Blog
分类: 他山之石
襟缝翼超速特检程序更新
在机队中常遇到在复飞的时候遇到襟缝翼超速的情况,其中波音对于当时的加速度要求比较高,均一事一议的方式。
2024年12月,波音对737 AMM 05-51-08 FLAP/SLAT DOWN OVERSPEED CONDITION襟缝翼超速特检程序已更新,其中NG的手册刚以TR形式完成改版,MAX的手册预计明年5月前完成改版。正文内容主要变化如下图所示,对条件进行了细化,减少了需联系波音及无法商业运行的情况。

737NG的改版如下

扳错开关导致飞机差点空中失控
来源于网络公众号
根据澳大利亚航空安全调查局刚刚发布的一起事件的调查报告,一架波音737又因为飞行员扳错开关导致飞机差点空中失控。
该事件发生在2023年9月6日从布里斯班至墨尔本的一架注册号为VH-YQR维珍澳洲航空波音737-800客机上。当飞机接近巡航高度时,客舱乘务员希望进入驾驶舱。当时机长为监控飞行员,在确认安全程序之后,机长伸手去打开驾驶舱门。但是因为和方向舵配平位置接近,而且手感比较像,所以机长实际上是使用的下图左边的方向舵配平电门,而不是右边那个驾驶舱门开关。

因为驾驶舱舱门开关需要保持在开的位置,一直到门被打开,所以机长是持续将方向舵配平电门转向左侧。错误的转动造成飞机方向舵配平向左到了极限。虽然作为操纵飞行员的副驾驶很早就发现了飞机开始带左坡度,改用自动驾驶航向选择飞行。但是飞机状态没有任何改善,于是他脱开自动驾驶,使用全部副翼向右转来制止飞机的左坡度。在飞机稳定下来后,飞行员发现需要使用驾驶盘(刻度盘)向右偏转35度来控制飞机。在检查哪里发生问题的时候,作为监控飞行员的机长这时候才发现方向舵配平打到最左侧。于是将方向舵配平回到中立位之后,飞机重新正常飞往墨尔本。但是在整个过程中,飞机左坡度达到42度,触发了坡度警告,并造成一名乘务员受伤。
之前的ANA也发生过类似的事故,2011年9月6日,当时是机长去洗手间,副驾驶一个人在驾驶舱,机长回驾驶舱时,副驾驶也是扳错电门。ANA这架737-700型飞机差点翻过去,飞机左坡度达到130度,下俯35度,高度从41000英尺掉了6300英尺(大约2000米),航向从052度变为257度,超过180度反转,飞机载菏达到2.68G。

飞机进入复杂状态。所幸副驾驶最后控制住了飞机,该次事故造成4名乘务员受伤,所幸没有造成其他乘客受伤。
减速板手柄角度升起不够导致PSEU灯亮
2024年8月,有5*79飞机PSEU灯亮,自检有32-64004 NO DISPATCH、31-52108 GS PRESS A FAULT 和 31-52109 GS PRESS B FAULT信息,收放扰流板,信息消除,PSEU灯不亮,询问机组扰流板手柄放出角度比平时角度偏小,保留自动模式放行。
译码看故障段时的减速板手柄角度升起不够。

