GEAR L/R/NOSE EXTEND SLOW

项次内容
代码73N323002
信息分类故障类
信息分类5
实现构型全数据解码
关联信息
信息复核
复核方式1.查阅信息通告中的趋势图形
2.PC卡译码核实
复核要点1.通过趋势图核实近一个月起落架放出时间变化情况
2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号,
WARNING警告,A系统液压油量变化
报文解读1.其中一个起落架放出时间偏长,
较机队该起落架的放出时间均值,超出了一定的门槛时限。
表明收放作动筒存在内漏,或液锁;
2.传感器指示存在异常;
3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位
或手柄内部微动电门触点问题
标准处置建议1,若起落架放下缓慢,需完成系统内漏检查,
按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确认
系统工作正常并满足手册要求。
2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架
的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。
3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成
起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的
线路检查,按需更换起落架手柄组件。
机组操作若起落架无法放出,需采用人工方式
信息通报通报带班主任
可能性后果N/A

Gear L/R/NOSE retract slow

项次 内容
代码73N323001
信息分类故障类
故障等级5
事件分类SDR事件
实现构型全数据解码
关联信息
信息复核
复核方式1.查阅信息通告中的趋势图形
2.PC卡译码核实
复核要点1.通过趋势图核实近一个月起落架收上时间变化情况
2.PC译码核实故障段起落架手柄,起落架位置信号,
WARNING警告,A系统液压油量变化
报文解读 1.其中一个起落架收起时间偏长,
较机队该起落架的收起时间均值,超出了一定的门槛时限。
表明收放作动筒存在内漏,或液锁;
2.传感器指示存在异常;
3.机组操作存在问题,导致手柄未放到位
或手柄内部微动电门触点问题
标准处置建议1,若起落架收起缓慢,需完成系统内漏检查,
按需更换存在内漏的部件,并完成收放测试确
认系统工作正常并满足手册要求。
2,针对单个起落架指示故障,检查对应起落架
的传感器间隙和靶标,测量相应阻值。
3. 针对手柄信号和起落架位置不一致,需完成
起落架手柄微动电门,以及手柄到PSEU之间的
线路检查,按需更换起落架手柄组件。
机组操作检查人工释放盖板盖好,重新收放起落架
信息通报通报带班主任
可能性后果若起落架无法收上,可能导致返航

Single Crab Landing A

项次内容
代码324103
信息分类事件类
故障等级4
事件分类重要系统失效
实现构型全机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式PC卡译码
复核要点总重GW,三个主轮空地,
垂直过载值vertical load,横向过载值lateral load,ROLL偏转角,飞机航向heading,跑道航向。
(重点看的是横向过载的值和滚转角,而且不要只看落地一瞬间,而是落地后5秒以内。
不清楚的去看”B-20*F右外主轮失效和MBD主轮风险评估”的调查报告)
报文解读一类对MBD碳刹车可能造成损伤的操作。
内轴承可能承受了超过设计裕度的横向加速度。
会导致轴承移位,进而产生中心毂环切。务必重视。
(在2020年9月版中,按案例的最小值对预警门槛做了降低,在实际使用中发现存在起飞遭遇强侧风所产生的假警告,是由于软件编程中不能通过飞行阶段过滤此类假警告的原因,后续改版将通过其他手段消除)
(2025年10月版,基于案例优化触发时机,前移至前一秒和后5秒。A类报文侧重小角度,大横向加速度,这类更多可能影响跳槽的可能。)
标准处置建议1,该报文用于监控机组在执行Crab Landing 时对安装有MBD碳刹车飞机可能造成的损伤;
2,一类在地面的扭转操作也会造成同样的后果;
3,从目前经验看仅限于MBD的碳刹车,由于设计原因,在这种过载条件下,可能导致驱动键跳键,
或者轴承杯移位,进而引起中心毂被环切的情况。
4,严重的外部可见脱胎痕迹,跳键和轮胎偏斜。
5,需检查该侧的轮胎和刹车的情况。检查项目参见MT。
机组操作N/A
信息通报N/A
可能性后果中心毂环切,严重的轮胎移位。

BRAKE PRESSURE ABNORMAL

项次内容
代码324102
信息分类趋势类
故障等级3
事件分类重要系统故障
实现构型全机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式PC卡译码
复核要点1,左右刹车压力在无输入情况下的余压是多少。
2,PC卡译码查看刹车余压,一种是通过地面
滑行阶段查看。
3,通常飞机的刹车余压在60PSI以下。
报文解读刹车压力不正常。
由于受刹车钢索张力变化或部件的影响,
可能导致刹车余压,进而导致飞机在
地面滑行阶段一直处于带刹车滑行的情况,
将可能导致轮胎的异常磨损或爆胎。
(刹车传感器本身有正负150的出厂裕度)
目前7.0版本后出现了部分假警告。当监控胎压范围在正负150以内时无需执行排故工作。
标准处置建议1,PC卡译码,确认左右刹车压力是否正常,
选取地面滑行不带刹车的时候,或空中巡航阶段的空压。
2,通常刹车余压的变化都是由于钢索导致的,
因为MP项目中对于刹车钢索没有定期检查,
同时厂家出厂的部分机型由于使用了镀锌材料的钢索,
可能在飞机运行中钢索张力逐渐减少。
所以先安排校装和检查钢索张力。
3,如钢索校装后仍发现问题,考虑环路部件卡滞或部件内漏。
4,对于低于-150PSI的空压状态,
传感器有问题,需更换。
5,对于大于250PSI以上空压,需完成检查后放行飞机。
机组操作N/A
信息通报N/A
可能性后果发生爆胎。

TIRE OVERSPEED

项次内容
代码324101
信息分类事件类
故障等级3
事件分类操作类
实现构型全机队
关联信息N/A
信息复核需要
复核方式PC卡译码
复核要点译码确认飞机在滑跑过程中的最大速度。
报文解读地面滑跑阶段,轮速超过了轮胎的限定额度。
机队中主要均使用225的轮胎,折算地速为195节。
(祥鹏机队2021年8月起737-700,除5810外机轮更换为235)
当超过门槛值的时候触发该逻辑。
在报文中会提供地面状态下的最大速度,
风速,风向,起飞方向和飞机的总重。
标准处置建议1,PC卡译码,确认离地最大速度;
2,针对祥鹏737-700飞机,需核查轮胎是否为235胎。
3,参考TA的要求,按需更换轮胎。
机组操作N/A
信息通报N/A
可能性后果超过轮胎设计限定,
对于可超限值,厂家有解读。
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