导航控制面板激活和备用频率显示窗均显示PNL FAIL信息

自有案例

机队有飞机在运行中,反映两侧导航控制面板激活和备用频率显示窗均显示PNL FAIL信息,执行两部MMR BITE测试均有CONTOL FAIL信息,DFCS测试无法进入,A/B通道初始化失败,有SET ILS XFR SW TO NORM J1A-K12和SET VOR XFR SW TO NORM J1B-J01提示信息,同时有22-11095 ILS XFR FAIL和22-11097 VOR XFR FAIL的DISC INP信息。

检查发现P5面板搭铁线松脱,重新连接搭铁线后测试正常。波音737 MT–34-054-R1中对此有相关说明。737-SL-34-212中介绍了部分飞机存在接地松脱的问题,但限定在2011到2012年的6个月中,而本机是2013年交付,表明波音针对这一问题,在生产线未得到有效整改。相关图纸Drawing 232A1301 Sheet 8

水平安定面与机体结合的封严丢失问题

SR 3-5112270443和3-5113528830

水平安定面与机体结合面为防止磨损的问题,有两类封严存在:

一类是常见的CDL描述中所提到的水平安定面与机身之间的滑动封严,为银灰色,位于安定面前端的机身铰链连接处。可以保留放行,但为免内部机构污染,需要执行除防冰的时候是不允许保留的。

另一类位于安定面的后段与机身结合的位置,

IPC 55-10-52-01H的ITEM240/245和280/285的SEAL ASSY,如下图所示。其中290和250即为防磨条,为避免密封件与相邻蒙皮和间隙盖之间可能出现的磨损损坏。

图纸的描述如下。

从修复上,这个防磨片是胶粘上去的,因而可以直接更换seal assy,也可以参考图纸进行修复。波音临时通常会给500FC的许可。

鸟击导致前轮转弯卡滞

自有案例

机队有案例在鸟击后出现前轮转弯卡滞的问题,手轮无法回中。

目视检查钢索等无异常,鸟击检查发现的位置如下图所示:

在进一步检查中发现,作动前轮转弯的时候,发现下图滚轮不随动。

滚轮整体下沉,与支架相磨,并且在滚轮内剃出了异物。

更换该滚轮后,恢复正常。前轮舱区域是比较容易被鸟击的区域,此次卡滞发生在紧随鸟击滞后,因而比较明确是外因导致的。转弯系统暴露在外的,其实也就三个滚轮和钢索。在附近区域发现鸟击后,注意加强对滚轮和钢索的检查,包括支架形变等。

背景:前轮转弯系统图示

关于VHF控制面板跳频导致通讯中断的问题说明

局方通报案例

局方通报有737-300飞机执行大阪-青岛航班,在青岛进近发生双向通讯中断4分钟,经调查发现VHF控制面板选择频率从119.4变为118.4,机组未及时发现,导致事件的发生,定为机械原因一般症候。

对机队进行核查,情况如下,这种跳频原因有两种:一类是旋钮电位计有问题,第二类是误碰和误选。

737机队里这种面板是有两种构型,原来的3/400和737NG早期飞机是旋钮直调,旋钮给多少就是多少。中间选择按钮用于选择哪一边为当前使用频率。

后面构型的面板,为了解决误碰的问题,改为旋钮只能调备用频率,备用调好切换到激活频率,激活频率始终是固定的,不受旋钮控制的。所以不会存在误碰或者电位计问题导致偏离频率。

机队在2012年的时候就执行完了SB 737-23-1398,把机队所有的旧构型做了改装,涉及面板的更换和线路的改装。所以现在机不存在这个问题。该SB仅适用于737NG飞机。

机组氧气面罩测试的沿革

网络工作号分享

1,737CL飞机,在副驾座椅后P6板左下角有机组氧气关断活门,无按压保持5秒的要求,每次起飞前执行

2,737NG关断活门在瓶体,由于存在无法识别是否打开的情况,仅靠管内氧气就能支撑测试。因而波音修改程序,要求保持5秒测试。

3,由于氧气瓶更换太过频繁,后波音再次修改程序。分为“氧气压力下降测试”-只需在更换机组时执行,和不换组的眨眼测试即可。

附视频,测试时机组氧气压力下降过多的测试视频。(通常为更换氧气瓶后,开度不够)

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