方向舵脚蹬调节手柄随动和异响

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2024年11月,有5*79飞机反映机长侧脚蹬无法调节,现场核实调节手柄无法固定,伴随踩脚蹬时有异响。视频如下所示:

这里面表现出来有两个问题:1,无法固定的问题;2,所谓的异响的问题。

从机构原理分析看:如下图,踩脚凳动的是连杆PUSHROD,而摇把是软轴的钢性反馈的回馈。那么可能促使摇把作动的只能是曲柄机构。

整套系统的工作过程如下图所示:737飞机方向舵脚蹬前后调节包括驾驶舱脚蹬上方的调节手柄、调节手柄带着一起旋转的调节软轴(钢索)、位于前下舱内的顶升机构(类似螺杆螺帽运动机构 jackshaft assemble)。转动调节手柄带动保护套内的钢索软轴转动,软轴转动输入到顶升机构进一步转化为前后移动,从而通过两根拉杆带动脚蹬前后移动。脚蹬前后移动保证满足不同身高的驾驶员获得最佳的脚蹬操纵位置。脚蹬前后调节机构正负驾驶员各一套,相互独立。

进一步看曲柄组件主要分成以下几个部分。

组合在一起时如下图所示。

其实最重要的就是以下两个部件:就是CMM图中对应的30(NUT)和80(SCREW)

实物这部分全部被遮挡住,可见的就是

对应于手册的这个图。

验证过程中发现,踩脚蹬轴出现了跟转的情况。

正常的作动情况,对比副驾,是不跟转的。

地面验证的情况如下

1.地面打A.B泵,踩左右脚蹬核实方向舵工作正常,无空行程。
2.踩脚蹬时,机长侧脚蹬调节手柄从左上位置开始,随着右上位置顺时针转动,直到右侧止动点,未感受到脚蹬有空行程;
3.拆下前轮舱盖板接近,踩脚蹬测试时,观察JACKSHAFT组件有作动;
4.拆下机长侧座椅和脱开驾驶舱机长侧手柄调节组件,踩机长侧脚蹬时JACKSHAFT组件作动筒端伸出(非软轴连接端);
5.进一步检查JACKSHAFT组件与软轴连接的衬套无间隙,曲柄与软轴可视部分检查无异常;
6.在打压和不打压情况下,踩脚蹬,调节手柄会从非止挡位顺时针移动,最后停在右上或者左下止挡位。手柄不在止挡位时,左右脚同时往后蹬,脚蹬均无空行程现象。现场核实主要的响声来自脚蹬踩到底止动回弹的碰撞声(正常现象)。

进一步对怀疑的NUT做了检查,看不到间隙和活动点。

因而判断产生的来源有多重可能性:

1、例如还是下部轴的连接结构出了问题,比如62的PIN 断裂,这个时候80与后部失去了刚性连接,使每次踩脚蹬的时候,曲臂作动,拉出后部筒的微量行程,回位的时候顶到80,使其转动小角度。

2、蹬的力太大导致的回趋,这个在SDS有相关说明。

正常情况下摇把压回去的时候,实际在底座的右上和左下都会形成一个摇把的止挡,由于是刚性连接,此时就不会产生跟转了。但需要座椅和摇把都调整到合适的位置。

通过和波音的沟通,两份SR沟通的相关信息如下:

1、波音公司也收到了类似的报告。如果同时对方向舵踏板施加力,方向舵踏板调节曲柄手柄可能会发生旋转(反向驱动)。移动踏板所需的力取决于从曲柄总成到中间轴总成的舵踏板调节机构中的累积摩擦力。旋转量取决于释放弹簧加载手柄时曲柄的位置。如果手柄在离开止动区域时松开,手柄锁销将在延伸到止动区域之前滑过保持器,并继续旋转,直到接触到止动块。

2、如果摇把不能向前推并锁定,飞机在修好之前无法放行飞机:

3,波音公司也收到了其他运营商的一些类似报告。方向舵踏板调节曲柄有两个止动器:一个在12点钟位置,另一个在6点钟位置。曲柄可以放置在这些止动器中的任何一个内。然而,如果曲柄移动超过这些止动器,则表明止动器没有正确接合。为了验证方向舵踏板调节机构的操作,确保方向舵踏板在完全向前、完全向后和大致中点调节时平稳运行。这可以通过执行AMM任务27-21-00-700-813-001来确认,该任务涉及舵踏板调整和极限行程测试。如果曲柄止动器之间出现间隙,但调节机构功能正常,我们认为这是一种可接受的情况,并不表明方向舵踏板调节系统存在故障。

副翼PCU的刮油环漏出

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737NG-FTD-27-20002

2024年11月,近期随着漏油检查力度的加大,副翼PCU杆端挂油和刮油环漏出的发现量较大。

波音 737NG-FTD-27-20002已经在针对这个问题进行研究,但至今没有一个明确的结论。波音确认刮环的作用是在活塞杆接触内部液压密封圈前清洁活塞杆。刮环的变形或损坏不会直接导致液压渗漏,因为刮环实际上不是液压密封件。但是,刮环的变形或损坏可能会使污染物进入并损坏活塞杆密封圈,这种情况可能导致液压通过密封圈和刮环向外渗漏。维护上波音建议避免在轮舱清洁之类的工作时避开PCU。对脱出情况提供CASE by CASE的答复。

