2025年5月17日,美西南航空公司一架注册编号为N8765Q的波音737-8 MAX飞机,执行从加州圣何塞到内华达州拉斯维加斯(美国)的WN-2024航班,在拉斯维加斯的01L跑道降落。由于刹车过热,飞机起火,导致两个左主起落架轮胎被毁。 美国联邦航空局报告称:“飞机降落时,由于刹车过热,两个左主起落架轮胎被火毁坏,地点在内华达州拉斯维加斯。” 该飞机在降落约32小时后重新投入服务。


2025年5月17日,美西南航空公司一架注册编号为N8765Q的波音737-8 MAX飞机,执行从加州圣何塞到内华达州拉斯维加斯(美国)的WN-2024航班,在拉斯维加斯的01L跑道降落。由于刹车过热,飞机起火,导致两个左主起落架轮胎被毁。 美国联邦航空局报告称:“飞机降落时,由于刹车过热,两个左主起落架轮胎被火毁坏,地点在内华达州拉斯维加斯。” 该飞机在降落约32小时后重新投入服务。
ISO-24-25-48997 & 737MAX-FTD-24-24001
几家737 MAX运营商报告称,综合驱动发电机(IDG)电源馈线连接器D30038/D30238或D30038/D30438存在电弧现象。在发动机更换期间或在电气系统故障排除期间,多架飞机上都观察到了这一问题。波音公司指出,在大多数报告的案例中,这些事件都发生在运营商之前更换过发动机的飞机上。
零部件信息:
左发动机(LH),IDG馈线束W1062插头D30038,通过插座D30238固定到发动机梁馈线束W1162
右发动机(RH),IDG馈线束W1062插头D30038,通过插座D30438固定到发动机梁馈线束W1262
波音公司和供应商(赛峰、斯普利特和ITT)参与了初步调查,以确定电弧现象的根本原因。波音公司寻求737 MAX机队运营商的合作,并要求运营商将与IDG馈线束(W1062)和发动机梁馈线束W1162/W1262相关的任何问题或事件的记录情况或发现结果通过BCS提交给波音公司。
请参阅737MAX-FTD-24-24001以获取更多信息。
跟帖:
1、加拿大航空受此问题影响较大,记录在案的事件超过10起。电弧现象大多出现在最初交付后平均运营5-6年的飞机上。没有相关的飞行中故障报告,这些情况大多是在更换发动机时发现的。线束安装和扭矩均按照飞机维护手册(AMM)程序进行,受影响的飞机上没有报告电气过载或雷击情况。由于缺乏备用线,修复措施是更换整个线束,这一行动进一步因缺乏备件/长交货期而延长了飞机地面停飞时间(AOG)。截至今日,根本原因仍未查明。加拿大航空希望了解其他运营商是否也遇到了相同的情况。
2、西南航空也经历了同样的故障,已知有4起案例。西南航空的所有已知案例均发生在之前更换过发动机的飞机上。西南航空运营262架737 MAX-8飞机。
FTD:
一、状态
波音公司和受影响的供应商(赛峰、斯普利特和ITT Cannon)参与了初步调查。在调查过程中,观察到以下情况:
a. 波音设备质量分析(EQA)#1 – 对从一架737-8飞机上拆下的IDG馈线束和发动机梁馈线束进行了检查。
由于接触点的相对运动,连接器的针脚和插座接触点出现磨损。在这种情况下,磨损已经超出了较软的表面涂层,到达了基底铜,使铜暴露在腐蚀、高电阻和导电性降低的环境中,从而导致电阻发热和电弧现象。
b. 与工程图纸编号332A6200和发动机动力装置组装(PPBU)手册71-00-02相比,动力装置安装、AMM 71-00-02-400-801-G00中缺少馈线连接程序:
IDG馈线束插头D30038顶部到上夹子上端的距离需要从18.7英寸调整到19.2英寸。注意:保持插头顶部与夹子之间的适当距离,可以确保插头与插座正确啮合,从而防止由于发动机振动导致针脚和插座之间发生相对运动。
c. 赛峰公司(负责组装线束的供应商,件号:286A1062、286A1162和286A1262)确认,在线束制造过程中没有偏离规格要求。
d. 斯普利特公司(负责将发动机梁馈线组装到梁上的供应商)认识到,W1162/W1262线束比较硬,可能是导致连接器上出现预加载条件的一个因素。
e. 波音EQA #2 – 对退回的电源馈线束进行了另一次调查,并发现连接器中的一个变形的保持环可能是一个潜在问题,要求电源馈线插头和插座连接器供应商ITT Cannon对拆下的线束进行调查和分析。他们得出以下结论:
在连接器组装时,保持环符合设计要求。由于热事件导致的过度热量使保持环发生了变形。
二、临时措施
波音公司已修订并将馈线连接程序完整纳入AMM 71-00-02-400-801-G00。如果在此区域进行发动机更换或故障排除,建议运营商遵循2025年1月14日发布的AMM 71-00-02-400-801-G00 – 动力装置 – 安装的临时修订(TR)中的说明。此TR在子任务71-00-02-410-008-G00中包含了详细的说明,阐述了如何固定D30038到D30238或D30438连接器,以减少连接器D30038/D30238或D30038/D30438上出现电弧现象的可能性。
