减速板手柄角度升起不够导致PSEU灯亮

2024年8月,有5*79飞机PSEU灯亮,自检有32-64004 NO DISPATCH、31-52108 GS PRESS A FAULT 和 31-52109 GS PRESS B FAULT信息,收放扰流板,信息消除,PSEU灯不亮,询问机组扰流板手柄放出角度比平时角度偏小,保留自动模式放行。

译码看故障段时的减速板手柄角度升起不够。

正常的角度。

排故历史已经更换过两个减速板作动器。故障依旧,分析是由于机械部分卡滞导致的。

在停场故障中:

1、当减速板手柄处于向DOWN位时,校装销孔 S/B-1可以自由顺畅插入。

2、 参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能。在自动减速板操作期间,作动器可以完成全行程运动(有两个行程)。手柄间歇性不能完全升起到位。

3、 参考AMM27-62-00-800-803 执行减速板手柄摩擦力测试。在执行测试时抬起手柄的伸缩部分并将手柄移出定位卡槽。放下伸缩部分并让手柄沿plate滑动,未感受有紧涩或突然的力增加。

4、 断开下部减速板手柄控制杆,检查移动手柄所需的力小于 0.2 磅。未感受到有任何紧涩或突然的力增加。

5、断开到地面扰流板控制阀输入杆的控制杆。检查控制杆无卡滞。检查控制阀输入联动机构无卡滞或腐蚀。

6、 松开钢索 SBA 和 SBB,在减速板前扇形盘处断开它们。测量将减速板手柄从预位卡槽位置移动到飞行卡槽位置所需的力,当钢索断开时,施加约7-8磅时开始滑动,大于厂家建议的2.0 – 2.9 磅力。

7、 参考 AMM27-61-00-820-809 进行扰流比率调节器无回程组件(No-back Assembly)测试正常。

8、参考AMM27-62-22-000-801和AMM27-62-22-400-801更换了减速板手柄和轴承。拆下的轴承有单侧存在卡滞。

9、参考AMM27-62-21完成手柄刹车组件更换。重新连接SBA 和 SBB钢索,参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能,多次测试自动减速板作动器和减速板手柄作动正常。

从排故结果看是手柄轴承的问题,机队基本上没有遇到过,有其他航司的总结有提到同类问题。

方向舵脚蹬调节手柄随动和异响

HNA-HNA-24-2355-02B

HNA-HNA-24-2358-02B

2024年11月,有5*79飞机反映机长侧脚蹬无法调节,现场核实调节手柄无法固定,伴随踩脚蹬时有异响。视频如下所示:

这里面表现出来有两个问题:1,无法固定的问题;2,所谓的异响的问题。

从机构原理分析看:如下图,踩脚凳动的是连杆PUSHROD,而摇把是软轴的钢性反馈的回馈。那么可能促使摇把作动的只能是曲柄机构。

整套系统的工作过程如下图所示:737飞机方向舵脚蹬前后调节包括驾驶舱脚蹬上方的调节手柄、调节手柄带着一起旋转的调节软轴(钢索)、位于前下舱内的顶升机构(类似螺杆螺帽运动机构 jackshaft assemble)。转动调节手柄带动保护套内的钢索软轴转动,软轴转动输入到顶升机构进一步转化为前后移动,从而通过两根拉杆带动脚蹬前后移动。脚蹬前后移动保证满足不同身高的驾驶员获得最佳的脚蹬操纵位置。脚蹬前后调节机构正负驾驶员各一套,相互独立。

进一步看曲柄组件主要分成以下几个部分。

组合在一起时如下图所示。

其实最重要的就是以下两个部件:就是CMM图中对应的30(NUT)和80(SCREW)

实物这部分全部被遮挡住,可见的就是

对应于手册的这个图。

验证过程中发现,踩脚蹬轴出现了跟转的情况。

正常的作动情况,对比副驾,是不跟转的。

地面验证的情况如下

1.地面打A.B泵,踩左右脚蹬核实方向舵工作正常,无空行程。
2.踩脚蹬时,机长侧脚蹬调节手柄从左上位置开始,随着右上位置顺时针转动,直到右侧止动点,未感受到脚蹬有空行程;
3.拆下前轮舱盖板接近,踩脚蹬测试时,观察JACKSHAFT组件有作动;
4.拆下机长侧座椅和脱开驾驶舱机长侧手柄调节组件,踩机长侧脚蹬时JACKSHAFT组件作动筒端伸出(非软轴连接端);
5.进一步检查JACKSHAFT组件与软轴连接的衬套无间隙,曲柄与软轴可视部分检查无异常;
6.在打压和不打压情况下,踩脚蹬,调节手柄会从非止挡位顺时针移动,最后停在右上或者左下止挡位。手柄不在止挡位时,左右脚同时往后蹬,脚蹬均无空行程现象。现场核实主要的响声来自脚蹬踩到底止动回弹的碰撞声(正常现象)。

进一步对怀疑的NUT做了检查,看不到间隙和活动点。

因而判断产生的来源有多重可能性:

