737MAX扰流板和感觉压差灯同时点亮

ISE-27-24-45036

COP航司反映,由于737-9机队上的SPOILER+FEEL DIFF PRESS LT ON指示,COP经历了4次滑回事件。
当SPOILER灯亮起时,执行SCE iaw 737 IFIM任务27-61-00-810-803的操作测试。当感觉压差(FDP)灯亮起时,执行IFIM 27-31-00-810-803灯下的感觉压差灯测试。3起案例,前述的两次测试都通过了,OMF中没有任何故障信息,液压液位在正常工作范围内。机组报告这些故障持续1分钟。1起案例显示维护消息MSG 27-01180、27-01190、27-01200、27-01170 SCE LRU重置,扰流板灯熄灭。根据IFIM 27-31-00-810-803发现消息AIR/GND 32-01101//32-01102//32-01105。根据AMM 32-09-10执行PSEU自检/LG测试/LRU更换测试和复位锁存器。所有测试均在地面通过。
QAR数据已发送给波音公司进行分析,但这些数据并没有显示出明确原因的触发因素,因为大多数人在执行相关FIM后最终没有发现任何故障。

波音737MAX机型总工回帖表示,最近收到了几份与 Feel Diff Press有关的报告。尽管维护人员做出了努力,他们多次执行了相应的FIM,但没有发现任何明显的故障,我们仍然遇到了问题。我们甚至着手更换与该系统有关的几个单元;然而,这些报告依然存在。我们注意到,自从更换了无线电测高仪以来,Feel Diff Press的报道频率显著增加。我们想确认这些报告是否与您可能对您的机队进行的上述无线电测高仪更换一致。

从国内航司和我司运行经验看,基本上与RA的跳变关系密切,也与波音的初步调查结论一致。

参考https://737playbook.cn/2024/03/15/%e6%b3%a2%e9%9f%b3737max%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e6%84%9f%e8%a7%89%e5%8e%8b%e5%b7%ae%e7%81%af%e4%ba%ae%e6%95%85%e9%9a%9c%e5%a4%84%e7%90%86%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%8f%90%e7%a4%ba/

登机门导向臂松动导致的扭力管与机身相磨

2024年8月,54*7飞机(机龄15年),检查发现后登机门与机身相磨,发现有多处损伤,门扭力管有变形。

具体情况分析:
经核实具体损伤情况,此问题是由于导向臂松动而导致的扭力管与机身相磨。
经查询机队状态,后登机门首次出现此类问题。
目前工程措施:
我司机队目前检查措施为前登机门相关区域,工程措施如下:
MP项目73N-52-STR-004:检查前登机门导向臂,T=R=5500 FC
EO-73N-52-2020-002:前登机门导向臂下部螺钉检查,T=R=300 FH。
初步结论如下:
由于后登机门使用频率低于前登机门,针对后登机门此问题,后续将持续关注,视情按照前登机门增加相关工程措施。

保险丝问题导致起落架内部严重受损

2024年8月,53*3飞机多次报前起镜面漏油或低,23日在机库执行更换前起封严MCO专项工作,拆下内筒后发现上充气管下部螺帽直接掉出(正常是拧紧磅力矩并打保险),上下螺牙均损伤,需要更换充气管和下部螺帽,内筒磨损需要更换,下轴承上支撑磨损超标需更换,更换内筒需要串件油针。具体对应 IPC 32-21-00-01A ITEM 295(300和305),170,315,345,350,见下图。

机库人员完成更换相关部件后测试正常。

      前起起落架信息:

        件号:162A1100-13,序号:MAL01808Y2611;该起落架于2016.11.2装机,TSR 19310.67,CSN 10084。使用时间较久。

        上次修理厂家为武汉航达,根据采购部的协议已经超了保修期(本体5年,附件1年)。

     工作者反馈:前起落架分解过程中,内部螺帽不是工作者拆下的,而是直接跟随内筒掉出的,保险丝只打了一根,按CMM手册中明确说明是要求4根保险,但当时没有拍照。见CMM要求。

