VCD封严风蚀

ISE-71-25-51316

山东航开贴

SHG 已在今年更换了约 90 个 VCD 密封圈(型号号:JA314-2271-1,这是一个 FAA PMA,对应型号号:314-2271-1),原因是侵蚀损坏。请参考 REF/A/ 查看典型侵蚀损坏的 VCD 密封圈。尽管 SHG 拥有 126 架 737-NG 飞机,根据 AMM71-11-09-300-801-F00 的时间限制修理,通常不会影响飞行,但更换这些密封圈的高成本给我们带来了沉重的负担。SHG 已与波音公司和柯林斯航空进行了沟通,他们没有减少 VCD 密封圈侵蚀损坏的措施。

SHG 希望询问其他运营商是否也遇到了相同的问题,并询问是否有可以推荐的措施来减少 VCD 密封圈的侵蚀损坏。

点评:为机队问题,建立有SOP来判断更换标准。可以考虑PMA从而提高材料的耐风蚀能力。

737机型机组关车项目清单

AC MODELFCOM /QRHMANUAL SHUTDOWN ITEMATA 
B73N/CFM56-7BNNC.8.7ENG OVERHEAT26发动机过热
NNC.8.8ENG TAILPIPE FIRE26发动机尾喷管冒火
NNC.7.2Engine limit or Surge or Stall71发动机超限或喘振或失速
NNC.7.6Loss of Thrust On Both Engines73双发失去推力
NNC.7.16ENG FAILURE OR SHUTDOWN71发动机失效或关车
NNC.8.2ENG FIRE OR ENGINE SEVERE DAMAGED OR SEPARATION26发动机失火、发动机严重损坏或分离
NNC.7.31ENGINE LOW OIL PRESSURE79发动机滑油压力低
NNC.7.32ENGINE OIL FILTER BYPASS79发动机滑油滤旁通
NNC.7.20ENGINE HIGH OIL TEMP79发动机滑油温度高
NNC.7.43REVERSER UNLOCKED(IN FLIGHT)78反推松锁 (空中)
NNC.7.46Volcanic Ash71火山灰
NNC.12.6ENG FUEL LEAK28发动机燃油泄漏
NNC.12.18LOW28燃油量低
NNC.12.15IMBAL28燃油不平衡
                              737MAX/LEAP-1B                                        QRH-NNC-7.2Engine Limit or Surge or Stall71发动机超限或喘振或失速
QRH-NNC-7.6Loss Of Thrust On Both Engines73双发失去推力
QRH-NNC-7.18Engine Failure or Shutdown71发动机失效或关车
QRH-NNC-7.22Engine High Oil Temperature79发动机滑油温度高
QRH-NNC-7.33ENGINE LOW OIL PRESSURE79发动机滑油压力低
QRH-NNC-7.34ENGINE OIL FILTER BYPASS79发动机滑油滤旁通
QRH-NNC-7.35ENGINE THRUST73发动机推力
QRH-NNC-7.46REVERSER UNLOCKED (IN FLIGHT)78反推松锁(空中)
QRH-NNC-7.50Volcanic Ash71火山灰
QRH-NNC-8.2ENGINE FIRE or Engine Severe Damage or Separation26发动机失火或发动机严重损坏或分离
QRH-NNC-8.8ENGINE OVERHEAT26发动机过热
QRH-NNC-8.10Engine Tailpipe Fire26发动机尾喷管冒火
QRH-NNC-12.4FUEL DISAGREE28燃油不一致
QRH-NNC-12.6FUEL FLOW28燃油流量
QRH-NNC-12.8Fuel Leak Engine28发动机燃油泄漏
QRH-NNC-12.16IMBAL28燃油不平衡
QRH-NNC-12.20INSUFFICIENT FUEL28燃油不足
QRH-NNC-12.22LOW28燃油量低
QRH-NNC-12.24USING RSV FUEL28使用备份燃油

发动机风扇包皮撑杆支架断裂

2024年6月,有飞机反映风扇包皮撑杆抓钩侧的支架存在断裂。由于该机是在两个月时间周期内发生了两次断裂,因此做了扩大检查。

进一步检查发现撑杆的安装底座固定螺栓存在磨损,导致基座晃动。

因此推导过程是由于撑杆的底座安装螺栓安装问题,磨损导致基座松动,出现明显扩口。导致撑杆端头卡在支架上时,随震动上下抖动,在杠杆力的作用下支架疲劳断裂,同时卡托出现磨损。

发动机风扇包皮裂纹

SR HNA-HNA-24-1156-01C

2024年5月,5X86 北京航后检查右发外侧风扇包皮时,发现有条黑线,怀疑是漆皮裂纹。手指按压后发现裂纹上方和下方结构有错位。接着打开风扇整流罩进一步检查,发现裂纹已经贯穿,目前已完成更换右发外侧风扇整流罩,检查正常。

目前询问波音暂无相关历史,对该成因通过和波音沟通,厂家表示:

柯林斯收到报告称,B737上的风扇罩出现裂缝,但通常位于前缘,靠近前锁扣,而不是海航报告的位置。对于前锁扣附近的风扇罩上的裂缝,可能是由于锁扣安装过紧时前锁扣位置附近的蒙皮承受了高张力载荷。

基于此不排除是外力或者外来物导致的受损。

当前工程政策如下:

1.   航后工卡要求检查风扇整流罩,确保无明显损伤。

2.   航前工卡要求检查右发可视区域,确保状态正常。

3.   MP 70-810-02(T=R=120CA)要求外部整体目视检查右发以及整流罩。

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