1、例如还是下部轴的连接结构出了问题,比如62的PIN 断裂,这个时候80与后部失去了刚性连接,使每次踩脚蹬的时候,曲臂作动,拉出后部筒的微量行程,回位的时候顶到80,使其转动小角度。

2、蹬的力太大导致的回趋,这个在SDS有相关说明。

正常情况下摇把压回去的时候,实际在底座的右上和左下都会形成一个摇把的止挡,由于是刚性连接,此时就不会产生跟转了。但需要座椅和摇把都调整到合适的位置。

通过和波音的沟通,两份SR沟通的相关信息如下:

1、波音公司也收到了类似的报告。如果同时对方向舵踏板施加力,方向舵踏板调节曲柄手柄可能会发生旋转(反向驱动)。移动踏板所需的力取决于从曲柄总成到中间轴总成的舵踏板调节机构中的累积摩擦力。旋转量取决于释放弹簧加载手柄时曲柄的位置。如果手柄在离开止动区域时松开,手柄锁销将在延伸到止动区域之前滑过保持器,并继续旋转,直到接触到止动块。

2、如果摇把不能向前推并锁定,飞机在修好之前无法放行飞机:

3,波音公司也收到了其他运营商的一些类似报告。方向舵踏板调节曲柄有两个止动器:一个在12点钟位置,另一个在6点钟位置。曲柄可以放置在这些止动器中的任何一个内。然而,如果曲柄移动超过这些止动器,则表明止动器没有正确接合。为了验证方向舵踏板调节机构的操作,确保方向舵踏板在完全向前、完全向后和大致中点调节时平稳运行。这可以通过执行AMM任务27-21-00-700-813-001来确认,该任务涉及舵踏板调整和极限行程测试。如果曲柄止动器之间出现间隙,但调节机构功能正常,我们认为这是一种可接受的情况,并不表明方向舵踏板调节系统存在故障。

副翼PCU的刮油环漏出

SR HNA-HNA-24-2327-01C

737NG-FTD-27-20002

2024年11月,近期随着漏油检查力度的加大,副翼PCU杆端挂油和刮油环漏出的发现量较大。

波音 737NG-FTD-27-20002已经在针对这个问题进行研究,但至今没有一个明确的结论。波音确认刮环的作用是在活塞杆接触内部液压密封圈前清洁活塞杆。刮环的变形或损坏不会直接导致液压渗漏,因为刮环实际上不是液压密封件。但是,刮环的变形或损坏可能会使污染物进入并损坏活塞杆密封圈,这种情况可能导致液压通过密封圈和刮环向外渗漏。维护上波音建议避免在轮舱清洁之类的工作时避开PCU。对脱出情况提供CASE by CASE的答复。

从几次与波音的沟通看,前期波音比较紧,但近期的答复看,波音基本上都答复的是在合适的维修机会,尽快更换。并且每日OI。

737MAX扰流板和感觉压差灯同时点亮

ISE-27-24-45036

COP航司反映,由于737-9机队上的SPOILER+FEEL DIFF PRESS LT ON指示,COP经历了4次滑回事件。
当SPOILER灯亮起时,执行SCE iaw 737 IFIM任务27-61-00-810-803的操作测试。当感觉压差(FDP)灯亮起时,执行IFIM 27-31-00-810-803灯下的感觉压差灯测试。3起案例,前述的两次测试都通过了,OMF中没有任何故障信息,液压液位在正常工作范围内。机组报告这些故障持续1分钟。1起案例显示维护消息MSG 27-01180、27-01190、27-01200、27-01170 SCE LRU重置,扰流板灯熄灭。根据IFIM 27-31-00-810-803发现消息AIR/GND 32-01101//32-01102//32-01105。根据AMM 32-09-10执行PSEU自检/LG测试/LRU更换测试和复位锁存器。所有测试均在地面通过。
QAR数据已发送给波音公司进行分析,但这些数据并没有显示出明确原因的触发因素,因为大多数人在执行相关FIM后最终没有发现任何故障。

波音737MAX机型总工回帖表示,最近收到了几份与 Feel Diff Press有关的报告。尽管维护人员做出了努力,他们多次执行了相应的FIM,但没有发现任何明显的故障,我们仍然遇到了问题。我们甚至着手更换与该系统有关的几个单元;然而,这些报告依然存在。我们注意到,自从更换了无线电测高仪以来,Feel Diff Press的报道频率显著增加。我们想确认这些报告是否与您可能对您的机队进行的上述无线电测高仪更换一致。

从国内航司和我司运行经验看,基本上与RA的跳变关系密切,也与波音的初步调查结论一致。

参考https://737playbook.cn/2024/03/15/%e6%b3%a2%e9%9f%b3737max%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e6%84%9f%e8%a7%89%e5%8e%8b%e5%b7%ae%e7%81%af%e4%ba%ae%e6%95%85%e9%9a%9c%e5%a4%84%e7%90%86%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%8f%90%e7%a4%ba/

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