尾撬组件失效

FTE-32-15030

DAL发现飞机YM610/L/N 361上的65C32976-1尾撬组件与下部底板分离,如附图所示。报告表明,尾橇在着陆后移位,在绕飞过程中发现损坏。发现尾橇整流罩下垂在飞机下方。该机没有证据表明尾部撞击,也没有发生过大着陆或起飞夹角。该飞机累计飞行20960次,飞行52627小时。查看日志历史记录发现,过去3年中没有更换部件的报告。由于尾撬组件是消耗件,因而也没有维修记录可以参考。DAL在FIX发布后,于2021年又发生了两起相同的案例。其他航司也有相关报道。

另一家运营商报告了FTX项目737NG-FTE-32-11011的类似尾撬,但他们的尾橇,是短跑道构型常见的两位尾撬。这些飞机使用不同于DAL飞机上单位置尾撬。先前的FTX项目未得到解决而关闭。

EMDP过热灯暗亮

2022年12月,有飞机反应EMDP过热灯暗亮的故障,机组在空中关闭了EMDP,并触发了EMDP低压警告。表现出来的是,多数时候灯不亮,偶尔开泵时工作一段时间后出现暗亮,核实此时泵工作压力正常,低压灯、MASTER CAUTION灯不亮,六灯组件上HYD灯不亮。实际上这个点亮与灯的明暗位并没有关系,在切换明暗时,还是能看出来微弱的明暗变化。

从检查结果看,是由于EMDP过热电门对地阻值不稳定导致的,故障时测量该电门的对地断路阻值过小,为27K欧。对比正常EMDP过热电门对地阻值3.0G欧。相当于在指示电路上增加了一个大电阻,导致指示电路出现了分流,从而使过热灯发生了接地,但实际上又由于有串联大电阻分流,使过热灯亮度不足。而主警告和信号牌灯来源于面板内部的逻辑判断电路,由于接地电阻过大,使电桥并未激发,从而也不会点亮。

结合该案例在网络搜寻的过程中,发现有航司也反应过类似的问题,只不过,他们的案例是由于SM1这个接头腐蚀接地导致的。原理都是相同,相当于接入了一个大电阻。

关于MAX是否可以安装PARKER泵的回复

3-5135368803

Boeing notes, there are two approved EDP suppliers to the 737MAX, Vickers (EATON) PN: 849589 and ABEX (Parker) PN: 66087. Per AIPC  29-11-11-02 , there is qualified interchangeability which states “PN: 849589 (10-62167-3) CAN REPLACE OR BE REPLACED BY PN: 66087 (10-62167-2) TOGETHER WITH QAD KIT(60827 OR 66087AK1)”. Please note: Qualified Interchangeability does not drive effectivity into an AIPC item.

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