ISE-78-18-21186
SWA经历过两架单独的飞机,报告反推装置铰链整流罩气动密封损坏;
N8715Q-#1和#2发动机反向器至支柱塔架的防火密封破损。自新建以来,记录到816 FH和371FC的损坏。N8713M-#1和2发动机内侧防火密封件分离。自新安装以来,在1529 FH和689 FC处发现损坏。
多家航司跟帖,表示存在类似的问题。




ISE-78-18-21186
SWA经历过两架单独的飞机,报告反推装置铰链整流罩气动密封损坏;
N8715Q-#1和#2发动机反向器至支柱塔架的防火密封破损。自新建以来,记录到816 FH和371FC的损坏。N8713M-#1和2发动机内侧防火密封件分离。自新安装以来,在1529 FH和689 FC处发现损坏。
多家航司跟帖,表示存在类似的问题。




ISO-78-19-28329
SilkAir在737-8 Max飞机上的反推平移套筒拦截器门凹陷区域缺少封装化合物,该飞机小于21 FC。
根据737-8 SRM 54-30-01维修7进行永久性维修。
但是,由于以下原因,该永久性维修将中断飞机运行:
1) 在机场偏远海湾进行维修时,66℃的固化温度需要热作业许可证。
2) 或者,必须将反推装置送至车间进行维修。
有一个777-FTD-78-13001,根据SB 777-78-0102开发了一个楔式保护器,用于反推器平移套筒阻挡器门凹进区域尖端。
波音公司能否回顾一下,波音公司是否能够开发一种楔式保护装置,用于反推装置、平移套筒、阻挡器、门凹进区域尖端?
波音公司审查了机队报告中的类似损坏情况,并与反推装置制造商协调了报告中的损坏情况。目前,波音在MAX机队中很少看到类似的损坏报告。波音将继续监控机队报告,如果发现类似损坏增加,波音将重新评估潜在行动,包括。波音公司已与反推装置制造商共享777楔形保护器,作为未来的潜在改进。



ISE-78-21-36709
AAL反应737MAX TR后罩偏转限制器和系索组件损坏的影响,除了造成的损坏和航材浪费外,还注意到,技术人员在试图关闭TR时发现了一种常见情况,即发动机1和发动机2上的TR偏转限制带都太低,从而限制了反推装置组件的正确关闭。线路和基站报告说,已使用杆和/或绳索帮助织带遵循正确的闭合路径来解决这种情况。即使限位带或系索似乎没有损坏,这种情况仍然存在。



ISE-55-21-35589
根本原因:油漆用量(厚度)低于图纸公差。通过涂层系统的光线透射(紫外线和可见光)会导致表面膜的光氧化降解,从而导致涂料附着力的丧失。薄的涂层允许更多的光传输,这导致更快的光氧化降解的表面膜。
短期措施:已颁布737-SL-55-038,进行相应检查,如发现问题按SRM修复。
最终措施:



ISO-78-19-28331
波音答复:已更新737NG-FTD-78-20002并将持续跟进 波音不允许10点-2点区域位置的铆钉丢失,因为防火需要;其他位置可以发SR进行case by case评估。