      与航达沟通:航达反馈为使用过程所致,说三大航都有类似情况,要求对方提供具体情况或同类的调查参考等,但对方建议我们咨询厂家。

      综上信息,起落架安装时间较久,工作者的反馈和厂家意见,有可能与上次翻修有关或存在其他问题但工作者未拍照,没有实际性的证据,工程向波音咨询:1、螺帽脱落及导致内筒等损伤的原因。2、行业内外是否有类似案例。3、评估工程预防措施。  

         针对此问题咨询波音答复如下:他们收到其他航司同样遇到这个问题,P/N 162A1524-1油针顶部保持螺帽发生松动,固定螺帽的保险丝如果拉长或失效会造成后螺帽接触减震支柱内部,同时保险丝和螺帽将在减震支柱内摩擦松脱,由此产生的金属碎片与减震支柱内的油气混合,严重情况可能导致起落架泄露。针对这类事件波音检查发现以下可能情况1、保险丝被拉长,导致螺帽不在位发生错位并接触内筒。2、保险丝发生断裂发生错位,螺纹损坏且螺帽不在位。3、保险丝完全断裂,螺帽完全脱出并掉落。以上情况均会导致产生金属碎屑与减震支柱内的流体混合,影响密封性同时严重可能导致泄露。

        此问题与以下几种因素相关:1、安装螺帽的时候保险丝的尾线延伸过超过了端面。这会导致保险丝断裂,螺帽(P/N 162A1524-1)旋出并接触减震支柱产生碎屑。2、一根保险丝(30 -50 in-lbs)可能不能够提供足够的防护。

        波音建议:如果遇到减震支柱泄露时,可检查一下是否在流体内发现金属碎屑,并对螺帽进行目视检查其完好和在位情况,如果发现损坏,根据CMM 32-21-12拆卸减震支柱,以评估其性能内部损坏程度。如果没有发现螺帽损坏,但如发现保险丝断裂,则进行更换。根据CMM 32-21-12拆卸前起减震支柱并更换保险。同时在2020年7月已修订CMM 32-21-12修改了螺帽的扭矩,从30 – 50in-lbs到25 – 40ft-lbs。同时已修改图纸针对此螺帽从1根保险增加到4根保险。

        综上所述本次事件波音认为主要是保险丝施工的不规范、本身保险丝数量不够支撑螺帽(按照CMM应该要4根)、以及螺帽本身扭矩不足,波音前期已对此进行相应措施同时发布FTD。

EDP的释压电插头松脱或损坏

737-SL-29-126/SB 66087-29-480

自有案例和网络公众号

机队中日常偶有发现EDP的释压电插头松脱或者损坏电池阀的情况,不论是EATON构型还是PARKER构型(现机队已统一为PARKER构型)。

从失效原因分析,此插头导线有一段较长距离弯曲悬空,而且距离最近的固定卡子大概20cm左右,发动机是高振动区域,在长期的振动作用下,导线容易拉扯和转动,最终导致插头松脱或者螺纹损坏。

该线束MW0312连接到EDP的导线线束,在EDP附近没有设计卡子固定导致的,所以最终还是要厂家从工程设计上来根本解决。厂家应该也意识到这个问题,但并为从线束角度来解决,而是PARKER联合发布了关于EDP释压电磁阀的SL和改装。SL和SB同一描述,希望通过对垫圈,螺栓和垫片的改进提高其耐受能力。机队下发EOCOM,执行EDP的被动改装。

从设计上看,单一改变EDP本体,应该是无法解决源头的问题。

737MAX使用相同的EDP,但在线束的布局上,则相对好很多。但机队出现过一起在更换EDP后大概1个多月发生松脱的案例,机队情况进一步观察中。

3/6号船型整流罩中部封严铆钉损伤处理

来源于网络公众号

航线检查中,经常会发现3号或者6号船型整流罩中部外侧封严处的铆钉松动或者丢失,位置见下图:

对于此处铆钉的松动在SRM 57-53-70-2R-2给出了修复方案。在修复前,需要确定该处衬板件号113A9380-1或113A9380-2,衬板件号不同选用的修复方法不同:对于113A9380-1的衬板,有两种修复方法,其中方法1为临时修复,方法2为永久修复。对于113A9380-2的衬板,只能使用方法3进行永久修复。下面通过翻译SRM了解下这三种修复方法。