正常的角度。

排故历史已经更换过两个减速板作动器。故障依旧,分析是由于机械部分卡滞导致的。
在停场故障中:
1、当减速板手柄处于向DOWN位时,校装销孔 S/B-1可以自由顺畅插入。
2、 参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能。在自动减速板操作期间,作动器可以完成全行程运动(有两个行程)。手柄间歇性不能完全升起到位。
3、 参考AMM27-62-00-800-803 执行减速板手柄摩擦力测试。在执行测试时抬起手柄的伸缩部分并将手柄移出定位卡槽。放下伸缩部分并让手柄沿plate滑动,未感受有紧涩或突然的力增加。
4、 断开下部减速板手柄控制杆,检查移动手柄所需的力小于 0.2 磅。未感受到有任何紧涩或突然的力增加。
5、断开到地面扰流板控制阀输入杆的控制杆。检查控制杆无卡滞。检查控制阀输入联动机构无卡滞或腐蚀。
6、 松开钢索 SBA 和 SBB,在减速板前扇形盘处断开它们。测量将减速板手柄从预位卡槽位置移动到飞行卡槽位置所需的力,当钢索断开时,施加约7-8磅时开始滑动,大于厂家建议的2.0 – 2.9 磅力。
7、 参考 AMM27-61-00-820-809 进行扰流比率调节器无回程组件(No-back Assembly)测试正常。
8、参考AMM27-62-22-000-801和AMM27-62-22-400-801更换了减速板手柄和轴承。拆下的轴承有单侧存在卡滞。
9、参考AMM27-62-21完成手柄刹车组件更换。重新连接SBA 和 SBB钢索,参考FIM 27-62 TASK 804,步骤:A – E 来激活自动减速板伸出功能,多次测试自动减速板作动器和减速板手柄作动正常。
从排故结果看是手柄轴承的问题,机队基本上没有遇到过,有其他航司的总结有提到同类问题。
某航737NG飞机地面无法滑行故障处置事件
仅做情景参考,来源于某航事件调查
背景:
2024年11月,国内某航司有飞机在落地后,因需要穿越另一条跑道,在等待接到穿越通知后,多次增加推力,飞机始终无法向前移动。塔台指令跑道外继续等待。后机组按建议关闭AB系统,踩刹车泄压,增大油门后开始移动。由于未能及时打开液压泵并且储压瓶压力已不足,飞机无法立即制动,导致越过等待线。
《737NG飞机主轮刹车无法解除占用滑行道处置检查单》
•当飞机无法解除刹车时,首先核实飞机具体位置,并对照机场停机位置图,确定飞机前部是否有跑道、道口等。如果前方有跑道或者道口,在开始处置前需要提醒机组飞机有突然向前移动的风险。
•对于737NG飞机,可以在CDU上通过ACMS功能来确定当前刹车管路中的剩余压力(对于安装HONEYWELL厂家DFDAU的飞机,可以通过CDU上,按压ACMS-ALPHA-DISPLAY-BPML/BPMR,来确定左侧和右侧刹车压力。对于安装TELEDYNE的DFDAU,方法类似,代码是BPRESSLM/BPRESSRM )。如果管路中刹车压力异常偏高(正常情况刹车余压应小于150PSI),则证明刹车控制系统有问题,可以通过关闭液压泵,反复踩刹车的方法来释放管路中余压,然后再重新开泵,在不踩刹车的情况下,检查刹车管路压力,如果没有刹车压力,则系统恢复正常,可以尝试正常滑行。
•如果管路中没有异常的刹车压力,说明刹车控制系统正常,造成无法滑行的原因可能是刹车粘连、卡滞,或者地形障碍(如排水沟渠盖、地灯、地面不平整等)。建议机组反复深踩刹车后,增加发动机推力到50% N1,如果在50%N1时飞机开始滑行,则降低推力到30% N1左右,如果仍然可以继续滑行,说明刹车粘连已经消除,或者已经越过地形障碍,后续可以正常滑行。
•如果增加到50% N1时飞机仍然无法滑行,或者虽然开始滑行,但是降低推力后又重新停止,则放弃滑行,原地等待。需要地面机务人员前往检查刹车情况,视情拆除刹车或者将轮胎放气,按照AMM TASK 09-11-04-580-801 Tow the Airplane with Flat Tire,使用拖车将飞机拖回。
点评:
1、如遇地面凹坑,有52%以上才能滑动的案例。
2、刹车传感器出厂的漂移值为正负150PSI,在机队没有开展刹车余压监控的时候,漂移超过的量不少,在后续监控门槛放宽后,可能存在少量超过的情况。
3、在飞机滑出起飞阶段,除明显发现有地面凹坑的情况(对于大范围的凹陷,有时地面不易直观看到,但这种情况通常50%以下N1可以改出),否者均建议拖回完成译码、刹车做动检查和AACU自检。因为持续卡滞容易触发起飞阶段爆胎。
4、不建议机组自主释压,低速的刹车粘连和压力释放与否没有关系。
5、低陷的凹坑,有拖车拖不动的情况,可以往反方向推等方式,通常只要改出当前状态,就能推动。
6、对于MBD构型的碳刹车构型,则需要考虑中心毂环切的可能,不要机组自主滑动。需完成刹车轮毂检查。
7、对于高寿的honeywell钢刹车构型,如有超过1200CY以上的,则需考虑耐磨片脱离问题,不要机组机组滑动。需完成指示销一致性检查。