从几次与波音的沟通看,前期波音比较紧,但近期的答复看,波音基本上都答复的是在合适的维修机会,尽快更换。并且每日OI。

737NG擦尾角度

来源于自有案例和网络公众号整理

一、机队历史上也出现过擦尾的事件。

译码数据如下所示,通常监控的触发条件是飞机从前轮离地到主轮离地显示空信号0.5秒(含)以内的俯仰角最大值。B737起飞可能擦尾仰角:  800 /11.0°

二、针对什么角度会触尾,主要来源于FCTM手册

在《飞行机组训练手册》(FCTM)中“起飞和初始爬升”章节中给出的擦机尾姿态就是11度。

但实际上擦机尾角度是一个变化值。当机尾触地时,起落架、机身和地面构成一个三角形。

擦机尾角度取决于起落架减震支柱的长度。

以737-800SFP1为例:

减震支柱压缩时姿态9.2°擦机尾。减震支柱伸出时姿态11°擦机尾。减震支柱半压缩时姿态则介乎于二者之间。

这个数据“隐藏”在《机组训练手册》FCTM的着陆章节之中。

三、影响因素

如果飞机受异常因素影响,姿态超过8度却仍未获得足够离地的升力,而机组为了让飞机离地强行增加姿态,就会进入图表“阴影区”,有可能导致机尾触地。
 
绝大多数的“阴影区擦机尾”都与“抬头不离地”现象有关。
 
一般来讲有五种原因可能导致“抬头不离地”现象发生:
 
(1)隐载
飞机实际业载超出舱单业载。超出部分未被计入性能计算。这部分“隐藏的起飞重量”被称之为隐载。隐载会导致机组设定的VR小于正常值,抬头时升力不足,飞机无法按照预期的状态离地。
 
(2)顶风分量切变
起飞抬头过程中如果遇到顶风分量减小/顺风分量增加,会导致机翼升力突然衰减。这也会导致飞机在正常姿态无法离地。
 
(3)大侧风起飞
大侧风起飞滑跑,机组需要使用“上风盘、下风舵”来克服侧风影响。如果压盘量过大,会导致飞行扰流板升起,破坏机翼升力,进而导致“抬头不离地”。
 
(4)机翼表面污染
除冰作业会使机翼表面残留大量除冰液,破坏机翼升力。冬季飞行遇到的“起飞姿态大”超限,大多与此相关。
 
如果飞机在雨中起飞,密集的雨点打在机翼表面后反溅起来,也会使机翼上表面变得极为粗糙。这种影响与带冰霜雪起飞类似,但是更容易被机组忽视。
 
(4)抽杆抬轮
如果操纵飞机的飞行员带杆过猛,会导致姿态瞬间增大。由于升力增加会略滞后于姿态的增加,也会瞬时出现大姿态不离地的现象。

四、如何避免

如果飞机在起飞时遇到升降气流、阵风、隐载、机翼污染、粗猛操纵等不利因素,前轮已经抬起,但飞机没有正常离地,此时的减震支柱是压缩还是伸出呢?没有人知道。更大的可能是减震支柱介乎于“全压缩”和“全伸出”之间。

而擦机尾姿态也介乎于9.2°和11°之间。

也就是上表中标注的“可能机身/尾触地”阴影区的含义。

这也解释了为什么同样姿态,有人擦机尾,有人没事儿的原因——减震支柱的压缩程度不同。

当飞机处于阴影区时,保持姿态不超过11°可以避免飞机擦机尾吗?

当然不可能!只有小于“全压缩擦机尾”姿态才能百分之百避免擦机尾。

其实明眼人应该看出来了——“起飞擦机尾姿态11度”是一个鸡肋数据。

如果飞机已经离地了,那么没必要保持姿态小于11°。

如果飞机没有离地,那么应该保持姿态小于9.2°才能百分之百避免擦机尾。

备注:为及时识别擦尾异常,建立了相关监控,监控设计逻辑是按起飞时减震支柱完全拉伸,和落地是减震支柱完全压缩的门槛来设置的。

固特异子午线轮胎胎侧损坏(MAX机型)

ISO-32-24-47436

SUNEXPRESS AIRLINES发帖表示在更换了Goodyear胎皮(PN: 441Q09-1)后出现了比较多的侧壁损伤的案例,如下图所示,希望获取其他航司的运行经验。

ASA更贴标识没有这种情况。使用同样件号胎皮。

AKASA AIR跟帖表示胎肩磨损的情况比较常见。使用同样件号胎皮。

TUI FLY BELGIUM跟帖表示,在使用Goodyear SL 2021-32-003,依旧大概有4.3%的胎肩磨损率。

点评:目前机队主要发现的有侧壁起伏的问题。

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