SRADA构型的失效,一直被较高的NFF率所掩盖,在2019年初的空调系统调查中,分析主要是电路板可靠性和控制器假信息导致的拆换。但在2019年底的摸底中,进一步对失效飞行阶段、再现和直接点亮的比例做了分类。表明SRADA构型在对于排气量的管理上是存在一定隐患的,此类按需供给的设计,虽然能显著降低油耗,但对作动器推力、轴承顺滑性和格栅的开度提出了更高的维护要求。必须高度重视。
因以下可靠性调查类,机队数据涉及公司商密,请使用公司主管以上人员邮箱,向HNATJSTD@HNAIR.COM索取。
SRADA构型的失效,一直被较高的NFF率所掩盖,在2019年初的空调系统调查中,分析主要是电路板可靠性和控制器假信息导致的拆换。但在2019年底的摸底中,进一步对失效飞行阶段、再现和直接点亮的比例做了分类。表明SRADA构型在对于排气量的管理上是存在一定隐患的,此类按需供给的设计,虽然能显著降低油耗,但对作动器推力、轴承顺滑性和格栅的开度提出了更高的维护要求。必须高度重视。
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截止2020年,引气类监控系统已经在机队运用了6年的时间,对机队跳开类故障有了较好的缓释效果,能捕捉到接近90%的跳开前故障,只有部件突发失效,和BAR及MW0311线束的供电问题不能识别,对BAR和MW0311线束的检查,通过增加定期EO来覆盖。在2018年底对历史监控数据做了分析,发现原有监控在飞行高度对高低压转换N1值和引气压力变动曲线的门槛上存在一定的不足,因而做了大量的调整,尤其在低功率情况下引气压力低的监控调整上,减少了大量的误拆换情况,同时收紧了温度高的监控门槛。从2019年的使用看,起到了较好的效果,整体换件量有了接近40%的减少。2020年统计主要部件PPCV,390降幅超过60%。
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737机队钢刹车主轮螺栓为合金钢,在机队中表现出疲劳损伤的特性,而疲劳损伤来源于安装中螺母和螺栓咬合的摩擦力不一致,从而使安装螺栓的伸长长度不一样,产生了应力集中。原来对螺栓采用了定期更换的方式,由于螺母寿命周期的原因,在2018年初出现大量的案例。经过调查分析,引入了角力矩的安装方式,该问题基本得到了解决。碳刹车和其他机型故障率低,比较大的一个原因是螺栓采用镍铬合金,在耐腐蚀和抗蠕变性能上有较大的差异。
调查分析主要从:失效数据,螺栓和螺母的受力分析,断裂原因,角力矩的工作原理等方面进行论述。
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B-5*37事件是机队中首次出现水平安定面断股的案例,当时作为单起案例来进行的调查,使用微距对钢丝断面做了分类统计和分析,认为符合厂家Popped Core的失效模式。提升措施重在体现改善钢索的受力状态,并提高的定检中钢索更换的检查标准。
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73N机队件号为1019439-1-001的客舱增压控制面板,在机队运行中表现出黑屏,是一个机队性问题,有两个特征:故障件与装机时间无规律可循,具有随机性;拆件原因集中在FLT ALT、LAND ALT和外流活门位置指示器(VPI)显示出现空白、闪屏或太暗而无法阅读。该故障一度进入到TOP延误前20的行列。
波音在2017年3月才最终确认:是由于数字选择器面板内部的微控器时钟软件及线路硬件同步问题,导致LED及背光显示异常(空白、闪屏及亮度级别不正确)的随机发生。并着手开始实施机队的免费改装。
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