关于后缘襟翼优先活门和PTU限流器封圈破损漏油

近期两起涉及漏油故障:B-50X9执行长春-合肥航班,PTU限流器REDUCER处漏油,检查封圈破损,完成封圈更换,测试正常;B-54X9,航后检查发现右主轮舱顶部后缘襟翼优先活门REDUCER接头处漏液压油,检查封圈破损,更换后测试正常。从数据统计看存在明确老龄化特征,可靠性决议通过:同意对于737(73N和73M)机队的优先活门和PTU限流活门的封圈分别下发一次性EO更换。 要求:机龄(按飞机生产日期起算)在第8年至8.5年之间完成;对于机龄等于或超过8.5年的飞机,自EO生效之日起2400FH内或自EIS之日起2400FH完成,后到为准。

EDP供压管漏油可靠性调查

旧构型EDP供压管由于设计原因,导致封圈会被支撑环磨损,机队在过去10年中通过每个C更换的方式,解决了封圈磨损对运行的影响,但从2023年下半年以来,封圈的失效模式发生了变化,并不是被支撑环的倒角磨损。而是支撑环磨损后形成了空隙,封圈被空隙啃掉的情况。由于支撑环不可更换。因而这个情况将越来越严重。主要出现在4次以上修理的部件中。可靠性决议通过:同意将旧构型送厂家执行VSB-155012-72-001升级为新构型,并按5年执行完毕来控制。 要求:结合飞机退租情况,原则上根据部件装机TSN从大到小进行升级,优先执行序号6万以下的旧构型管路,再执行序号6万以上旧构型管路。

737机型Parker EDP的断轴问题可靠性调查

PARKER的EDP驱动轴断裂,机队历史一共发生8期,从返厂调查原因看是由于EDP部件本身内部卡阻导致,比较典型的是柱塞卡阻,但厂家对柱塞卡阻原因未发现明显缘由。该断裂是保护性断裂,对EDP和发动机附件齿轮箱进行保护,避免损害进一步扩大。目前厂家对于该EDP驱动轴无改进方案,统计驱动轴断裂前后迹象、失效周期等,发现EDP断轴属于突发性、断崖式现象,失效前无渐变现象,也无任何征兆。历史以来发生断轴的该EDP均属于波音交付的全新件,不涉及送修。当前的主要控制措施如下,暂不新增。

  1. MP 29-050-01/29-050-02 更换A/B系统发动机驱动泵(EDP)壳体余油滤 T=R=2400H。
  2. 73N-29-SYS-004对A 和B 系统液压油取样送检和EO-73N-29-2020-005液压油检查-视情更换液压油箱内的液压油 完成液压油取样和后续措施。 MP间隔T=R=6500H,EO为完成MP后90天内完成。
  3. EO-73N-29-2020-010  检查和清洁B737 机体液压部件,以1200FH为间隔重复安排。
  4. 已建立DAR解码监控,监控EDP输出压力,根据输出压力异常,识别早期部件失效。

EMDP工程调查报告

机队中有两种构型的EMDP,PARKER和EATON,其中PARKER从-9到-10改进为陶瓷轴承,被认为是很失败的一种改进,后来被迫从-10升级到-11,回到了金属轴承的道路,并扩大了轴承的供油量,机队中主要失效的也还是-10构型的EMDP。而EATON的泵主要是在早期选型的时候进入机队的,整体由于量少和多次翻修的原因,在可靠性上表现也不太好,但从来没出出过因为轴承失效的案例,主要是漏油。调查从两种构型的失效模式,机队表现数据,部件寿命拟合等方面对机队的情况,做了调查。

因以下可靠性调查类,机队数据涉及公司商密,请使用公司主管以上人员邮箱,向HNATJSTD@HNAIR.COM索取。

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