方法1:为临时修复,每500个飞行循环或间隔更短,需要对该修复区域进行详细目视检查,当发现新的损伤时,完成永久修复。

  • 确保铆钉孔尺寸不大于0.325IN,拆下松动紧固件。
  • 安装BACB30NN3K( )螺钉,注意从整流罩内侧向外侧穿螺钉,也可以使用BACB30XD3K( )螺钉。
  • 安装BACW10U-D( ) dimpled washer,注意该垫片从整流罩外侧安装,也可以使用BACW10U-C( )。
  • 在第3步的垫片上安装NAS1149D0416J的垫片。
  • 在最外侧安装BACN10JC3C螺帽,也可以使用BACN10JC3CD。

方法2:

  • 拆下5颗紧固件。
  • 拆下113A9380-1衬板及113A9350-11封严。作为备用方式,也可以在此安装113A9380-2的衬板,但须执行方法3的修复方案。
  • 将113A9380-1衬板上的铆钉孔扩至0.210in.(5.334mm)-0.215in. (5.461mm).
  • 在整流罩的内外侧贴上玻璃纤维预浸料,件号为BMS 9-3 H2 or H3,玻璃纤维的粘贴范围至少在各个方向超出第5步制作的补片0.25IN,将玻璃纤维上边缘与整流罩边沿修剪平齐。
  • 制作一个厚度为0.063IN(1.60MM)的2024-T3补片(件号2024-T3-0.063),处理掉补片上的划伤等,补片尺寸见下图(需要金工支援):
图片
  • 给补片上涂一层化学转化涂层阿洛丁。
  • 在补片上涂一层底漆,件号BMS 10-11, Type I 或者 BMS 10-79, Type II
  • 用BMS5-95将补片粘到整流罩上,确保补片的前边缘距离第一颗铆钉为0.63in. (16.00mm).
  • 在补片上钻出五个紧固件孔。
  • 重新安装 113A9380-1衬板和113A9350-11的封严。
  • 安装五颗紧固件。
  • 用BMS5-95填充补片四周与整流罩结合处。

方法3:

  • 拆下5颗紧固件
  • 拆下113A9380-2衬板及113A9350-11封严。
  • 确保113A9380-2衬板上的铆钉孔孔径为0.210in.(5.334mm)-0.215in. (5.461mm),如果孔径小于此,扩至0.210in. (5.334mm)-0.215in. (5.461mm).
  • 在整流罩的内外侧贴上玻璃纤维预浸料,件号为BMS 9-3 H2 or H3,玻璃纤维的粘贴范围至少在各个方向超出第5步制作的补片0.25IN,将玻璃纤维上边沿与整流罩边沿修剪平齐。
  • 制作一个厚度为0.063IN(1.60MM)的2024-T3补片(件号2024-T3-0.063),处理掉补片上的划伤等,补片尺寸见下图:

图片

  • 给制作的补片上涂一层化学转化涂层阿洛丁。
  • 在补片上涂一层底漆,件号BMS 10-11, Type I 或者 BMS 10-79, Type II
  • 用BMS5-95将补片粘到整流罩上,确保补片的前边缘距离第一颗铆钉为0.63in. (16.00mm).
  • 在补片上钻出五个紧固件孔。
  • 重新安装 113A9380-2衬板和113A9350-11的封严。
  • 安装五颗紧固件和垫片。
  • 用BMS5-95填充补片的四周。

方法2和方法3中用到的紧固件件号如下图:

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有次航后工作者发现某飞机3号船型整流罩外侧上部封严处的一颗紧固铆钉松动,如下图:
图片
图片
图片通过查阅装机信息,该处衬板件号为113A9380-2,需要使用方法3进行修复。由于航材等原因,无法第一时间进行修复,于是给波音发了SR,波音答复:

图片

图片对于件号为113A9380-2的衬板,该处的紧固件松动,按SRM只能进行永久修复,如果遇到航班无法调整、航材保障困难、没有专业人员(制作铝板补片、打铆钉)等情况,给波音发个SR还是很有必要的,毕竟仅仅修复一个紧固件相对容易的多,办个保留,等后续协调到人力和航材后再按SRM从容处理。

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