发送测试信号,导致IASC接收不到PS3/T3数据,从而造成此类干扰信息。
波音建议后续遇到此类案例时,依据AMM TASK 46-13-02-970-802下载ADR:ALL data,并通过波音网Message Courier发往”raysa.guerrero@boeing.com” and “anthony.t.hartman@boeing.com“,来帮助波音研究此问题的原因,注意在发送前确认标题里注明相应的SR号。
波音关于此问题的最新进展会在本文持续更新
737MAX的STALL WARNING SYS L/R信息
737 MT 27-013 R1
2023年9月,有飞机反映维护灯亮,有状态信息STALL WARNING SYS L,维护信息是LEG0段的27-32000 SMYD FAULT Detected by: STALL MANAGEMENT YAW DAMPER (SMYD)-2和22-22001 SMYD YD FAULT Detected by: STALL MANAGEMENT YAW DAMPER (SMYD)-2。
检查SMYD-1和SMYD-2正常无黑屏,参考AMM TASK 27-32-00-710-801.完成左右侧抖杆测试,测试通过,复位SMYD-1和SMYD-2的跳开关,维护灯亮和状态信息仍旧,完成SMYD-1和SMYD-2的Flight Controls Stall Management Yaw Damper System, SYSTEM TEST, SMYD 1和2 – Self Test,测试都通过,但维护灯亮和状态信息仍旧,整机断电还是故障依旧,直接在维护控制页面抹除状态信息STALL WARNING SYS L,维护灯灭,再次完成SMYD-1和SMYD-2的Flight Controls Stall Management Yaw Damper System, SYSTEM TEST, SMYD 1和2 – Self Test,测试都通过。
由于这个故障在处理的时候,与之前常见的初始供电,电源转换等案例有所不同,通过之前常见的处置方式复位跳开关、BIT和功能测试等并未见效。在抹除信息后执行系统测试才获得清除。
从机队历史看STALL类信息,是最常见的虚假信息,应该与其设计上的与其他系统的关联逻辑相关,波音在相当长的运行时间里也没有有效解决。波音专门发布的737 MT 27-013 R1说明处理此类信息的步骤,现简要说明如下:
1,进到OMF维护控制页面(MAINT CTRL PGS),然后选择MAINT LIGHT页面,确认有上述信息。
3,确认存在“STALL WARNING SYS L” and/or“STALL WARNING SYS R”状态信息。
4,访问OMF ONBD MAINT–LINE MAINT页面,查看所有当前激活的FDE信息。记录所有与FDE“STALL WARNING SYS L”(失速警告系统L)和/或“STALL WRNING系统R”相关的故障代码和维护信息。
5,参考IFIM对步骤4查看到的故障代码进行故障评估。
6,查询SMYD BITE的历史故障信息,并参考信息执行IFIM排故。
7,查询SMYD BITE的当前故障信息,并参考信息执行IFIM排故。
8,执行SMYD BITE self-test,目的是检测SMYD的硬件是否存在故障。
9,执行SMYD Operational Test,确保测试能通过。
10,人工清掉“STALL WARNING SYS L” and/or “STALL WARNING SYS R” 信息。
11,进到OMF维护控制页面(MAINT CTRL PGS),然后选择MAINT LIGHT页面,确保不在有上述信息。
从波音MT的步骤说明来看,其实也就是按IFIM执行相关故障评估后,如果各测试均正常,就人工清除掉信息,再确保信息不再就可以了。
737MAX发动机高滑耗
2023年9月,机队发生首起发动机高滑耗的案例。发动机信息:序号602768,装机FC:1290.00,FH:2431.21。
整个滑油趋势,可以看到在9月后有一个跃升。
当段的数据,可以看到,右发滑耗斜率高于左发。存在稳定差值。
从可能性分析而言,通常滑耗高的可能性,大的分为三类:
1、外漏:经由余油管渗漏,通过试车包住余油管可计算耗量,LEAP-1B常见SUMP漏油,多见于慢车时候。
2、本体内漏:从现象看,压气机段可能性不大,因为没有反映客舱异味;涡轮段被燃烧是有可能的。
3、部件内漏:只有燃滑油热交换器,但从经验看一般是燃油进入滑油。因为正常滑油压力是60PSI左右,而燃油是进过泵的低压机加压后的燃油。
排故情况:
1,检查发现右发AUX余油口滴滑油,落地后是1分钟一滴,试车检查右发未见滑油部件渗漏,AUX余油口不漏油,关车后C-SUMP漏油,一分钟20滴,后续逐渐不漏。再次试车AUX漏油20滴/分钟,包扎余油口,试车测试AUX渗漏率换算每小时8ML,手册标准80ML。
2,更换主燃油滑油热交换器。
3,检查Eductor valve 无漏油。完成回油管 / CVT center vent tube孔探无异常。
4,完成高压涡轮孔探检查、完成燃烧室孔探检查均正常。 完成低压涡轮孔探检查,发现LPT5级转子叶片叶根部位有漏油痕迹。
目前滑耗稳定在0.3左右,持续监控跟踪中。
2023.9.30更新
停场期间执行右发孔探未见异常,29日试车检查渗漏,执行大车渗漏测试,慢车20分钟+大车10分钟结果:AUX漏油10ml,B-sump漏油40ml,C-sump漏油20ml,标准:不大于80 cc/h,已超手册标准。
对于B SUMP余油口漏油:主要原因是B SUMP碳封严结焦或磨损,或者O形封圈变形脆化,导致慢车状态下B SUMP密封性能下降,滑油渗漏,一般随着发动机转速上升,B SUMP密封效果增加后,漏油会停止或明显减少。目前厂家的在翼措施是如果B+C+Aux 总渗漏率小余540 cc/hr,则可以按150FC的重复检查继续使用。当前暂无在翼解决措施,只能返厂更换封严和O形封圈或者清洁积碳。
对于C SUMP余油口漏油:主要原因是发动机关车后,B SUMP部分滑油残余在封严内壁上,并沿着封严内壁顺流蓖齿封严,并从C Sump余油口流出,一般关车后5分钟开始滴油,15分钟左右停止,漏油总量不超过20ml。厂家分析此问题在翼无需采取措施,终止性措施是重新设计C SUMP封严,在封严末端增加1个垂直倒钩,避免滑油沿着封严内壁流出。
对于AUX余油口漏油:案例较少,漏油原因待PSE分析调查。
737MAX机型ADR-ALL数据
737 MAX具有独特的数据记录功能。除了DFDR和QAR记录外,ONS系统还直接从许多不同的飞机系统获取A429数据业务信息,然后,ONS将这些原始数据流记录在一个名为ADR-ALL的文件中。该文件包含所有连接的429总线的记录,非常类似于QAR记录,除了QAR记录限于每秒字的记录映射。ADR-ALL记录了总线上的一切数据。这些数据对于故障排除非常有用,尤其是在间歇性故障时。
当从飞机上的ONS检索该记录时,应该注意的是,每次飞行不仅仅有一个记录。记录的数据量受文件大小的限制,因此每次飞行都可以包含多个文件。检索数据的AMM任务参考是TASK 46-13-00-470-803,Download Files using the Software Management Tool (SMT)。
存储的文件在文件名中显示文件的类型。您需要特别请求ADR-ALL文件。这与ADR-QAR文件不同。然后,可以通过message courier将数据发送给波音。请注意,737 MAX的数据不需要像其他机型那样发送到FRDS组进行处理。此数据可以手动上传到Maestro app进行解码。
运用案例:利用ADR-ALL中记录的电容值判断故障。