737MAX由于引气故障导致的发动机防冰灯亮

2024年2月,有737MAX飞机出港后机组报告左发ENG ANTI-ICE灯亮,读取OMF有BLEED HPSOV L 状态信息和36-11020 ENGINE-1 HPSOV IS NOT IN COMMANDED POSITION维护信息,依据BLEED HPSOV L状态信息,参考MEL 36-11-04-01执行M项工作将HPSOV锁关闭位置并熄灭MAINT灯后放行,但是ENG ANTI-ICE依然点亮,启动发动机后发现左发无引气、BLEED灯亮,复位后仍无引气。更换HPSOV后故障排除。特对该事件做一梳理,便于对引气系统的理解。

关于MAX 不正常的引气构型和BLEED灯点亮时机的说明

近期在查阅MAX机型机组操作手册时,发现手册提及飞机起飞后,若引气构型不正确时,会导致BLEED灯亮以及BLEED灯点亮的时机,核实SDS和IFIM未提及该情况,SR咨询波音,特对波音解析(SR号:4-5114835714)做个说明。

引气排故的辅助手段

737NG引气系统因其部件的不可靠性,在日常故障处置中占据了较多的位置,这些年随实时监控的扩展,尤其是在2018年做了较大逻辑调整后,故障趋于稳定,冷路和部分热路的趋势性故障得到了提前捕获,跳开了故障得到了较好的缓解。但对于BAR、0311线束、信号管和部分PRSOV的故障尚无有效手段监控。从排故而言,能拿到跳开前的引气温度和压力数据,加上飞行高度和推力情况,基本上引气故障排故的精准性能得到相对好的提升。没有的话,就需要从冷路和热路的配合,结合报文的温度压力情况。进行对比分析,这一判断在报文标准操作中有相关说明。特对译码和机上读取温度进行简要介绍。

感谢金鹏工程部提供文稿。

信号管渗漏导致的发动机停车

2017年,某机在地面试车过程中(左N1=25.3,右N1=69.1),开隔离活门后左发转速下降,后停车。检查五级单向活门无异常,高压级健康测试正常。发现PRSOV卡在开位,更换PRSOV和高压级活门。后进一步检查发现PRSOV和高压级调节器的下游公共信号管路漏气,完成更换。这实际上上一起两个部件失效,使引气倒流至核心机,导致左发失去扩压能力,转速不断下降,在无法维持自转速后出现的停车。

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