Srada作动器导致ACM叶片损伤

SR 3-5677014065

2023年6月,连续有飞机在出现Srada作动器信息(如:21-51406)后,短期内ACM叶片损伤,并诱发组件跳开的事件,就此与波音做了沟通.

BOEING表示:

1,当出口SRADA百叶窗总成的开口面积小于33%(等于出口SRADA行程2.138英寸),或热交换器堵塞时,气流受阻或背压将增加,有可能导致空气循环机(ACM)叶轮进入风扇喘振区。在该区域,叶轮叶片将遇到高于正常波动应力的应力,这可能导致叶片断裂。

2,由于在出口SRADA故障期间发生了组件跳开事件,怀疑出口SRADA在无法维持230F冲压空气传感器温度的位置发生故障,导致组件过热。

3,从波音收到的案例经验看,对于传统构型(仅有冲压进口作动器)飞机,ACM叶片断裂,通常被认为是散热器堵塞的原因,而对于SRADA构型,通常被认为是由于冲压作动器故障或散热器堵塞导致的。

配平单向活门故障导致组件关闭时PACK灯亮

外部案例+自有案例HNA-HNA-25-0983-02B

有航司反应发现地面用APU引气,单开左空调的时候,右组件PACK灯亮。经过一系列的排故后,最终发现右空调热配平空气单向活门故障,更换后故障彻底排除。

地面用APU引气,单开左空调,右空调关闭的时候,此时左FCSOV打开,右FCSOV关闭,隔离活门打开。此时造成右PACK过热跳开的情况只有两种:

(1)右FCSOV活门内漏,热空气混入到右空调管道中;

(2)右配平单向活门(3202444-1)内漏,该活门作用是防止配平管路中的热气反流至FCSOV出口,内漏后热空气将混入到右空调管道中。

以上两种情况都是少量高温低压气体进入右空调系统,因为气体压力低,不足以转动ACM,ACM没有对外做功制冷,所以整个空调系统内形成了一个理论上的等温体,管路内温度都和漏气处的温度相同。当触发任意一个pack discharge overheat switch(250F)或ACM turbine inlet overheat switch(210F)或ACM compressor overheat switch(390F), PACK灯就会点亮。

2025年4月,自有案例补充

B-1*98飞机右组件保留后,右组件PACK灯主动点亮,无法复位,锁FCSOV活门故障依旧。脱开右侧组件管路,检查发现右组件电门关闭情况下存在热气渗漏,关闭左组件后热气基本消失。拆下热配平单向活门,检查发现轴保护套有损伤,更换热配平单向活门,解除FCSOV的M项。 开左右组件,运行50分钟,组件工作正常。

在针对单向活门失效的情况下,组件灯常亮可否放行的问题上,与波音做了沟通。波音表示:

R1. 波音尚未收到类似的报告,但认为这种场景是有可能的。

R2. 唯一可行的MEL缓解措施是根据DDG 21-01-01-06同时停用左右空调组件,或者执行DDG 21-39-01“配平空气单向活门”

关于737飞机CPC挂钩与锁扣保持器不匹配的问题。

辖区某公司在进行机载计算机安装架固定锁扣检查时发现,该公司部分B737NG 机型13 架飞机存在座舱压力控制器组件(CPC)挂钩(T-HOOK)与锁扣保持器(BACC10HZ1)不匹配(见
图1),挂钩不能卡入锁扣保持器卡槽,存在挂钩脱离锁扣的安全风险,且存在部分原装机锁扣与IPC 件号不一致的情况。该公司就此情况向波音询问,波音公司建议使用件号为BACC10HZ2 的锁扣来替换件号为BACC10HZ1 的锁扣(见图2)。

BACC10HZ1应该都是这个样子,仅这个厂家:7187-3922-103-101 (Hollingsead)的锁扣有影响。

关于737BCF出现混合总管温度传感器导致的再现组件灯亮

外部航司案例

有飞机左组件频繁反应再现组件灯亮的问题,故障代码指向左侧混合总管温度传感器,经对串传感器、ZTC、PFTC和线路检查未见异常,故障依旧反复发生。经与波音沟通,反应该现象在BCF飞机上偶有发生,认为是由于TCV的热气与ACM冷气混合不均,导致传感器感受到了200F的温度超过6.2秒,从而记录信息,可以通过加电阻的方式缓解。

Boeing have already revived couple of similar reports from other 737-800BCF operators. The root cause for this chronic left mix manifold sensor fault was determined to be poor mixing of the hot (TCV open) and cold air at the left mix manifold sensor. This resulted in the sensor detecting about 200 degrees Fahrenheit air temperature in a heating mode for more than 6.2 seconds, thus triggering the Mix Manifold Temperature Sensor Short Fault. The solution is to add a 200 ohm inline resistor to the mix manifold sensor. The resistor(s) are to be installed near E3-3 D41800P (reference
Wiring Diagram Manual (WDM) section 21-51-12) for both left and right (optional) mix manifold sensors. For detailed work instructions, PNs and RDR (Repair and Deviation Record), please have your avionics engineer submit a Service Request.

波音考虑到这是假信息,只要可以复位,允许持续运行。

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