升降舵感觉定中机构弹簧断裂导致操作力小

近期机队中出现2起机组反映驾驶杆操作力小的故障,地面检查发现升降舵感觉定中机构外部弹簧断裂,统计机队中出现了9根升降舵感觉定中机构弹簧断裂的情况,(外部弹簧251A2190-2,6根,内部弹簧254A2184-3,3根),涉及7架飞机。针对弹簧断裂问题,波音在 737NG-FTD-27-05004中有相关说明,但无进一步措施。特针对关注的问题和波音进行了沟通,要点如下:

1. 波音公司对来自不同运营商的几根断裂弹簧进行了冶金检查,发现弹簧断裂是由于磨损和/或表面损伤引起的裂纹导致疲劳断裂。目前尚不清楚表面损坏是发生在弹簧制造过程中、安装到定心装置过程中还是在正常使用过程中。

2.操作力小很容易被机组人员识别并报告给维修人员,当机组人员报告操作力小时,需要进行排故检查。

3.缩短定中机构弹簧的检查间隔不太可能增加发现弹簧断裂的几率。

4.波音公司不建议在弹簧断裂的情况下放行飞机。在单根弹簧失效的情况下,机组人员会注意到操纵力比正常偏小,而两根弹簧断裂则会对安全产生负面影响。当两个弹簧断裂时,可能会发生飞行员操作引起的振荡,会影响飞行员安全降落飞机的能力。

737MAX水平安定面配平不正常故障

自有案例

2023年3月,机队有MAX飞机反映安定面主电动配平不工作。现场验证现象为:

1、在襟翼收上情况下,左右座使用水平安定面电动配平可以向上配,不能向下配。

2、放出襟翼后可以正常配平。

故障简要分析:水平安定面的作动在襟翼放出和收上时,各有两个位置极限电门来限制,从而实现不同的配平范围。从故障表现看仅发生在襟翼收上时,那么故障的可能性基本排除马达本体故障,而是控制路的问题,从线路图可知S844位置极限电门这条线路,控制襟翼收上位情况下的向下运动。

拆下R1192,测量常闭触点阻值无穷大。在敲击继电器后正常,更换继电器后恢复正常。

737MAX单腿着陆时发生感觉压差灯亮

自有案例

训练时触地后感觉压差灯闪亮,就该问题与波音做了沟通。波音表示收到过报告,在触地时灯亮,在拉起后灭。最开始波音认为是感觉压差计算机中进气导致的,建议使用双发EDP供压。但客户在更换感觉压差计算机,并增压后,在后续的飞行训练中再次发生。波音通过QAR数据分析后认为是由于训练中,左起落架单腿落地后再次拉起导致的。

737MAX的感觉压差系统工作图如下

与下图NG的感觉压差计算机工作原理对比,MAX的增加了FEEL LIMIT FUNCTION,原因是737MAX的重量更重,因而杆力会比NG的大,为了使在起飞阶段MAX的杆力感受与NG类似,因而增加了杆力限制功能。包括伺服活门、限制筒和反馈电门。

主起落架的四个空地电门提供信号给PSEU,PSEU一方面给SCE,一方面给R594和R819继电器,SCE判定在地面的条件是左右主起落架均给地,但R594和R819则是任一给地即可。所以当SCE与R594和R819给出地面判断条件不一致的时候,达到了5-12秒,就会激活感觉压差杆力限制电磁线圈。

因此当发生单腿着地时就可能发生感觉压差灯亮的情况。

接通自动驾驶时驾驶盘抖动

案例一:该机刚执行完定检。

2023年1月,有飞机反映接通自动驾驶A或B通道时,驾驶盘会左偏抖动,随后定中。

经检查发现存在校装问题,自动作动筒连杆长度不满足手册要求,参考AMM22-11-29-820-801完成副翼传感器校准,参考AMM22-11-25-820-801完成自动驾驶副翼作动器校准,将连杆7长度由10.6inch调节至10.35inch,依据AMM22-11-00-740-806完成60.31库测试,测试正常,地面分别衔接自动驾驶A/B通道,可以正常衔接,驾驶盘无抖动现象。

案例二:该机刚执行完定检。

2024年5月,有飞机机组写本自动驾驶衔接时驾驶盘右偏,随后定中。与机组核实为接通自动驾驶后飞机向右有坡度(右滚),进近时需向左修正。自检库测试有22-11146/22-11145 AB通道俯仰位置传感器信息。

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