三、最终措施
波音公司仍在继续调查根本原因,并且尚未确定最终解决方案。最终解决方案有待完成根本原因与纠正措施(RCCA)调查。波音公司寻求737 MAX机队运营商的合作,并请求收集与IDG馈线束(W1062)和发动机梁馈线束W1162/W1262相关的任何问题或事件的所有必要数据/信息。波音公司要求运营商通过BCS提交记录的状况或发现结果。该主题已在机队创意交流(Fleet IdeaXchange,简称FIX)上发布。
WTT会议
双平头铆钉的位置如下图
1、临时/缓解措施:
1)、服务信函和维修方案:
2)、无下小翼的放行
A、DDG 57-31-01 允许在没有下桨叶的情况下进行收入飞行
• 必须安装盖板以覆盖开口腔室
• 取消了 CDL 配置的 3,000 英尺湍流高度限制
• 飞机飞行手册 CDL 附录更新,ECD 与 737-7 和 -10 认证相关联
B、Ferry Flight Dispatch Service Letter 提供了在没有盖板的情况下飞行的说明
• 下桨叶腔室已填充并用胶带封住(1-2 个下桨叶)
• 翼尖小翼组件拆除需要使用胶带
• 更新了 Ferry Flight Dispatch Service Letter 对单个下桨叶情况的限制——2022 年 11 月 9 日
• 取消了 3,000 英尺的湍流高度限制
• 性能限制下的减重要求降低
• 燃油计划惩罚减少
• 取消了最大总重限制
• 取消了计划放行的起飞速度限制
2、生产变更:使下部叶片移除变得容易
• 去掉了箭头上的小翼片
• 增加了一个与机身平齐的铝制拼接板以支撑后整流罩面板
• 上部封严肋板延长并直接连接到箭头配件上
• 包含一个新的接合跳线(图中未显示),类似于改装设计
• 与改装设计可以互换
• 改装增加了加强板(请参见下一页进行比较)
3、改装变更:
4、新增混合翼梢小翼防侵蚀胶带选项(仅限上部叶片):
5.提高侵蚀胶带的可修复性
• 根据要求发放 BMS10-148 的较大胶带补丁进行修复
• 收集数据以便添加到结构修理手册(SRM)中
• 飞机维护手册 57-31-25 已更新,包括脱模剂
• 防止过渡整流罩与叶片接口处的损坏
• 补充材料在 MyBoeingFleet 中
• 翼尖小翼下叶片拆卸/安装模拟
(SIM-MXE-04-00001)
• 翼尖小翼上叶片侵蚀短胶带的拆卸和安装
(VIDEO-MXE-02-00053)
• 翼尖小翼上叶片侵蚀长胶带的拆卸和安装
(VIDEO-MXE-02-00054)
WTT会议
1、-3型FAMV早期失效原因:
2、-4型FAMV失效原因:
原因一
原因二:
1、针对RVDT信号超出范围(MM 36-12030 / 36-12031):
2、针对FAMV未处于指令位置(MM 36-12020 / 36-12021):
FIX ISO-55-25-49536
描述:TUI 航空公司在轴承 BACB10JG12AZJ03G 的内孔中发现了划痕损伤,该轴承是与升降舵组件 PN 183A0103-719 相关联的主安装件 PN 183A5600-713 的一部分。
背景:
在以下升降舵组件中发现了划痕轴承 PN BACB10JG12AZJ03G:
左侧升降舵组件 PN 183A0103-722 序列号 006977(总飞行小时:16180.50 小时,循环数:5220 次);原装的升降舵组件。
请参阅附图查看发现位置。轴承 PN BACB10JG12AZJ03G 在轴承内表面发现划痕,该位置安装了来自升降舵控制推杆组件 PN 251A2010-1 的螺栓 PN 69-44683-3,作为主臂 183A5622-754 的一部分安装在轴承 PN BACB10JG12AZJ03G 内。划痕损伤位于螺栓 PN 69-44683-3 的螺母一侧。
另一种发现的损伤类型是轴承 PN BACB10JG12AZJ03G 的密封圈失效,见附图(在左侧升降舵组件 PN 183A0103-721 序列号 006985(总飞行小时:16180.50 小时,循环数:5220 次)上发现;自飞机生产以来一直安装的升降舵组件)。
零部件信息:轴承 PN BACB10JG12AZJ03G,是升降舵主臂 PN 183A5600-713(左侧)、183A5600-715(左侧)、183A5600-714(右侧)、183A5600-716(右侧)的一部分。
向其他 MAX 机队运营商请求反馈:
TUI 航空公司想询问机队中是否有其他 MAX 机队运营商也注意到了轴承 PN BACB10JG12AZJ03G 的这种划痕损伤?或者是否有其他类型的损伤被报告过关于这个轴承 PN BACB10JG12AZJ03G(例如密封圈失效等)?